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統計數據
原文網址 Joe Hou 2017-05-23 11:45:13
根據昨天commit的code 來測試, 有興趣可以看一下.
# 水量實驗 : 調整流量計的clocks 來校正水量.
# 步驟 : 1. "F22 P300 V5200\n" -- 設定clocks 為每公升5200. 2. "F21 P300\n" -- 確定是否存入EEPROM 3. "F02 N200\n" -- 啟動馬達 , 到達 200ml 水量後停止.
# 結論 : 設定 5200 clocks, 200ml 的水量, 可以到5cc 左右的誤差. 大約在195~200cc, 實際farmbot 上機測試,須再調整.
完整的測試報告已在共筆! https://hadad.hackpad.com/FBTUG--EvbwNdZfIUc
高禕騏 2017-05-23 11:47:21
感覺可以拿來泡咖啡
原文網址 Wuulong Hsu 2017-05-07 13:22:57
給水馬達等硬體設置一直處於鬼打牆狀態,先寫個 PID 控制來玩玩。
用 Code 假裝給水硬體,與重量感測都好了,做個模擬。
驗證一:PID 模擬器實驗1 目的:在相關硬體還沒準備妥善前,先設計模擬器,觀察一下控制行為 步驟:在 Arduino, 執行模擬 code, 看重量控制狀況。 Code 內假定初始重量為 1950g, 目標重量為 2000g, 為了加快模擬過程,給水速度與水分散失速度有調整過
Code: https://github.com/…/5627c9115e571f442efb9f98c74e2841fcdc76… 詳細資料: https://hadad.hackpad.com/FBTUG--QwLtUZlcEIB
哈爸
原文網址 Joe Hou 2017-04-19 09:59:06
偷懶了一段時間後, 終於把Cable Carrier 及馬達控制線給弄好, 接下來就是UTM部份了~
https://hadad.hackpad.com/FBTUG-Mini-FarmBot-Bt42dG6hXSD
原文網址 Joe Hou 2017-03-26 10:38:51
液壓控制可以讓機器手臂的馬達放在遠端,應用在UTM 上或許可以減輕UTM device 的重量!是個不錯的方向, 但可能也會有漏水的問題…
張揚 2017-03-26 11:14:56
水是比較肉眼可見 也可以考慮用氣壓式的 正壓與負壓就能做類似的動作
林永仁 2017-03-26 12:07:36
這個我打算做給小孩玩,超棒。
原文網址 Joe Hou 2017-03-24 13:39:09
先回報一下測試結果: 1. 最新版的 farmbot-arduino-firmware-3.0.8 tag 有support 雙X軸的馬達控制. 2. 但它不同步: E0: 比較快 X:比較慢 可能要看是 Arduino 的bug ?還是 RPI OS?
Joe Hou 2017-03-24 13:40:22
Wuulong Hsu 2017-03-24 13:53:03
厲害,這樣也被你抓到!
Joe Hou 2017-03-24 13:57:29
明天不能去, 就只能先隔空抓藥啦!
Akio Lin 2017-03-24 13:58:30
Rpi上的linux應該沒有加入real time patch
Russ Chen 2017-03-24 14:00:28
如果單馬達互調後狀況不變的話那真的要從軟體著手了
Joe Hou 2017-03-24 14:03:04
有互調馬達 及 A4988, 結果一樣
Joe Hou 2017-03-24 14:03:58
明顯新增加的 E0 比其它X/Y/Z 還要快
Akio Lin 2017-03-24 14:05:23
https://emlid.com/raspberry-pi-real-time-kernel/
Akio Lin 2017-03-24 14:05:45
這個方向找看看
David Chuang 2017-03-24 14:48:52
請問電線一樣長 電阻一樣大嗎?
Sam Yang 2017-03-24 15:09:23
Joe Ho 你要不要看看,a4988在ramps上的jumper是不是不一樣,因為有可能步數比可能也會不一樣喔。
Joe Hou 2017-03-24 15:49:46
各位抱歉~ 剛Sam 的提醒下, 加完jump 後就正常了
原文網址 Joe Hou 2017-03-23 13:05:39
確定完 Farmbot 的 Arduino firmware: 最新版的 farmbot-arduino-firmware-3.0.8 tag 才有support 雙X軸的馬達控制, 要自行組機的朋友, 請update 最新的.(我會再測試)
原文網址 Wuulong Hsu 2017-03-20 12:52:52
FBTUG(FarmBot Taiwan User Group) 開箱活動會後報告:
這真是個超棒的聚會,哈爸自己是超級驚訝與感動。
各地夥伴不遠千里而來(有花蓮,台東,台南,高雄,台北,桃竹苗,宜蘭),好幾個 Maker space(台東,OmegaZone,FabLab Tainan, 南方創客,宜蘭自造,新竹 StarFab Studio) 的關鍵夥伴,也都有來幫忙。
各個都是身懷絕技,臥虎藏龍(控制/機構/電子/軟體/農業/媒體 等專長),實在是不敢想像,怎麼能請到這麼多厲害的夥伴。
大家忙著貢獻自己的專業,協助組裝,也順便給其他夥伴一些幫助。
活動規劃一天,第二天早上,還是很多夥伴,主動前來幫忙,繼續推進!
也有花蓮夥伴,臨時給大家辦個 BBQ, 突然就生了一桌豐富的風味餐,在地日本夥伴還現場做了高檔日式飯糰與配菜,一起來場國際交流
更令人振奮的是,大家組裝的完成度,已經很高,就來份視頻給大家看看一起努力的成果。
實在太 High, 處處精彩,補充個活動流水帳(時間資訊,僅供參考)
3/18 10:00 活動介紹/說明/組裝注意事項 . Joe 還臨時給我們做 Slides 分享組裝要注意的事項 10:30 開箱,零件陳列展示,盤點零件,介紹零件 11:00 夥伴自我介紹,互相認識,任務分組 12:00 享用鄉間美食 . 木工施作完成,讓 FarmBot 能夠穩穩地架在田間,遠離水土。 14:00 準備好的 X 軸框架,順利與木工結合 . 哈爸與幸延受訪 15:00 龍門 Y 軸接合 16:00 Z 軸接合 17:00 部分線路安裝 18:00 收尾,清理,蓋上帆布
3/19 9:30 開始,環境架設 10:30 零件到,組裝開始 11:30 線路調整,UTM安裝 12:30 花蓮夥伴烤肉開始 13:30 電機安裝,馬達與Encoder接線 14:30 X 軸動作測試與障礙排除 15:30 Z 軸動作測試與障礙排除 16:00 Y 軸動作測試與障礙排除 17:00 XYZ 連動與UTM 夾取測試 17:30 氣與水的控制與確認 18:00 摘要,收攤,整理
很多值得紀錄,難免漏東漏西,還請大家包涵。 其他相關與夥伴串連,請容哈爸陸續整理。 慢慢開始整理在共筆: https://hadad.hackpad.com/FBTUG--1U93vK8JDct
感謝大家來參與活動,希望大家都有滿載而歸。
Joe Hou 2017-03-20 12:59:11
下次第二台的組裝, 或許可以架一個"縮時攝影", 一定很精彩!
王振宇 2017-03-21 00:30:30
我有些組裝時較細節的影片想上傳,但點進去google的雲端硬碟好像沒有編輯權限耶,另外我的雲端硬碟空間有限,之後滿了刪掉是否提供給的連結其他人就無法下載了呢?
原文網址 Joe Hou 2017-03-12 19:59:17
在開箱之前也稍微update一 下Mini-Farmbot 的進度 -- 1.X/Y plate 改壓克力: 因為純鋁擠不好調整, 所以提早改雷切壓克力,也重畫了Xplate, 現在才知道雷切壓克力不便宜~>.<!! 2. UTM 的部份: 水嘴/水管/12p電纜/橡膠墊片...昨天剛到, 部份裝上去了. 3. X軸的馬達改兩個: 因為龍門兩邊會有一點的不同步, 在想怎麼處理,重新看官網才發現它改成兩個X軸,等一 下來確認Arduino 版本, 因為RAMPS X軸只有 一個4線插座, 看論壇有說要改兩個的話,得與 Z軸對調. 4. 彈簧: 由於UTM的要讓磁力可以吸附, 彈簧必須要軟一點,太硬會有接點無法順利接觸的問題.(目前還在找最佳彈簧,之前都買太硬了)
目前組裝最難的部份就是如何整線及UTM部份. 等開箱後再來觀察實機的狀況~~( 以上 )
楊人豪 2017-03-12 20:53:59
之後可以試看看板金 說不定比較便宜
Joe Hou 2017-03-12 20:55:51
接完所有的12 條gpio 線,才想到A~L 並不是所有的pin 都接到 Rpi3,有些是Arduino ramps 的12v pin腳…(一直在try error:-/ )
Wuulong Hsu 2017-03-13 08:41:01
可參考 http://tw.misumi-ec.com/....../M1202000000/M1202030000/
原文網址 Roland Shiu 2017-03-04 12:17:43
各位Farmbot夥伴大家好,為大家介紹一下新的生力軍,吸力強-金剛小藍,小藍乃一微型真空氣泵,是市面上少數可以低電壓5v啟動,產生大吸力的微型真空泵,流量8L\min,體積小好安裝,無刷馬達電機驅動,使用壽命特長,吸氣端產生-50kpa的吸力可用來吸種子,吸小石頭,打氣正壓可產生90kpa的正氣壓推力,可用來水底打氣養魚,過濾,市面上的真空泵大都12V以上驅動,需額外加裝電源供應器,且流量又小,小藍5v電壓可使用行動電源2A直接改裝,不用再買電源供應器啦,幫你省荷包 taobo聯結網址如下: https://world.taobao.com/item/17997589392.htm…
Eric Huang 2017-03-04 13:16:42
這真是好東西
Andy On 2017-03-04 13:42:40
請問有台灣的網站可以買到的嗎?
Eric Lin 2017-03-04 17:54:00
分享了
Roland Shiu 2017-03-05 00:50:02
請大大享用,這台灣找不到,是在國外網站才有,國內有類似品,但性能和價格都不太優
原文網址 Joe Hou 2017-02-13 11:38:29
更新一下小弟的自組過程遇到的問題, 及感謝“哈爸"的協助. 1. Farmbot: farmbot-rpi3-3.0.2.img 這個版本是沒問題的, ver 3.0.3測試結果尚無法使用. 2. Arduino: 之前的版本有遇到 compiler issue, 新版的FW 已經解掉, 其實是variable name 寫錯. 3. Rpi3 的電源不穩會造成 Farmbot Wifi lost, 我用了手機充電去當電源, 2.4A 的會不穩, 但1A 的反而正常, 換了兩顆都一樣. 4. 最後所有的路都打通後, 發現用 https://my.farmbot.io/app/controls 去控制 Arduino 版上的馬達, 但一直無法轉動, 經尋問 http://forum.farmbot.org , 才知道原來 RAMPS 的endstop jumpers要插上才可以動.
以上供大家參考, 其實”哈爸" 的文件寫得很清楚了!!
Sam Yang 2017-02-13 11:56:25
有高手耶
Wuulong Hsu 2017-02-13 12:40:01
厲害,好像有殼!另外 item 2, 是我們反映的
Joe Hou 2017-02-15 19:03:48
圖上有兩條線轉成5V 接到 Rpi3, 但要多買12V 轉 5V . 可是瑞凡!arduino RAMPS 不是有5V 可以用…? 還是電流量不夠? 明天試試!
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