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Maker + T = Market 造訪社團 » 回收

原文網址 Charlie Ting
2018-11-13 20:30:45

[數位攝影棚之燈光控制模組]

除了 Arduino 是買的, 其他都是回收的。

成本大概$50。

希望在 4~6 pin 之內, 就可以控制 32 組燈光。

之後再利用電腦透過 ROS 串接 Arduino,達到數位控光的目的。

洪維鴻
2018-11-13 20:37:50

好省!~剛買一塊⋯⋯4路繼電器板就58塊⋯⋯

陳建仲
2018-11-13 22:21:41

叮噹大的電腦是linux的嗎

吳水豚
2018-11-13 23:20:15

你好強大

Charlie Ting
2018-11-28 05:13:15

可以開始寫 ROS --> Arduino, 然後準備配電了


原文網址 Charlie Ting
2018-05-02 01:31:08

[回收的成長]

最近在用純回收料將一台 CNC 復原,這當中雖然幹了很多傻事,卻也讓人發現一昧買現成機子或套件的不足。

這一篇就稍微記錄一下這一路走來遇到的諸多鳥事。

1. 回收的步進電機

在新北市回收了一百多顆步進電機,它是4相6線的配線,一開始以為就單純改為2相4線就能推動。結果用大陸作的一片簡易型步進電機驅動模組去推時,發現有週期性的震動,害我以為是激磁順序有問題,中間搞了很多。也用 3DP 的驅動去推過一樣怪怪的。

到最後才發現二個關鍵問題:一是大陸製的驅動模組有問題;二是自製的配線有問題(極易接觸不良),而原因在於線材的 AWG 號數不合適。之後,一步一腳印的檢測驗證後,總算是可以改成2相4線的方式正常推動了。

2. Arduino UNO + CNC Shield

因為是用湊合的狀態把各項廢料組裝起來,所以所有的東西基本上都是隨便放著的。這時造成了許多誤解,例如一開始的 Arduino UNO 不易偵測、連線易斷,一開始以為是 USB 用延長線拉太長造成訊號不良,最後發現是共地準位沒處理好才測不到。

而連線易斷的原因是 USB 供電有限,電機用電的突波容易造成 Arduino 瞬間電力不足而失連。所以最後 Arduino UNO 是接了 24V, 5V 和 USB,三種電源共地運作,整個連線才算穩定。

但好景不常,操沒多久掛掉了,原來是 CNC Shield 上的保險絲燒掉了,因為電機的電流太大。

3. A4988 vs. DRV8825

原本想說用 A4988 就好,但發現電流不足,用 57 電機要推動幾十公斤的平台有點吃力,feed rate 太高就推不動。最後改成 DRV 8825來推,把電流拉高,果然力道有比較強。

但就因為這個動作,一開始是晶片過熱當掉,後來加了風扇強力散熱,結果造成 CNC Shield 的保險絲燒了,現在乾脆先把它焊死。(反正先測試而已)

但事情還沒完,最後是 57 步進受不了這樣密集操作,過熱了。所以 Arduino 一樣當。最後,現在連 57 步進一樣有一個強力風扇在散熱。

---

在這樣的密集操作之下,目前整個幾十公斤的平台已經跑了90分鐘依然正常。

雖然這讓我思考到應該要對「有效」加工有更精準的掌握,達到快狠準的加工效率才能將成本效益調整到最好。

然而,所有平台的穩定都必須建構在一切元件的合理運作、完美配合,這些經驗從別人完成的產品往往是看不到、學不來的。唯有透過親身經歷,才能了解每一個環節的重要性,進而建構更完美的理想平台。

這是回收給人的成長。


原文網址 Charlie Ting
2018-05-02 00:56:27

[回收的價值]

最近工安事件引發一些設備的口水,本文無意引戰,純就個人在回收經驗上的收穫作分享。

人因有夢想而偉大!

然而實踐夢想需要付出龐大代價,夢想多大,代價就多大。

有夢想的人很多,講的時候,不太容易看得出來多大,從實際的作為來檢視比較準確。

從小我就喜歡搞東西,但成長、學習、就業的經歷不見得容許自己作這些「雜務」,常常變得有一搭沒一搭的,也沒搞出什麼實際的東西。(當兵時有趁空檔申請了二個專利)

工作久了之後,發現自己總是離不開搞這些東西的循環,於是認清了自己終究得與它相處才會快樂。所以,我調整了工作的內容,讓自己的角色可以兼顧有錢賺、有時間、有空間、有市場,然後開始走向自己歡喜的人生。

這時間大概多久?少則15年,多則20年。

但有條件開始搞之後,面對那麼貴重的零組件、設備,再好賺的工作恐怕也填不滿,所以我超級熱愛回收場。

因為回收場提供一個用接近廢棄物的價格,讓你能夠更貼近各行各業的技術趨勢。(當然還是落差好幾年,但總比門外漢來得好)

在一切都圓滿之後,剩下的就是用時間去磨......

所以,這樣的夢想算偉大嗎?與我而言根本不重要,因為那是我的 life style。而我想作的,就是用自己的雙手、大腦,把一切心中所想的事情完成。

我相信對每個心中有夢的人都一樣,人人都在眾多的因素中掙扎,想力求突破,想快速的完成夢想,想超越一個又一個的難題。

所以,我不會去批評任何心中有夢的人。相反的,我會觀察每個心中有夢的人,手上擁有了多少籌碼,擁有了多大的舞台,然後打算怎麼進行這一場既無聊又有趣的冒險旅程。

加油!

每個心中有夢的人們~~

陳建仲
2018-05-02 07:55:23

學習學習


原文網址 Charlie Ting
2018-04-30 12:03:01

[求解]

最近常常卡到一堆鳥問題,從中發現很多小地方是不容輕忽的,規格的設定也非常重要。

但這個問題我目前仍想不出問題的答案。

狀況是我把手上的 Arduino UNO + CNC Shield 裝到回收的機台上,也把驅動的步進馬達裝好了。

目前仍是最簡單的配置

110V→PC→USB→Arduino UNO→CNC Shield
220V→24V DC switch power→CNC Shield→A4988→57 步進

其他的定位偵測都還沒接。

奇妙的是,這樣的接法之下,我把 USB 接上電腦後,它幾乎都測不到 Arduino UNO。但是,若把 Switch power 調成110V模式,然後從 220V 改接到 110V,就都正常。

而我用電錶去量 USB GND和 24V switch power 的 V- 時,存在約 1.2~1.4V 之間的電壓差。我猜是24V power 造成USB 的電壓準位跑掉,所以自動偵測就失效了。

問題是,這樣的狀況如何解決?

陳品宏
2018-04-30 12:07:21

轉換後負極沒接在一起共地沒接在一起,造成2組DC電力供應的電位差,所有DC系統的負極都要相接

吳水豚
2018-04-30 12:07:47

共地

陳建仲
2018-04-30 12:32:14

要共地準位才會一樣

Roy Lo
2018-04-30 12:50:14

共地+1


原文網址 Charlie Ting
2018-04-05 20:02:41

[窮人版磨床]

一切都是回收自改的,除了砂輪片以外。

洪維鴻
2018-04-05 20:33:30

需要加點鐵鏽破損才像窮人板~

這樣看起來太高級~~~ ? ? ?

王榮達
2018-04-05 20:34:40

CNC磨床ㄟ,厲害

Charlie Ting
2018-04-05 22:58:09

看來得先把簡易版的電控弄好,不然光要磨平這個面,就得搖到死。
用 arduino 再加上幾個 sensor, 讓平台在一個矩型區域裡刷過一輪,這樣才能輕鬆又省事的把平面磨好。


原文網址 Charlie Ting
2018-03-04 15:27:05

[福衛五號]

看到最近福衛五號的宣傳照,讓我想起七八年前我也作過類似的東西,只是當初是用 Google maps 處理的,而內容是記載那一陣子一百次的登山行程。

或許,現在可以改為記錄全台灣的資源回收市場?還是各大創客聚落的訊息~~

雖然很多人說要放眼國際,這點是沒錯。但是一直以來我都覺得台灣若沒深耕,只想放眼國際終究虛話。

所以在這張小小的地圖上,其實我佈了好幾層網子在上面....

陳神力
2018-03-04 17:35:55

拜託請紀錄記錄全台灣的資源回收市場~~~XDDD


原文網址 Charlie Ting
2018-02-27 22:02:01

[往CNC再跨進一步]

今天去挖寶的目的,就是拆回一台銑床的鑄鐵機架。

雖然有一點舊,但至少結實許多,而且是以鳩尾槽型式的,要吃鐵的話比較不用擔心。

不過為了載回家,把它拆解成好幾塊,也一樣搬不上樓。

得等明天工讀生來幫忙後,才能搬上樓整理。

另外,我想我會需要作一個小吊車,否則這些東西單件就動輒幾十公斤,根本不可能徒手搬。

還好之前有收一些強力減速馬達,扭力不是問題.....

看起來我的回收之路快要出頭天了~~~

爽!

同恩
2018-02-27 22:31:14

這麼重,是否該放在一樓

Charlie Ting
2018-02-28 15:56:20

Charlie Ting
2018-02-28 15:56:28

Charlie Ting
2018-02-28 15:56:35


原文網址 Charlie Ting
2018-02-19 23:59:07

[新年新玩具 - 數控雲台]

可惜今天事情有點多,又去聚了個餐,結果不能在一天內搞定它。

不然隨著工具的逐漸齊備和材料的充足,像這類的小東西,我會希望是隨手組一下就搞定的。

全部都是回收材料,成本大概500~1000吧。

目標是一軸移動(82cm),兩軸旋轉(360度+120度),然後結合 LIDAR 進行距離參數修正,以能架設 DSLR+鏡頭為目標。

不過,目前發現這類的機電控制系統要先找一套比較好用、通用的來玩,或者是好改的。這樣系統整合的速度才會快,不然機電搞好後,後面的數控系統又是另一個問題。

PS. 好像拿來搞機器手臂也可以,不過有發現到一些加工上的小門檻待處理。


原文網址 Charlie Ting
2018-02-14 03:58:53

[伺服馬達試用心得]

俗話說:事情絕對不是像傻子想的那麼簡單~~~

不過對於 maker 來說嘛,多嚐試多學習多交流,之後再來優化是不變的過程,所以就來分享一下最近的心得。

首先,要先說明這些從回收場撿來的東西包括:

‧三菱電機系列

伺服馬達 MITSUBISHI HC-KFS13
驅動器  MITSUBISHI MR-J2M-10DU
介面單元 MITSUBISHI MR-J2M-P8B
底座單元 MITSUBISHI MR-J2M-BU6

‧台達電子系列

伺服馬達 DELTA ECMA-C11305FS
驅動器  DELTA ASD-A2-0421-L
PLC  DELTA DVP-14SS

●系統重建

因為東西是回收的,所以很容易東缺一個西缺一個,甚至連線材或端子都不合或缺少,因此在重建系統時浪費了很多時間,而且因為沒有經驗,
所以在一切還沒能動起來之前,那個摸索的黑暗期是很漫長的。所以會讓人一直反思,這樣有價值嗎?

●系統連線

在依序完成電力、電機、編碼器及基本的IO訊號配線後,又發現了另一個問題,就是設定程式老舊難尋。以三菱這套來說,它的軟體是 2002 年出版的,還能用真的算萬幸了。

這當中又遇到了一堆鳥事,像是這種停產商品的資源在網站上是很難找的,然後供應商都是以作生意為導向,所以要下載一定要加入會員,有的還要進行審查,但假日不一定有人能處理,又會拖到時間。

而在軟體中也發現,因為是針對早期的電腦系統開發,它的 com port 只有 1~10,結果天殺的現在隨便都嘛跳到20幾號去了,所以 USB to serial 的卡接了,它一樣測不到。

後來把 USB to serial 指定到前面的 port 號才開始有機會嚐試,而中間又遇到一堆雜訊、baud rate、parity check 一堆不知道要不要改的東西,總之試了很久。

後來終於連上了.....最大的問題還是在於雜訊干擾!

而這又點出一個問題,就是沒用專用的連接線,自己 DIY 的接線其實很不符合標準,大大提高了風險。

●系統調校

伺服馬達的功能完整性遠大於步進馬達,若說步進馬達的運作是一廂情願,那伺服馬達的運作大概就是使用必達。

因為開放迴路的步進馬達若產生失步或任何異狀,基本上系統不容易發現,整個機械運作的物理特徵必須在事前作好試算匹配,才能安全的運作,但仍屬一廂情願的狀態。

伺服馬達不同,它的馬達本體或許本質上沒什麼差異,但它內部的編碼器發揮了極大的狀態追蹤功能,再搭配驅動器的電力供應,讓整個馬達變成一個即時的電磁自動平衡系統。

而這個電磁平衡系統可以透過系統調校軟體來進行各種的物理特徵分析,讓馬達的使用更精準更到位,也更隨心所欲。

*不過這部份有一些曲線和量測的數據意義還不是非常清楚,這部份顯然應該連動到功能特性,這樣的應用性就會非常大,有待後續了解。

●系統整合

伺服馬達的控制系統基本上跟很多軟體的概念類似,它有非常模組化的功能模組版本,也會有結構簡潔的整合性版本。

以我試驗的三菱和台達伺服來說,三菱的這組就是模組化的架構,所以除了馬達和驅動器之外,還要有介面單元、底座和控制單元才能運作,而控制單元還綁定它們的 SSCNET,這等於是他們自定的 protocol和規格,

用以確認整個自動化系統的架構規模和運作效能,這對於大型系統來說,自然是順理成章的事。但相反的,若你只是想用伺服馬達來取代步進馬達,那這樣的架構就變得殺雞用牛刀了。

所以以三菱這組,即使最簡單的作法,也只能把 MR-J2M-P8B 改成 MR-J2M-P8A,變成是直接餵馬達的觸發訊號進去控制馬達的運作,但是依然保留系統對馬達的調校功能。

而台達這組就更單純了,它的驅動器等於是全功能型的,兼具了驅動器、馬達調校、系統介面的功能,甚至還可以跟光學尺連接,它的運作架構跟步進馬達的概念就相近許多。

●系統轉移

不過,我發現要把伺服馬達應用到目前 maker 相關的專案裡是不太容易的。

以走專屬 protocol 的模式來看,像三菱的 SSCNET III,基本上硬體就一定要是整套的才會方便,然後再結合它們的 I/O 架構,例如 CCLink 那些的,整個從硬體、通訊、機構,之後再用它們的 API 進行

系統設計,這樣才能搞定整套系統,甚至走到工業 4.0 的水準,但這等於是在設計一整套的加工系統。

說實在的,就 maker 這塊目前在玩的,不論是 3DP, Laser, CNC, Robot,也都還沒搞到那麼大,又或者說真要搞那麼大時,整體的研發、建構成本跟後續的營銷服務加一加,其實不如搞專業機台。

所以在 maker 這塊如何有效發揮伺服馬達的優勢,輕鬆的整合,是得好好思考的問題。

●最後心得

其實在沒有實際上電測試實作前,對於伺服馬達只是知道它的概念,但對它的實際運作和週邊規劃應用,是完全不明白的。實際用了之後發現很多事要稍作修正了:

1. 伺服馬達有很多優點,但架構格局相對大

相對於步進馬達只要馬達加驅動晶片,再加上電源就能運轉,伺服馬達的整個組成結構是偏大的,這對於大型的系統有其優點,但是得用在作大事的情況下。

相反的,近來有些業者在整合兩者的優勢,在步進馬達上加裝編碼器,甚至驅動器,前者除了可變成閉迴路的步進電機外,後者則可以透過不同的連線方式(CAN or ETH)來達到控制馬達運作的目的。

不過目前把驅動器整合到馬達上的產品售價仍高,未來若大幅降價後或許會改變整個步進系統的生態。又或者,這樣的驅動器其實是可以自製的,只要結合 MCU, driver, connection 和基本的電力管理,

其實難度並不高。

2. 回收終究不是正途

這兩年其實回收了很多材料和元件,的確是讓整個工作室達到想作什麼就有什麼的狀態。但是回收品的潛在問題其實不少,例如:品項年限,通常不會是最新的東西,應用起來會讓人覺得老是在作技術回顧,而非創新。

品項完整性,尤其是一些規格互有關聯的東西,只要缺少一個就很容易卡關,然後又得費心去處理。

應用方向,有一些東西並不一定是自己最需要挑戰的項目,但往往會因為拿到不同的東西,而花時間去了解,反而失焦。

現階段,這些都只能以補強自身的基本常識為由來說服自己。但是,當了解的東西越多,還是得回到根本,解決自己有興趣的問題,開發想要的市場才是正途。

3. 成本效益

現在的科技其實非常進步,所以事實上是很多 DIY 的東西還不如去買來得划算。這是非常嚴重的問題!

舉例來說,人家賣一台CNC可能5~10萬,但若自組一台CNC的成本超過它,規格又沒有比它好,那當然不值得去作。

相反的,若自組的成本遠低於此,規格又好很多,那才有值得作的切入點。但是,這樣的條件能否變成長期的產品競爭力,還是只是實驗室裡的特殊狀態。

恐怕很多時候都是後者的狀況。

這表示,其實很多設計生產的想法,最終都必須回到規格、成本、售價、競爭力的平衡,才會是一門好生意。

●結論

很多事情沒有親身走一遭,只聽別人講的狀況下,不一定能有很深刻的感受。

所以這次試著把手上的伺服電機都推起來,讓我理解到很多美好的夢想並不必然那麼實際,實務應用上有很多的限制,如何選擇搭配創造競爭力,這是每一個設計者在完成功能規劃的同時就必須評估進去的。

不然很容易淪為只是玩爽的技客自嗨者,不見得能作出什麼實際的東西,這樣就不是很理想了。

最後,感謝 王榮達 (Jungtaw Wang) 大大支援台達驅動器的電源端子一枚,沒有這特規的端子,光配線就是一個大問題。

當初在回收場應該特別收集完整的,沒想到就少這一個。十分感謝!

Greg Tsai
2018-02-14 17:15:00

很有啟發


原文網址 Charlie Ting
2018-02-05 20:34:26

[CNC 之第一軸]

目標:

1. 盡可能把回收料用上去
2. 消除基本問題(背隙、定位)
3. 搭載 1~3 馬主軸
4. 至少能加工鋁銅
5. 低噪音

陳昶亦
2018-02-07 12:48:06

用料好高檔呀


 

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