• #maker+t=market
  • COSPLAY 3D 建模
  • 3D列印服務
  • 1
  • 2
  • 3

ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 噴頭

原文網址 陳孝麒
2016-12-08 23:08:14

大家好! 請問一代噴頭上的隔熱棉可以去哪買得到? 規格?
我的隔熱棉劣化碎掉了! 煩請告知..謝謝

廖新弘
2016-12-08 23:15:54

我後來用除錫棉去取代

陳孝麒
2016-12-08 23:16:59

除錫棉 我之前也有用過....也蠻容易劣化的.

廖新弘
2016-12-08 23:19:53

目前只能這樣處理,不然要去找詹政運原作者問看看


原文網址 Charlie Ting
2016-12-06 22:39:22

[分享 - 翹曲控制]

這主題以前應該有講過,前一陣子熱床來了之後,我對它的打底很滿意,但在印比較大的東西時,發現一樣會有問題。所以重點是,機器的特徵是死的,人的用法是活的。用對方法,才是王道。

舉我為了打造自己的 ATOM+ 為例,為了加上罩子,我畫了一些支架準備用來鎖隔板。

一開始直覺想說用熱床,底部會超平,結果發現因為熱床是讓作品呈現半硬不軟的狀態,所以一旦材料冷縮之後,其實會把邊角拉起。再者,因為冷縮的比例不一,所以在熱床或熱場中印出的東西,其實它的誤差可能會比較大。

我也試過其他方法來減少這問題,例如以前流傳過的這招,在邊角的地方加一些釋放壓力的圓柱,有效,但成效有限。

最後,我回到最原本的概念用法,它的原則很簡單。把冷縮問題限縮在一層的高度裡,換句話說,這層印完它的冷卻狀態會讓它從此不再變形,那就不會有內部應力產生。如此一來,你的模型就一定準準準,而且不會翹曲,不會撞。如果印出來的東西還會歪,那就是你的機台不準了。

這樣的設定邏輯也很單純。

1. 打底速度要慢,確保它有捉住底部,而且冷卻狀況良好。
2. 最好是加個 brim,但是,如果設定得宜,brim 是會全平的,一點都沒翹。
3. 打底完後,立馬風扇全開,或者開到你確保它每層都能充分散熱的風速。
4. 列印速度不要在打底完一下子衝高,因為要讓結構穩一點,不然噴頭拉到底層的拉力有可能還是會造成變形或讓底部變不服貼。

只要用這樣的原則印,想要什麼印什麼,根本沒問題。

連最常見的圓孔變形問題,都可以控制在一個層高之內的誤差量。所以這表示,散熱才是控制變形問題的關鍵。

照片後補.

Shih-Yen Lo
2016-12-06 22:49:03

大大您可以出本手冊了XD

李英任
2016-12-06 23:12:47

3.的打底是指一層層高嗎,另外這樣有需要再開熱床嗎

Charlie Ting
2016-12-06 23:29:39

對,我沒開熱床

李英任
2016-12-06 23:31:39

那這樣熱床究竟是好還是不好呢?

Charlie Ting
2016-12-06 23:37:45

李英任 東西很好,但用法視情況而定。這就是開熱床印的。

橘子腦師
2016-12-06 23:41:04

好棒的概念教學啊~有種茅塞頓開的感覺

Tzu-Hsi Yang
2016-12-07 03:42:39

在想能不能在gcode產生時就做到以上動作... 之前一直覺得軟體在產生gcode時的動作太僵化,有些動作像是慢慢調整每層列印溫度,風扇轉速,熱床溫度希望都能根據目前列印進度去做調整....

林佑臻
2016-12-07 09:23:20

某些切片軟體可以設定特定層高用不同參數阿,溫度、風速等都是基本

林佑臻
2016-12-07 09:45:25

我的目前對翹曲的理解是這樣,小弟愚見歡迎指證:
1.熱漲冷縮,上層冷縮是造成翹曲主因。選擇收縮比不同的材料,絕對會有影響。
2.我沒看過圓柱吃豆人這種設計,但有看過米老鼠耳朵(類似brim)作用。如果要維持熱場,那拉萬里長城應該是最有用的
3.熱床、熱場的邏輯是"等印完後整個一起收縮,不會有翹曲變形"(但有可能有收縮變形)
4.C大所謂"冷縮問題限縮在一層的高度裡",我之前想過,另一個極端"每層都冷卻到常溫,應該就不會收縮造成的翹曲問題了吧"
但我自己的實驗結果發現....因為缺乏層和層的熔融狀態,也沒有內應力,導致容易分離,強度並不好。
5.我也看過有人印實心abs有熱床(超過10cm),結果內應力太大,印到一半從中間烈開。我認為是因為熱場效果沒有延伸到上層導致上面收縮太大,以及實心產生巨大的收縮比。

Charlie Ting
2016-12-07 10:16:16

4. 所以用這招都不會一昧衝高速度,為的就是維持一定的層和層間的熔融狀態. 還有,充分散熱並不是降到室溫這樣極端, 而是低於材料的玻璃化溫度即可. 這點要自己捉, 大概是50~60度左右.

林佑臻
2016-12-07 10:24:29

我知道,所以大部分3dp都剛好落在這個區間,半融融

林佑臻
2016-12-07 10:25:46

但是我認為這是剛好材料特性如此。也很可能會用的收縮比更大的材料然後印不出來

Charlie Ting
2016-12-07 10:33:03

見招拆招囉

陳曉澔
2016-12-07 10:34:56

.................都很厲害............但最終的解決之道在於原料的改質..............................。我們目前也做不到.......XD............等以後是否有廠商研發出來囉。

Charlie Ting
2016-12-07 13:19:36

用到最後, 會希望反璞歸真, 簡單就好.

Pinocchio Faken
2016-12-10 18:46:03

對岸頗多改性PLA的,我自己印跟你差不多,第一層開Brim,第二層直接開強風吹整個模型,解法理論上跟你一樣,讓塑料噴出直接快速固化就不會有先後固化的收縮時間差的問題。

Pinocchio Faken
2016-12-10 18:47:58

可加裝針對噴出線的導風罩,然後加強印件的散熱

Pinocchio Faken
2016-12-10 18:50:09

Charlie Ting
2016-12-11 13:46:51

3.熱床、熱場的邏輯是"等印完後整個一起收縮,不會有翹曲變形"(但有可能有收縮變形)

補充說明一下, 其實我覺得熱床熱場還是會有翹曲變形的問題, 關鍵在於材料對溫度的變形及強度曲線. 除非材料只在特定溫度區間才變形,否則問題就在. 因為在列印時, 有噴嘴內溫度、噴出後的溫度、冷卻中的溫度(還分有無熱床熱場)以及室溫.

所以即使在熱場中,還是可能存在變形的問題,但可能相對輕微.這表示對材料商來說, 是應該要建立一個測定方式,讓玩家知道材料的溫度變形曲線, 這樣就可以更清楚機台怎麼設定最沒問題. 目前好像沒看到那家的料有作這事, 但我相信 3DP 的工業機種一定會作這種分析的.

李穆
2016-12-11 17:24:19

真正的收縮,是從玻璃轉化溫度降到常溫這一段區間,要非塑性態才談線膨脹係數

李穆
2016-12-11 17:32:11

如列印速度甚慢,下層受噴頭周圍熱場影響升溫至玻璃轉化溫度時,層間鍵結會較強,且與上層有較相近的降溫-形變梯度,不過也容易因為沒控制好產生積熱,懸垂面變形問題

Charlie Ting
2016-12-11 20:10:12

李穆 我不太認同線膨脹係數的認定方式,因為這個說法聽起來很像是用在射出成型的時候。這時候塑料是在一個金屬容器裡等降溫,所以它可以很容易的控制形狀,然後等降到玻璃轉化溫度之後一定距離再開模,所以他們可以只看這一段。

但是對於3D列印來說不能這樣看。因為它是在開放空間裡,要把形狀控制在理想範圍內,你不會有金屬模的保護,你所擁有的幾個條件就是材料溫度、熱場、散熱速度等等。材料變形並不會因為它在玻璃轉化溫度之上就不存在。而且3D列印還有一個致命傷就是你射出成型可能只有幾秒,但你印一個大東西可能幾十小時。相較之下,前者的問題要簡單得多。

Pinocchio Faken
2016-12-11 23:55:08

應該youtube找的到圖解吧,沒這麼複雜,就上面局部加熱狀態持續,所以上層會向內縮累積的層數越多向內縮的程度也就越大,底部自然會被網上卷,就好像電箱裡的無熔絲開關利用金屬膨脹係數不同,以溫度控制彎曲程度,頂縮底不縮所以向頂層內圈捲。影片自己慢慢找吧應該有。

Memgyu Liao
2016-12-12 11:47:44

PLA 也會嗎?

Pinocchio Faken
2016-12-12 17:57:48

也會喔,幅度較小而已,大面貼底的印件容易翹,其他還好。

Weiner Tseng
2016-12-14 16:50:23

可以請問led 燈去哪買,怎麼裝嗎?感謝 ?

Charlie Ting
2016-12-14 16:54:12

模組還在弄,過一陣子會公開

Weiner Tseng
2016-12-15 09:16:10

Charlie Ting 非常感謝!! ?? ??


原文網址 Danny Kuo
2016-12-06 11:43:58

最近因為噴頭 口受損 導致出料不順!
請問大家有人改用E3D的噴頭嗎?或其他品牌的噴頭呢?

黃俊傑
2016-12-06 11:47:48

應該只是沒清乾淨吧! 鈦合金的頭大概只剩用鑽頭擴孔才會受損了說...

廖新弘
2016-12-06 11:48:54

之前有同好改成E3D來用,你可能要找一下,另外可以拍照片譲大家看看受損情形

廖新弘
2016-12-06 11:51:19

出料不順很多原因,不單單是噴頭受損

阿童
2016-12-06 12:01:35

支援區的使用寶典,可以看到出料不順的問題排除喔
會不會是喉管要換了呢?
我們家的頭是鈦合金的,應該很難壞才是~
https://atom3dp.squarespace.com/extrusion-problems/


原文網址 Charlie Ting
2016-12-05 00:29:41

[分享 - 進退料觀念]

最近的想法跟以前不太一樣,所以寫出來跟大家分享。

1. 進料
盡量不手動進料,而是用介面操作。原因為減少線材磨擦進料輪的狀況,有些料比較硬,磨久了會有感覺。

2. 進料深度
現在我是改程式,讓進料是從剛進進料輪後,按進料會自動進到HUB的快拆上方,看得到線的位置。

3. 開始列印
在開始列印時,我在 PREFIX 裡面加入語法,讓溫度達標後開始列印前會先慢速進料,這時料才會從快拆那邊推入噴頭。然後出一些料之後回抽,讓料落下。

4. 列印完成後
我在 POST 裡面加入語法把料抽回到快拆位置,這樣有二個好處。一是料不會留在噴頭裡,造成鐵氟龍管因為料的膨漲而變形;二是要換料或退料時不用先預熱噴頭。

5. 退料
一樣的,以前都是豪邁的直接用手把料抽出,現在都是按介面讓他退料。

現在我的邏輯是,機器太穩定也太熟了,沒事根本不想去調校它。所以一切就是能印就好,然後以最簡單耐操的方式去使用它。

Shih-Yen Lo
2016-12-05 00:47:08

這個太好了,不知能否跪求語法<(_ _)>

蕭傑仁
2016-12-05 08:38:00

這樣的語法是不是如果每次做完沒有完全退料 會發生拼命送線的問題?

Dennis Chen
2016-12-05 09:42:45

如果中途要換料也可以自動加gcode退料和進料嗎? 我是用cura的plugin, 機器暫停時,面版按一下就會繼續印了,沒機會有其他操作


原文網址 陳孝麒
2016-12-01 21:24:18

請問 噴頭裡的鐵弗龍管是怎麼塞進去? 我塞到一半就卡住..硬塞管子就會變形?

林志鎰
2016-12-01 21:26:03

砂紙磨一下管子 ,瘦身~

廖新弘
2016-12-01 21:26:06

兩種方法,1.拉伸一下3*2管子再裁切 2.噴頭加熱下再塞

黃俊傑
2016-12-01 21:26:41

個人推加熱塞...

陳孝麒
2016-12-01 21:27:25

感謝各位的教導!! 我來試試看!! 謝謝

Hawke ChienSheng Liu
2016-12-01 21:27:41

加熱再塞 +1

孫振擎
2016-12-01 21:31:20

用原廠六角板手加熱同一下,比較好塞

陳孝麒
2016-12-01 21:48:20

成功了!! 感謝各位的教導! 謝謝!!


原文網址 孫振擎
2016-11-25 14:08:16

上次從3xp買噴頭通針,結果來類似針灸的針,軟軟的,不爽用,後來又買0.4鑽尾來通,結果悲劇發生,鑽頭內斷,後來再買日本Nxxxxx鑽尾來救,又內斷,不用救了,。。。。xxxx早鳥雙噴頭那時來,不是說11月中嗎?

戴璟嵐
2016-11-25 14:28:44

如果用鑽尾來通噴嘴,絕對要小心別斷在裡面
鑽尾硬度高,想把斷在裡面的鑽尾鑽開 得報銷好幾隻鑽尾
不久前才有深刻的體悟....

廖新弘
2016-11-25 14:39:33

其實堵料建議要加熱狀態去排除

James Lin
2016-11-25 15:36:28

雖然我也有買此針,但真的派不上用場
噴頭加手動擠料幾乎都可以解決~除非像我上次噴頭燒掉電線全斷,不能順利加熱~才用這些冷處理

Charlie Ting
2016-11-25 15:58:32

你好像搞得有點複雜?

孫振擎
2016-11-25 16:02:53

這才好玩

孫振擎
2016-11-25 16:03:32

反正就想盡辦法,創客

高北熊
2016-11-25 18:01:58

可以把鑽尾弄斷在裡面也是要技術的................吧

阿童
2016-11-25 18:10:33

是從12月開始陸續出貨唷~
不是11月中啦!

林宏洋
2016-11-25 23:46:09

同上,加熱到240,多次進出料就解決的。

李大淳
2016-11-26 11:18:53

推薦用0.3的鋼絲(噴頭0.4),把噴頭加熱後穿入,然後一直拉(所以線要有一定長度),就可以把噴頭的料清乾淨,我是用此方法來清噴頭


原文網址 Chuck Yeh
2016-11-24 16:23:11

請問一下各位,這兩天我列印完冷卻後,螢幕顯示噴頭溫度確降不下來,但用手觸碰噴頭是涼的。列印中溫度還是顯示穩定在設定值200度上下。請問這是熱敏電阻故障了還是哪邊故障了?

Hawke ChienSheng Liu
2016-11-24 16:27:14

如果冷機開機也是高於室溫,建議查一下噴頭熱敏電阻。

Genu Wu
2016-11-24 16:41:05

順便請問一下右上角的EXT是什麼意思?


原文網址 陳其舜
2016-11-24 09:42:02

求助各位前輩, 今天突然發生線料無法進料退料,(溫度加熱正常),噴頭那端鐵氟龍拔出發現跟線材黏在一起@@,剪斷一小節沒黏住後,可退料但還是無法進料Orz

黃俊傑
2016-11-24 09:45:45

等等 你將噴頭裡面的鐵氟龍管剪了一截還塞回去用?

Jumi Chen
2016-11-24 09:48:13

通常動到噴頭裡面的東西最好都還是全換新的比較好吧~!

廖新弘
2016-11-24 09:55:34

直接火烤噴頭了

梁琄
2016-11-24 10:08:25

你是剪裡面的鐵氟龍,還是外面的鐵氟龍管??
如果是裡面的話,剪掉一小截可能讓後來進的料全堵在裡面了…

同廖大的想法,有噴槍的話就直接火烤清乾淨吧,不過要小心超燙就是了

陳其舜
2016-11-24 10:54:44

裡面外面是指?最長送線料的鐵氟龍 因為連退料都無法 拿出後線跟鐵氟龍是黏住的是正常嘛@@? 剪3mm而已這樣 會害之後的料卡住? 火烤要如何做呢@@?

廖新弘
2016-11-24 11:00:38

退送料管簡單,先剪斷缐材,退開擠出機搆的快速接頭,壓送料臂,抽離鐡氟龍管連同線材一起抽出,再退開噴頭上的快速接頭,送缐管就可以移開了,

Charlie Ting
2016-11-25 05:11:22

這小問題,沒在管的。
加熱後把噴頭快拆拔下,線材抽出,這時會不太好抽,抽出後把變形那段剪掉,拿最小的扳手把噴嘴捅一捅,把快拆接回,但先不進料。
開始列印,等G29跑完,在檢測溫度時從進料馬達那邊手動進料,把擠出的料擦掉就可以開始印了。

這是鐵氟龍管變形線材卡在裡面,屬於經常性的耗損,要維修保養。但我在想印完後把線材抽出可能是比較好的習慣。這部分可設自動化運作。

陳其舜
2016-11-25 22:44:10

故障已排除 十分感謝~!!


原文網址 Shi Xinhui
2016-11-23 01:48:55

最近印東西都有些小跑層
剛剛突然觀察到噴頭溫度在跑跳
我設195 但有時出現185又有時跳到205
震盪區間範圍太大的樣子…
是重新pid就好
還是熱敏電阻在抗議工作超時了啊

李穆
2016-11-23 11:41:39

你觀察一下是否都是在印長距離直線時發生

廖新弘
2016-11-23 11:50:37

聚熱塊螺㡌是不是鬆了

Shi Xinhui
2016-11-23 14:55:42

Shi Xinhui
2016-11-23 14:57:20

目前先調了pid…再印看看狀況有沒有改善些

王建傑
2016-11-23 15:26:30

記憶卡重新format看看

林一旭
2016-11-23 16:20:15

皮帶檢查一下

James Lin
2016-11-23 20:00:50

我上次看到它溫度擺這麼大10min後,噴頭就電線走火了⋯⋯

廖新弘
2016-11-23 21:14:50

重測有解決嗎


原文網址 Danny Kuo
2016-11-21 22:26:50

請問 ATOM2.5 的噴頭可以給 ATOM2.0用嗎?
或者ATOM2.0 出喉管2x4mm版本的噴頭

會這麼問的原因是 ATOM2.0 喉管2x3mm的壽命太短
,上次有紀錄列印時數不到250小時。

廖新弘
2016-11-21 22:45:21

要看移動平台的上蓋尺寸吧


 

全不選 發文排行