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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 皮帶

原文網址 林似諭
2017-03-14 11:57:52

一台2.0升級ex,一台2.5ex,但2.5ex的層像總是弄不好,該調的皮帶、電壓、主結構、螺絲都弄了,真是奇怪…

陳維德
2017-03-14 12:05:32

我的2.5ex覺得不錯的說

廖新弘
2017-03-14 12:08:59

噴嘴孔徑設定小一點看看

黃大丙
2017-03-14 12:38:42

林似諭 溫度有飄嗎?

黃俊傑
2017-03-14 13:02:20

試試看溫度降低一點...

Dennis Chen
2017-03-14 14:04:11

最後不行的話,可以試試調 DELTA_DIAGONAL_ROD ,我的同事也是能調的都調了,但還是出現有規則的層紋,後來我就請他順便調 DELTA_DIAGONAL_ROD 校正一下尺寸誤差,沒想到也讓層紋不見了...我調整後,除了尺寸比較準,好像某些方向的面就印得比較漂亮
https://atom3dp.squarespace.com/advanced-printing....../

陳永正
2017-03-15 21:56:32

加油


原文網址 Yves Hsu
2017-03-10 00:43:20

第一層問題

總是周圍都特別的薄,皮帶的鬆緊已經調成一致了,不知道大家有沒有什麼建議方向?

剛忘記拍照,下次補上

施百鴻
2017-03-10 00:45:42

有照片跟設定參數 才比較好判斷

謝哲銘
2017-03-10 00:53:27

碗型失真中間高周邊低

Yves Hsu
2017-03-10 01:13:14

是指這個嗎?要改 code 還是哪改?

黃大丙
2017-03-10 12:51:38

你有沒試過自動校正的時候把彈簧拔掉?

Yves Hsu
2017-03-10 13:09:38

有差嗎?

黃大丙
2017-03-10 13:26:32

有彈簧的時候跑到邊緣蓋子壓不動,會壓比較深才觸發

Chang Yen Chen
2017-03-11 01:12:09

我也試印過直徑210/0.2層高,發現左前/右前有兩處較薄有些吃力。試過皮帶張力計調整後有改善,但卻造成 XY方向比例誤差。後來拉鬆噴頭彈簧,印一隻5mm高的治具,塞進調整皮帶鬆緊的夾縫處。調節的螺絲鎖緊後,放鬆1/8圈。抽出治具再固定。之後210/0.2有明顯改善,給你參考


原文網址 陳昭綺
2017-03-02 12:37:47

求救阿~!最近終於有時間來試印,但過程中打底一直不順利,皮帶.馬達電壓.噴頭球頭螺絲干涉都調整過了,在做autolavel時發現第一點和第二點都會比較深或向外滑,其他點都蠻正常的,到底是哪邊有需要調整呢!?(搞到有衝動想整台重組)

陳昭綺
2017-03-02 12:40:51

打底失敗的圖

黃大丙
2017-03-02 12:41:35

彈簧拆掉作auto level呢?

邢鳳言
2017-03-02 12:52:15

第一二點時應該上蓋有被壓到,只看到感應燈沒亮直到停止滑出前才亮,從影片看,你的電線束好像很緊,要不要鬆開試試?

李穆
2017-03-02 12:52:28

很多環節有眉角,一言難盡

陳毅嘉
2017-03-02 13:30:18

會不會是底下步進馬達上同步輪的止付螺絲鬆掉呢?
因為自己遇過相同狀況,執行autolevel某些點也會滑動
而問題就是M4 止付螺絲沒鎖緊

黃正忠
2017-03-02 15:18:24

彈簧稍微拉鬆一些些

邢鳳言
2017-03-02 15:50:45

還好你沒衝動全拆了

Charlie Ting
2017-03-02 17:41:22

這種情況就是有干涉發生了,關機手動檢查一下就好了

陳昭綺
2017-03-02 20:21:39

了解~~!正在一一檢查排除~~!!感謝阿~!!

邢鳳言
2017-03-03 02:48:41

有查到原因了嗎?

王柏竣
2017-03-03 23:06:52

想下手購買,又感覺不好搞...

Wangta Liu
2017-03-04 00:02:00

我覺得噴頭在不同的點,會因為鐵氟龍管拉到而影響平台,所以要加上稍微拉鬆的彈簧勾著,我覺得搞不好先拔掉管子校正就正常了,之後再裝上去


原文網址 黃銘璋
2017-02-26 11:10:14

請問3D印表機保養用鐵氟龍油要塗在哪邊?還有一般多久保養一次?(除碳纖桿兩端頭外,皮帶上下輪需要嗎?送線的馬達滾線處需要嗎?風扇需要嗎?)

林文和
2017-02-26 11:56:30

所有有移動摩擦的元件上,線性滑軌,連桿...

黃銘璋
2017-02-26 11:56:51

好,感謝

林文和
2017-02-26 11:58:14

線性滑軌印象有兩個小洞,其中一個是注油的,那一個我也不知如何說明,手邊沒機器

Josh Lin
2017-02-26 15:47:44

建議 把 鐵氟龍油 留給 碳纖維管 和 球頭 潤滑 專用!
因 碳纖維管 兩頭 是 塑膠製品~

我 鐵氟龍油 還未開來用,因我手邊有 較高 濃稠度 的 矽油 可用來 潤滑 碳纖維管 頭 和 球頭~

滑軌 建議 使用 二硫化鉬鋰基 潤滑油 (黑色)~

送料馬達上 的 擠料輪 千萬 別加任何 潤滑油!這送料 會打滑,以致 送/抽 料 會失準!

皮帶 別沾到 油!

皮帶輪 也不需要 加油潤滑!
因 皮帶 下 同步輪 是 鎖在 步進馬達上,馬達 內有 滾珠軸承 不用 加油!
上 同步輪 內 也有 滾珠軸承 同樣 也不須 加油!
滾珠軸承 加油 容易 沾黏 灰塵/沙粒,反而 容易 磨損!
充其量 將 滾珠軸承 拆下來 清洗 上一層 薄薄的 鐵氟龍油~

黃銘璋
2017-02-26 15:52:33

感謝


原文網址 Chang Yen Chen
2017-02-24 23:39:47

請教版友,機台原先列印測試方塊時,兩端的誤差在0.03以內,但是平台有碗型失真的狀況。透過版上分享的皮帶張力計調整皮帶鬆緊後,已有改善碗型問題。但方塊前後/左右兩軸向誤差則增加至0.1。請問該怎麼debug?

邢鳳言
2017-02-25 02:48:13

我也是改韌體 參數

Chang Yen Chen
2017-02-25 07:23:34

那個誤差指 5.00與5.10這種狀況,方形變矩形,圓形變橢圓

李穆
2017-02-25 08:19:59

微調Z-steps/mm看看有沒有變化

Patrick Huang
2017-02-25 08:49:06

請問Z軸調整時,轉1是指0,.01嗎?我都要轉到以4為單位才感覺有在動....


原文網址 Ver Worlding Max
2017-02-20 18:51:21

來問卦了,2.0升2.5ex套件auto level 調整過噴頭上的觸動螺絲(太緊會在z軸第一點就失敗)與皮帶最後都在y軸前失敗,碳纖維管是照2.0時順序放回,求解還有什原因造成?

劉聖心
2017-02-20 18:56:31

可能你光學限位開關旁,兩側的內側球頭螺絲螺帽應該干涉到上蓋板金了,拆下換薄一點的螺帽或將原先螺帽磨薄一點.

Charlie Ting
2017-02-20 18:57:56

關機,把平台手動移至那位置,開機,小心下壓,看光學限位有沒有卡到,能不能正常觸發。

張洛易
2017-02-20 19:15:07

相同問題

李穆
2017-02-20 19:31:52

把彈簧拆掉謝謝

馮致榮
2017-02-20 19:35:14

如果螺絲沒干涉到.彈簧拉鬆一點就好.

黃宇軒
2017-02-20 19:35:27

可能是彈簧,我也碰到一樣的情況,拉鬆一點試試,但不要一口氣拉太多(就是我......)

Ver Worlding Max
2017-02-20 19:41:20

可以

Ver Worlding Max
2017-02-20 19:42:18

目前正在拉彈簧中......

Ver Worlding Max
2017-02-20 20:10:19

結果真的是彈簧的問題拉到約7.5CM結束這個問題了,感謝各位的幫忙!!

黃正忠
2017-02-20 20:31:47

彈簧拉鬆
我的第一次就是這樣解決的

陳立德
2017-02-20 20:44:25

我墊一張a4防止噴頭滑掉就ok了


原文網址 Charlie Ting
2017-02-19 22:35:59

[CNC 分享]

先講好,目前完成度大概只有1/2,雖然能動了,但有些東西仍然是腦補的。
因為馬上就要三月了,開始要步入活動旺季,剩下的幾天又要把 PROTON 裝起來,所以趁現在先作作筆記分享,免得忘了。

目前的 CNC 套件是二年前買的,一開始不熟沒裝完,而且又買了 ATOM 就都焦點轉到 ATOM,現在再回頭組裝,有了 ATOM 的 DIY 經驗幫助不少。

這台是台灣玩家改良美國 Shapeoko 2 所推出的套件,主要在鋁擠斷面有改良、用料也有更加強。

而我自己則是再替它加強了幾個地方,這就是要跟大家分享的。

‧Open build 開源

我個人很強調這個,所以在 3DP 部份我只會把時間放在開放的架構上,原因就跟這台 CNC 一樣,它是開源的,可以輕鬆擁有,但也可以強化改造。

所以原本台灣玩家改良了鋁擠,而我則是把它原本配的塑膠導輪,改為不鏽鋼導輪;原本的底板是密集板,我現在是在上面加了一大片 S45C 的鋼板,而鋁製的真空吸盤。

如果沒有開源,有些東西就很難搞。包括像 Arduino UNO + CNC Shield,如果自己用麵包板拉線,幾個小時就不見了,有擴充板省事太多。

‧F = m a

其實我沒操作過 CNC,所以這些都是腦補的。用的也只是國中物理和專科的機械概念而已。

CNC 的運作核心?在我來看,就是以 F=ma 這個公式為基礎的。為什麼呢?

這公式突顯了作用力等於質量乘以加速度。所以生活上有太多例子可以看出事情的發展,例如你拿一支小鐵槌打釘子到保麗龍、到木板、到地板、到鐵板,會得到不同的結果。

而這跟你拿的鐵槌大小、釘子的材質、長度、加工物的硬度和質量都有關係。

所以重點來了,以原本這台 CNC 的架構,有幾個根本的錯誤!

第一,是用塑膠導輪,這基本上強度和耐用性就有限。所以,我把它改成不鏽鋼導輪。

第二,是頭重腳輕,主軸(Z軸) > X、Y軸 > 底板,這表示它的誤差會很大。所以我在密集板上舖鋼板,增加底板質量和穩定性。

第三,Z軸的設計不良,馬達的擺設方式會造成結構強度的降低和質心的改變。所以我預計把它改成後置式。

這幾個地方的關鍵考量都是由 F=ma 出發。

因為,在刀座移動、加減速、接觸物件、切削的全部過程,它們都在運動,而這些力量會在整個機器,甚至工作枱上傳遞。

這時,錯誤的配重就會造成力量的不當傳送和吸收震動,讓整個物件和精度處於不穩定的狀態,無法維持良好的切削運作狀態。

所以簡單來說,這邊的改良就是讓整個機器盡可能處於 rigid body 的理想狀態。

這時,把焦點集中在刀具接觸工件時,雙方硬度、切削量、切削速度所產生的反作用力,以此來評估主軸強度、結構吸震性(或共振抑制),最後再看切削速度和散熱問題如何安排。

如此,才能確保機器能在它的容許範圍內發揮最大的加工能力並且具體合理的精度。

‧架構優化

目前這台 Shapeoko 2 的架構除了 Z 軸馬達應該改為後置之外(可降低機台高度,加強手輪,可加強 Z 軸扭力、降低質心),另外它的配線也是處於完全隨性的作法。

若以官方的配線來看,就是整把線綑一綑而已,實在不OK。

所以我在 X 軸和 Y 軸後面加了拖鏈,這樣就可以把線都藏起來,甚至把三軸都包起來。這樣作的好處是才不會因為切削碎屑亂跑卡到傳動部份,影響精度。

‧ATOM+ 之 CNC 模組

從這台 CNC 的組裝經驗中,我大致上看出了日後在 ATOM+ 上加裝 CNC 的努力方向和定位。

從定位來看,ATOM+ 的 CNC 加工會為木頭、塑料、石膏為主。主要的考量原因在於機台強度、結構質量分佈等,因此不會考慮金屬的部份。

從努力方向來看,傳動方式的改良(皮帶改螺桿、碳纖改金屬管)、定位方式改良(目前的邏輯是找出一個理想平面,再用加法運作,在CNC的邏輯要修正),五軸刀頭的最簡設計、無刷主軸的設計(沒錯,這得自己作,改良質心、轉動慣量、ER接頭、無刷電機、水冷),然後是軟體,以及主板改32位元,不然跑不動。

從用途來看,ATOM+ 的 CNC 可以擴大 3DP 的加法應用,加入減法,大大提升完成設計的彈性。

當然,如果把主軸改成噴頭,那就是升級成五軸 3DP 了。

從挑戰的難度來看,加工/切片軟體的開發是最難的,再來是硬體的設計測試,最後是韌體的修改,但這部份其實還好。

‧CNC 的再升級

以目前這台 CNC 來看,頂多是雕雕電路板、塑膠板和木板,切薄鋁片的話,有點勉強。重點會在主軸的功率、重量和使用的刀具,最後是進刀量。

鑽鋁片的話,應該也還OK,但散熱要留意,不然溫度上升、黏性上升後就變數大了。鐵板?洗洗睡先....

再升級的幾個重點會是:

1. 動力,至少改成 57 步進,然後改成螺桿傳動。最好是改伺服馬達。
2. 傳動,從鋁擠改為鋼製傳動組成,然後直接鎖在鋼板上。最好是二片鋼板夾心。
3. 驅動器,改為專用驅動器。另外,寧可用時規皮帶減速,也要少用驅動器的細分。因為細分的優點在於減少 over shoot,提升運動的穩定性,但不表示可以依賴它來維持精度。因此,精度靠減速比,而不是驅動器的細分。
4. 主軸的質量和功率,F=ma,所以相同的切削情況下,質量越大,加速度越小,等於震動越小精度越高。不過主軸也要穩就是了。
5. 換刀和校正的方便性,這部份是決定工作效率的重點,以目前的 DIY 版本來看,傾向使用三軸雷射定位。不過 sensor 很多,控制器很少的問題要先解決。

以上,跟大家分享。

若腦補有錯的地方歡迎指正,有相關經驗的也歡迎分享。謝謝!

先準備開工賺錢了,有空再繼續改良。

林佑臻
2017-02-19 23:23:58

竟然是openbuilds系統。ob的論壇還滿多人設計的,但我一直都不確定他的cnc可以切到多硬的材料

黃大丙
2017-02-19 23:36:12

我也有一台4060,放了好久了都還沒開始用 XD

Isamu Lin
2017-02-20 00:34:07

請問這個組裝會很難嗎?需要那些資知識?

Samael Lin
2017-02-21 08:06:19

拜託推薦cnc 我想買!

蕭傑仁
2017-02-21 08:45:58

可以問一下 要畫的圖要用哪套軟體畫? 又用哪套軟體轉成路徑黨?

郭俊志
2017-02-22 10:43:24

XZ建議使用滾珠螺桿,一般的螺桿會有虛位


原文網址 Ho Shu Huang
2017-02-18 23:04:08

求助各位高手 請看影片我列印時 同一層路徑噴頭在左上角時較靠近底板而一路往下往右走時噴頭會慢慢提高所以PETG就能順利出料 請問這是什麼問題呢? 我底板水平調過 軌道皮帶調過 噴頭螺絲也調過都無法解決 懇請各位高手指點 非常感謝喔

廖新弘
2017-02-18 23:20:52

噴頭上有太多溢料,先清乾淨再做平面校正看看

Ho Shu Huang
2017-02-19 09:12:38

非常感謝您的指教 有的 我有先清過再做Auto level 也一直微調噴頭螺絲 這是目前我能調出的最佳狀態了 並且我發現螺絲很敏感 調太鬆Auto level會懸空 太緊會撞底板 請問這是正常嗎 還是我噴頭組裝上有什麼問題呢

Ho Shu Huang
2017-02-19 09:29:08

螺絲調太鬆Auto level懸空

Ho Shu Huang
2017-02-19 09:37:16

螺絲調太緊噴頭撞底板

陳維德
2017-02-19 09:41:13

手推看看噴頭移動的感覺順不順微動開關的接觸可能不夠好,或是上蓋有沒卡到邊邊造成不順,這個要調的好自動校正才會準,z offset 也要做高度的調整

邢鳳言
2017-02-19 14:13:16

我沒看到你的迴力彈簧

陳維德
2017-02-19 14:33:28

2.0的機子吧,用微動開關的樣子,噴頭檔風片不同

邢鳳言
2017-02-19 14:42:09

喔,原來機械式的沒那條回力彈簧呀!我覺得它對這種情形很有幫助,可以復原極限開關,減少這種跳空的狀況,我昨天修好噴頭重新校正也跳空過,拉兩下回力彈簧平均一下彈力就正常了。

Ho Shu Huang
2017-02-19 22:38:50

感謝各位高手的指點啊 請問2.0有辦法改光學式嗎

陳維德
2017-02-19 22:43:27

可以升級,韌體可能要改,或是原本atom 就有升級的版本,你可以mail 直接問atom support 會比較快support@atom3dp.com

Ho Shu Huang
2017-02-19 22:47:35

了解 真的萬分感謝各位高手的指點喔

李穆
2017-02-20 07:44:57

你的線纏法會造成噴頭上蓋被拉開,把進料管拆開再跑,另外,校正時速度太快,用旋鈕降到10%

黃大丙
2017-02-20 12:15:56

Ho Shu Huang 你是不是說反了,那支螺絲應該是調太緊會懸空,調太鬆無法觸發才對?

黃大丙
2017-02-20 12:17:06

改光學是比較準沒錯,但用微動開關頂多就觸發距離稍長一點,也不至於會觸底呀

陳維德
2017-02-20 12:19:29

這要微動是按下還是放開是觸發,這要有2.0的朋友才知怎調整

黃大丙
2017-02-20 12:21:37

按下~

黃大丙
2017-02-20 12:24:32

看這圖螺絲鎖法好像跟我們光學的相反...那鬆緊也是相反的就沒錯

陳維德
2017-02-20 12:39:28

應該是,微動開關比較容易出問題像滑鼠的用久了會不好按或是連擊,能升級光學的比較好


原文網址 林似諭
2017-02-14 21:23:47

1.溫度不穩定,設定在200度,但會在185度到200度之跳動2.列印到一半時,e0的擠料馬達會有類似卡住不動(有點像失步的問題,但切片軟體列印的速度設定在25左右),然後會自己回抽料,機器就空跑列印!
有高手可以幫我解答嗎?ps:電壓、皮帶、校正都試了!但問題都是出在e0的擠料馬達,時而正常、時而當機!

黃俊傑
2017-02-14 21:28:00

E1 晶片拔過去觀察看看?
1.的話 最近寒流? 等回暖後看看?

陳維德
2017-02-14 21:29:31

溫度這個在印50 x50 測試檔時平面時很明顯,會掉很多檢測溫度的這個部份有比較不精準控溫,其他就比較沒有這問題,所以要看你印的東西那部份要調高些溫度,不然可能降的太多出料不順也會造成擠料馬達會擠不出來,我之前在印這個時還有遇到變賭神慢動作的料一直沒出來,只好停止印在重印時料也是卡了很久

林似諭
2017-02-14 21:31:26

另外忘了說!它的噴頭是請原廠寄一組新的噴頭組來,我是懷斿他的熱敏怪怪的!因為只要預熱它就會衝到220以上,用Printrun輸入M303 c8 s200, 則會顯示溫度過高,然後就自動停止偵測!

林似諭
2017-02-14 21:31:45

這個有印過,沒事!

陳維德
2017-02-14 21:33:44

我是上週又在印一次時發生的,之前印也都沒去管,之後再印又都沒事

陳維德
2017-02-14 21:34:37

那可能真的是熱敏有問題了吧

林似諭
2017-02-14 21:37:09

林似諭
2017-02-14 21:37:56

我也是這麼懷疑......

林似諭
2017-02-14 21:40:35

林似諭
2017-02-14 21:43:50

就在剛剛它又發生了!

陳維德
2017-02-14 21:44:54

換e1 印看看囉,也難說是什麼問題

林似諭
2017-02-14 22:23:12

先對調馬達看看!如果還一樣就換晶片看看!

Josh Lin
2017-02-14 22:41:09

就你的描述
1. 溫度 會比設定低 和
2. 上面 2段影片 E0 XYZ 馬達 動作 均有 異常

我推測:可能是 主板 電源 進入主板後 電壓不穩 造成主板 整體 動作 短暫 錯亂 的 現象~
你 量的 電壓 是 靜態?還是 動態?
如是 靜態電壓正常(未列印時)並不能代表 動態電壓(列印時)也是正常的!

建議你 從主板 電源輸入(端子台 pin3_+、pin4_-) 的 上方 (端子台 pin1_+、pin2_-)拉 2條線 出來 接電壓表 測 主板動態電壓 是否正常?小心 不要短路!

因 噴頭 陶瓷加熱片 和 5顆 馬達 的 電源 均由 主板 供應的,吃電 很大~可能 主板 端子台 電源輸入 那 2條 有較高的 接觸電阻,造成 壓降了!

不妨 量看看 動態電壓 以釐清 是 電壓問題?還是 主板 問題?

註:
主板 電源輸入 4pin 端子台 在 圖片 左下角,由上而下 為:
Pin1 為 +12V <= 與 pin3 並聯,請 拉出測量
Pin2 為 - <= 與 pin4 並聯,請 拉出測量
Pin3 為 +12V <= 接 電源供應器
Pin4 為 - <= 接 電源供應器

林似諭
2017-02-14 23:33:16

真是專業…我明天試試,太感謝您了

Kwok Tony
2017-02-14 23:36:38

陳維德
2017-02-14 23:41:11

https://atom3dp.squarespace.com/extrusion-problems/
校正pid 應該會比較準些,可以試試,+- 5度還好啦

Josh Lin
2017-02-14 23:43:33

Kwok Tony 你的 溫度作動 算正常 啦!
官網 有說:剛開始 +-10度 內 算正常!
超過 +-10度 才需 重新校正 PID~

你才+-5度 而已!我的 有時 +-7度~

因 噴頭 熱容量 小,溫度 容易受 外界 和 線材 溫度 影響 而波動!

Josh Lin
2017-02-14 23:56:17

只能 隔空抓藥~
希望 能助你 縮小範圍 找到問題源頭~^ - ^

李仁維
2017-02-15 00:19:56

原來在印女朋友(離題XD

Charlie Ting
2017-02-15 03:16:49

有可能 8825 的散熱片接觸不良

Jason Zhou
2017-02-15 05:26:01

我也有溫度的問題,不印時200開印後190上下,觀察後發現是因為測吹風扇的角度問題直吹噴頭造成溫度下降

林志鎰
2017-02-15 08:55:10

之前遇到的問題,溫度都+-10度震盪...所以就猛卡料~

黃俊傑
2017-02-15 09:24:49

不過話說這次的韌體 加溫比較快 跟 監控溫度的時間縮短很多阿! 如果只是剛印溫度會飄感覺算滿正常的...

林似諭
2017-02-15 09:53:56

其實溫度的問題不大!比較讓我頭痛的是馬達的作動會像上述影片一樣!而且都是一開始時正常,回抽比較快時就當掉了,本來以為會是回抽問題,但同一個gcode,我用另一台atom就沒事!

Jason Zhou
2017-02-15 10:01:10

所以这种应该如何解决呢?

林志鎰
2017-02-15 10:01:47

風扇的轉速降低 最直接

林似諭
2017-02-15 13:16:28

Josh Lin 早上照你所說拉線出來量測,電壓也是正常的!後來我把e0、e1的晶片對調,目前是正常的,等等印個雙色測試檔看看,如果e1會出錯的話,那八九不離十應該就是晶片的問題了!

Josh Lin
2017-02-15 13:32:28

這樣 亦有可能 是 E0 驅動晶片板 排針 與 插座 接觸不良 所致~~Good, 繼續 追查下去~~

林似諭
2017-02-15 19:11:18

下午丟了2個測試檔(雙色),尚未發生問題,或許真的是接觸不良,但耐悶的是如果接觸不良,應該在一開始作動時就會有問題ㄚ!怎麼會時好時壞呢?

黃俊傑
2017-02-15 19:14:59

林似諭 有時科學不能解釋的 要考慮一下玄學嗎? (大誤

林似諭
2017-02-15 19:18:18

Josh Lin
2017-02-15 19:23:14

只好 留校查看~~繼續 觀察 囉~~


原文網址 張譯丰
2017-02-12 18:01:35

經過多天的測試最後問題終於解決了!!

感謝大家的回覆與建議,謝謝!

現象 :
多次測試平台校正,發現當噴頭越往Y軸靠近時,會出現 X=>Y軸推進的漂移現象。

問題發現點 :
噴頭回歸 Home 後,意外輕拉到 Y 軸的皮帶,發現 Y 軸的滑軌竟然可以微微振動移動,而X、Z軸都不會有這樣的現象。

因此可以確認問題可能發生在Y軸馬達的同步輪,經檢查後確實為鬆脫 (未逼緊),鎖上後重新列印就比較穩定了!!

特別謝謝 黃俊傑 前輩的提點,感恩。

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不好意思請問各位前輩

我的設備近期剛組完,晶片都已用三用電錶校正為官方建議的0.4V,皮帶也已使用前輩分享的皮帶張力計校正過。

當機器開始列印到方形上緣時 (Y=>X方向),感覺噴頭快速移動會引起第一層列印件的偏移,請問有什麼方法可以校正呢? 第二層開始噴頭就會穩定地在正確的位置上列印。

黃俊傑
2017-02-12 18:26:14

同步輪?

Alison Wu
2017-02-12 18:56:26

問題應該是平台不平造成噴頭高了ㄧ點,導致料沒完全黏住底板

廖新弘
2017-02-12 19:20:01

你水平偵測是有貼膠帶嗎

廖新弘
2017-02-12 21:42:49

你的OFFSET是有加上紙膠帶的厚度嗎

陳維德
2017-02-12 23:10:27

官方的檔案?,50x50 的有一個gcode 跟stl 要自已切片的是不一樣的,官方的gcode 是沒封頂的而且有3圈邊,你那看起來好像是自已切的,用官方那gcode 印看看,有可能是你切片軟體設定問題

程德馨
2017-02-13 18:05:09

抱歉問一句:晶片電壓校正的資訊在那?感謝

張譯丰
2017-02-15 23:32:16

補上噴頭校正時的漂移現象


 

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