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明燿 Monster 3DP Filament 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 Charlie Ting
2016-05-26 00:50:39

[分享之N - 進料輪]

很久沒分享關於 ATOM 2.0 的事了,因為都爽爽印,沒遇到什麼問題。

但是,沒有天天在過年的,最近這一週就一直很不順。直到今天凌晨才發現問題~~~在進料輪。

說真的,我原本壓根兒不覺得這裡會出狀況,畢竟金屬跟塑膠相比,贏面很大啊。但照片會說話~~~遇到了,就只好回頭想原因。

1. 先確認事情從何時發生的?
這點,恐怕有困難。因為用了快一近,除了一開始不太熟悉之外,其他時間都用佷爽。甚至上個月還幫人代印,也是一次搞定。但羅馬不是一天造成的,所以從何時開始很難說。

2. 再確認是從何時開始變得難以駕馭的?
這點,大概在我印了一堆女體、裝上滅紋神器後也都還算正常,那時的馬、史萊姆、波多野也都是可以印。至於操作難度,其實不大。
一直到我為了印 LOL 的道具,用了明燿的新配方後,開始發現出料不順,然後上修溫度、流量、.....
原本我還以為是新配方的料性太怪了,所以一直以修改參數來讓列印正常化,也都還可以,只是很痛苦(參數邏輯完全不同)。

3. 最後一根稻草
後來因為趕時間,所以我停止使用明燿新配方,改用原本很好用的點金系列,它也的確讓我印了幾件,例如 Katarina 的刀、苦無、Caitlyn的槍等,但後來連原本超好用的料都
失敗,我才開始留意究竟怎麼了。

4. 從頭到尾,唯缺進料輪
為了找出列印的問題,我從料圈開始一路檢查、修正每一個環節的安裝狀態以及零組件的現況,甚至作了一些優化。但也都只有短暫的效用,很快又失敗了。
整台機器出現崩壞的現象~~~

5. 發現問題
後來,為了檢查整個進料系統,我把馬達拆下,順便想清清進料輪,就拿最近剛買的手機微距鏡來拍看看~~~~拍完後,心中只有:林老師卡厚咧~~~
怎麼會有這麼奇怪的凹痕?這才發現原來最近都是因為它。

6. 解決問題
等阿藤上班後,立馬衝去補貨,回來很快的裝上之後,就一路瘋狂印作業了。

問題分析:(壞習慣要注意)

1. 避免堵塞卡料
進料臂的固定壓力不小,代表齒痕會卡進線材裡,這時如果堵料了,齒牙會一直磨線材,這樣再硬的牙都會崩的,速度快慢的差別而已。
怎麼避免堵料?喉管的散熱是因素之一,所以要保持它的氣流和沒有阻礙降溫的東西(例如耐熱膠帶)。若能自己加散熱片會更好。

2. 堵料後的退料
ATOM 2.0 的自動退料機制是在溫度OK的情況下,先進一部份的料,這時如果是卡住的,齒輪又會磨很久。進料完再快速回抽線材,這時如果依
然卡料,齒輪就又是麼線材磨很久。
所以在堵料後的退料,最理想的作法是先從噴頭端的快拆接頭把鐵氟龍管拆下,然後把線抽出來,再由進料馬達處手動進料,確定管線是暢通的。
然後,剪掉前端堵住後料,再通一通噴嘴。最後用自動退料的機制把線抽出。

3. 避免手動進退料
雖然在進退料時都會按壓進料臂,但事實上線材還是會磨過齒輪,而且這時都是集中在某一個齒,慢慢的整個進料的壓力就會隨著齒牙的變化而有所不同。
所以最理想的狀態是,在確定不會塞住的情況下,用自動進退料的功能。所以,如果是堵塞或一般換料,都會建議先把開噴嘴端的快拆接頭,把線頭剪掉,然後再自動退料。

4. 合適的平台校正及 z 軸修正
如果你在打底時常會聽到噠噠噠的聲音就代表進料馬達滑牙了,這時務必去修正打底時的高度,讓壓力舒緩下來,減少滑牙的機會。

降低風險

雖然不清楚當初 ATOM 為什麼決定選擇鋁質的進料輪,而且用了快一年才有狀況,也還算OK。但我印象中似乎沒看過相關的討論,更沒想過這邊會出狀況。

為了避免發生問題,或延長正常使用的時間,我會傾向去買不鏽鋼材質的進料輪來備用或更換。畢竟整個進料是最關鍵的動作,出料不順,任你參數再會設都沒用。

所以這是非常關鍵的零組件,對這種東西來說,我的安全係數就至少會捉5~10倍,以免出狀況。

以上慘痛經驗,跟大家分享。

PS. 現在用 180 度印明燿的暗夜黑,一切順利圓滿,看起來都恢復正常了。爽!

Sampo Huang
2016-05-26 08:54:00

很有幫助的分享-感恩

Alan Lan
2016-05-26 09:10:56

其實一直覺得進料輪應該可以設計的在好一點,常因為進料輪咬合力不足,而使列印成品不是很完美。

陳曉澔
2016-05-26 09:39:12

..............所以不是我料的問題...............為什麼我要被ㄉ一ㄤ,神啊,告訴我為什麼........................???


原文網址 Charlie Ting
2016-05-25 12:06:50

[話不能亂講]

前二天才說要洗掉最近用暗夜黑的記憶~~~~

今天一早發現原來問題是在進料輪崩牙,現在換了新品之後,整個大復活。

那我之前大概至少一週的時間都在鬼打牆就對了~~~(___ ,什麼字自己填)

現在整個回到最原始的設定,重新印過.....

之前的報告,請大家當笑話看就好。XDDDD

Roy Lo
2016-05-25 12:16:17

請問進料輪的規格? 去哪買呢? 港覺要備料嘍(+_+)

王智立
2016-05-25 12:18:08

這次我不會再跳坑了。哈哈哈哈

Jared Lin
2016-05-25 12:26:16

進料齒輪也會被線材磨損 不說還不知道呢 (y)

陳曉澔
2016-05-25 13:08:02

再笑一次.....................哈哈哈........有神出包......還罵我.......


原文網址 Charlie Ting
2016-05-25 06:44:59

[緊急求救]

這樣算合理?還是表示已經磨損然後滑牙了?

因為我好一陣子都沒聽過噠噠噠的聲音,而且現在一直覺得進料無力,原本以為是溫度跟材料的問題。

但好像這裡怪怪的~~~

Charlie Ting
2016-05-25 06:54:56

換個角度,我想答案很明顯了~~~來去找阿藤喝咖啡了!

王智立
2016-05-25 07:57:09

陳曉澔 給丁大神的線裡面都有加氧化鋁唬!

Odinson Thor
2016-05-25 07:58:46

XD

林一旭
2016-05-25 08:01:57

進料輪表示他該休息了...XD

陳曉澔
2016-05-25 09:23:21

我都配好料給你們印,全都加了抗拉金屬粉.....哈哈哈......唬爛的....

Charlie Ting
2016-05-25 11:00:10

立馬補貨

吳水豚
2016-05-25 13:38:19

你進料輪好精緻喔

Odinson Thor
2016-05-26 10:25:11

還是覺得奇怪,那缺口像是CNC或砂輪機處理過,塑膠線磨應該不會出現那樣的缺痕,是否其他因素造成的? 例如因為堵料造成線材被擠料輪磨斷後,擠料輪磨到塑膠線後面的金屬件?


原文網址 Charlie Ting
2016-05-24 18:03:45

家裡的事要處理,社團的文也是要PO的,這是今天的心得!

[3dp 之夏日健檢]

分享一開始,要抱怨一下陳曉澔 ~~~寄來一些很奇特的料,奇怪到打亂了我的列印手感。

那料是以低溫為訴求,但是在實際出料時卻不見得只有好處。(問題點在另一篇已提過)

這讓我開始思考混合材料在受熱融化過程的均質性,然後越來越不準,就像發散曲線一樣,失控了。

之後,為了趕作品,停用那一批料,改用原本很好用的點金系列~~~~咦?也一樣。

這就奇怪了,明明之前才幫人家印很多東西都很完美,怎麼用完暗夜黑就全變調。(很可能是名字取得不好 XD)

沒辦法,只好重新檢視那裡出問題,幾乎全翻過一輪。

1. 驅動晶片電壓,確定 0.4v 不多不少。
2. 確定滅蚊神器沒發熱。
3. 重新校正平面和 z-offset。
4. 拆噴嘴、換鐵氟龍管、清噴嘴。
5. 換導管。
6. 拆清進料馬達和齒輪。

最後,我發現問題可能來自我經常在拆換不同的模組,所以線材導管的弧度是比較不完美的狀態。

對此,我把導管拆下,然後兩頭各切掉約一公分,把長久被快速接頭壓到變形的那部份切掉,另外把它換個方向裝(覺得這是重點)。

之後,把整個導管重新拉順,用比較自然的曲率來進料,整個出料就恢復正常了。

另外,在我檢修的過程中也發現一個問題,就是堵料的可能原因。

因為在密集回抽或者慢速出料的情況下,似乎容易堵住。長久以來,每次拆鐵氟龍管時都會發現喉管部位的鐵氟龍管是漲漲的,線材拉出時也會發現那裡的線徑變粗了,基本上這就是堵料的原因。

但是,是什麼因素造成的呢?今天有了答案。

原因是喉管的溫度降得不夠低,這點其實大家都知道。但今天我發現一個盲點。

因為大家會把電熱片和熱敏電阻的線,用耐熱膠帶貼在喉管上,我發現這是一個非常不智的作法。原因是所謂的耐熱膠帶,就跟所有高阻抗的東西一樣都會對它能耐得住的東西有特別的阻抗。

因此,耐熱膠帶本身必然是具備高熱阻的材料,這表示當你用耐熱膠帶包住喉管時,等於在幫喉管保溫,在減低後吹風扇的功用。

而我發現這就是為什麼前一陣子天氣冷時,怎麼印都沒事,現在天氣變熱之後,動不動就出事。

現在,我把耐熬膠帶拆了,整個就變得很順。

結論,現在要走向夏天了,大家或許該重新 review 一下自己的機器,作些調整。

至於那個暗夜黑,我決定自己把它改名叫烏漆嘛黑~~~~因為暗夜走多了會遇到鬼。

等一下可以再來試試看,是不是改名就順了!XDDDD

曾俊維
2016-05-24 18:05:29

哈哈哈,還會有這種事,我看我還是先用PLA就好了,不要亂試料

Johnson Peng
2016-05-24 18:19:33

耐熱膠帶 => 筆記

Roy Lo
2016-05-24 18:43:48

等等來拆耐熱膠帶試試~ :)

李穆
2016-05-24 18:50:05

耐熱膠帶我剛買就拆掉了,因為看了3D列印筆記

James Lin
2016-05-24 21:25:46

還好我上次更換忘記貼回去了⋯⋯
因禍得福


原文網址 Charlie Ting
2016-05-24 03:31:23

[復刻]

為了工作用,只好用最短時間復刻出需要的道具......

二到三天,可能是最長的期限了。

預計長 150 公分。

讓我們繼續看下去~~~


原文網址 Charlie Ting
2016-05-22 01:46:32

[明燿 - 暗夜黑 使用心得]

這支料是相對奇特,也有一點難駕馭的線。目前來說,關鍵的原因為何,我還沒有捉到全準。

只先針對目前試印的成果來提供看法,等資料更多後,再作交叉分析。

1. 成功列印的幾種參數
A. 溫度上修到200~210度,其他不變
B. 溫度180~190度,Esteps 從200上修到350,我猜400也可以,這個直接從機台改。但會影響到回抽,最好把回抽值控制在3以內。
C. 溫度 180~190度,但 flow tweak 由 1 改到 2。不影響回抽。

2. 失敗列印的幾種參數
A. 溫度 180~190,其他什麼都不改(按PLA)。結果印出石墨結構,形狀在,但呈現網狀,無強度可言。
B. 溫度 220 以上,出料穩定,但傷管子。材料有無變質,我無法確認,但強度ok。過程中有abs的味道,但略淡。

3. 觀察及測試這料的特性
A. 用鉗子夾時,他的外層有點軟,但是夾下一半後,要夾斷它卻沒那麼容易。(我個人推測是材料比例和製造過程,讓融點較低的包覆在外側造成)
B. 用打火機點燃線材,讓著火中的線材直接點落桌面,會發現每一滴會呈現類似雞蛋的狀態,中間突突的,但兩側漸平。但這個實驗,在純PLA或點金系列中並不會發生,幾乎是全平的。這實驗在試著證明這支料會因為融點不同,造成成份的液化程度不同,影響其變形的狀態。
C. 手動進料時,這支料在180~190度一樣可以擠出圓圓飽滿的料,但是在自動進料時,卻變成細細長長,營養不良的料。這問題我認為就是上述的特性造成的。
D. 180度,其他參數未變,能印製成功,卻變成石墨結構。這代表了線材是可融化的,但是它跑出來的線太細,所以縫隙一堆,而且連續。同時因為接觸面積不足,造成強度極低。
E. 採用成功方式列印時,也會發現線材在擠出時,會出現某個軸向是飽滿的,某個軸向卻沒那麼飽滿。這時,若把溫度略為上升,往往能有所改善。推測,是線材中的高融點材料在擠出時主要的接觸面不同,造成在不同方位的出料狀態有異。

結論:
這支料目前可能還在微調,未來參數可能還需要修正。但從高低溫材料的混合使用狀況來看,覺得那個比例可能要偏低,以免造成料性的變化不易掌控。

至於線材的成色來說,個人覺得他比銀點灰要更低調內斂些,對於一些圖騰或文字的呈現會更到位,所以有潛力可以超越銀點灰。

就讓我們繼續看下去了~~

Sampo Huang
2016-05-22 05:24:12

專業分析受教了感恩

Roy Lo
2016-05-22 08:24:42

強~論文級報告...我看到眼花(@_@)


原文網址 Charlie Ting
2016-05-16 20:51:44

[武器印製心得 part 2]

第一把印完之後,雖然組裝完成,但也立馬看到一些問題,包括:

1. 銳利面的強度不足
2. 造型上的比例失衡
3. 應力集中問題
4. 組合強度

所以立馬作修正,這時就可以發現向量檔的好用,直接拉一拉補一補就好,而不用像玩黏土一樣。

在列印過程中順便測料,從原本的180度直接上修到210度。感覺溫度高才印得紮實~~~稱重後的答案也證明這個現象。但有趣的是,進料長度不是應該一樣嗎?為什麼重量會不同?所以,直覺推論,當噴嘴壓力大時,進料的長度會大幅縮減,間接造成供料不足。

但這又點出一個很有趣的玩法,就如果拿來彈性物件呢?這好像為大家指引了一條捷徑。改天再來試試~~

PS. 歡迎加入 Maker + T = Market 喔~~ ^^


原文網址 Charlie Ting
2016-05-16 03:22:59

[銀點黑]

新料銀點黑,說是有消光的特質,但我印出來還是油亮油亮。不過比銀點灰要更沈穩些,我個人覺得會列入以後使用的主力材料,畢竟一些正式的東西,沈穩些會更好。

但這支的最佳溫度目前還沒有定論,據說可以180度印,但我覺得200度的效果才最合適。180度時的材料接合度還不夠,剛才的透水透氣手把就是180度的成果。

就成色來說,覺得銀點黑比純粹黑要來得有趣些。

就成分來說,列印中似乎有聞到一點 ABS 的味道,而且幾乎沒有 PLA 的甜味。不知道是我鼻子壞掉,還是成分有特殊配方。

就打磨部份,因為印出來的東西沒什麼要磨的,所以只好以後再注意了。

陳曉澔
2016-05-16 14:03:30

哈哈,其實這支料目前把它叫做“暗夜黑“......我沒說他消光啦“我是說他“平光“較沒光澤......他有加韌,可打磨.....但還不是很好的完成品,丁大神測試完說會出料不穩、林老大說會堵料.......大家再慢慢等吧.....等我把欠貨三、四十卷趕出來再看怎麼做,以後會發試用的....................名額.............我再看看好了......社團越來越多人了.....。


原文網址 Charlie Ting
2016-05-15 18:33:29

[創新應用?]

這個把手採透氣式設計,看起來是實心的,但是會透氣,能透水。

各位有想到什麼用途嗎?

至於原因,請洽明燿陳曉澔。

鄭軒
2016-05-15 18:55:40

菜刀(小刀)握把?

Charlie Ting
2016-05-15 18:56:45

Sampo Huang
2016-05-15 18:58:01

血也流過去~涼...涼的

郭家豪
2016-05-15 19:29:49

是。。。是誰扔的刀柄~~~

James Lin
2016-05-15 19:43:42

刀柄⋯⋯

Bise Chen
2016-05-15 20:21:07

單車握把

王俊量
2016-05-15 20:52:17

實心、透氣、透水!那就手把阿~

Charlie Ting
2016-05-16 06:26:38

左邊 180 度,右邊 200 度

林一旭
2016-05-16 09:10:29

180度的好有"味道"

ZhengYu Lin
2016-05-16 09:30:17

單車握吧。。那單車。椅墊也可能嗎?

彭帟絃
2016-05-16 09:36:24

左邊有纏線的感覺,有像真握把

Charlie Ting
2016-05-16 11:49:22

神奇了,一樣的GCODE,一樣的材料,180度的37克。

Charlie Ting
2016-05-16 11:50:01

200度的68克,中間的問題值得思考。

Charlie Ting
2016-05-16 11:50:31

整把刀147克

彭帟絃
2016-05-16 11:54:31

我猜,溫度高的流動性較好所以流出較多的料,相對也比較密。

林志誠
2016-05-16 15:23:48

200度較優!!

Charlie Ting
2016-05-16 19:26:40

未打磨已開鋒.....XD 目前210度


原文網址 Charlie Ting
2016-05-15 12:28:20

[英雄聯盟 - 貓女 Katarina 武器製作心得]

這次因為國電展的客戶希望以英雄聯盟為宣傳包裝方向,因此麻豆會扮演成其中的貓女 Katarina。服裝從網路上購得,武器其實也是可以,但網路上的武器不是很優,所以決定自己作看看。

挑了一張照片後,Stanley Chen 有先熱血的建模了,但是因為 stl 檔很大,而且沒有分拆,列印上的問題很大,編輯上也困難重重,最好只好自己畫看看。

原本以為可以從照片,轉向量 svg,再導入 123D 去拉線,結果證實概念可行,但效益不彰的原因在於軟體對 svg 的解讀很沒效率。所以最後自己拉 Polyline 搞定。

建模時間約4小時,花紋部份就花超過一半時間,不然可以更快。設計上,以容易列印及節省支撐為主要考量,物件以卡榫的方式固定。

列印上,刀刃部約8小時,手把部大概5小時(強度要求較高),卡榫8分鐘。

拆支撐3分鐘,打磨3分鐘,組裝3分鐘。

發現問題:
1. 刀刃處太利的地方要倒圓角,列印上才不會有單線的狀況,會不好看,強度也極低。

2. 需留意應力集中問題,刀刃跟把手交接處,最好倒個圓角。雖然不合實際,但有助分散應力。能分段切割圖檔當然更好。

3. 把手的人體功學,這部份要事先設計的難度頗高,目前想來,最快的模式可能是用黏土作基本的塑型,再參考這個尺寸設計。

最後感謝:
1. Stanley Chen 辛苦幫忙。
2. # 明燿資訊 提供測試版銀點黑作為基材。

PS. 本次物件屬公司宣傳使用,故檔案不便分享,敬請見諒。(目光轉向 Stanley)

陳昶亦
2016-05-15 13:02:12

漂亮~

耶髏爾
2016-05-15 13:30:16

幾近完美!!

陳曉澔
2016-05-15 13:30:32

好過份的漂亮。。。。。

郭家豪
2016-05-15 13:50:48

好棒的港覺。。。
PLA材質???

杜哲旻
2016-05-16 01:19:11

好美


 

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