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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 調整

原文網址 洪愷駿
2017-03-18 22:37:42

Atom新手,請問atom 2.5ex上電後按home時只有雙軸往上單軸未動,另外兩軸到最上面遮住光學限位開關時也未停下來要怎麼調整呢?

施百鴻
2017-03-18 22:56:08

檢查整個機台電路,走線

Yves Hsu
2017-03-18 23:26:59

可以手動量三個限位開關的電壓,訊號腳是否會變化,另外這三個位置會不會互相調換了?

邢鳳言
2017-03-19 07:10:45

插錯洞


原文網址 Dennis Chen
2017-03-18 18:37:56

想問一下大家有沒有類似的經驗:
這幾天在印大物件時,在噴頭快速移動時 (G0 F9000指令),一直遇到z軸馬達失步,雖然沒有碰到物件,但一直有撞擊磨擦的聲音 (發生在圖片中紅色圈圈的位置),經過數次後,物件就走山了,嚴重時會噴頭會被撞掉。
調整過皮帶﹑晶片電壓﹑交換晶片﹑改過cura的gcode,都還是一樣。
我都是用原廠的設定值,後來想起來2.0時firmware的設定,把2.5EX的加速度1200調整成600,目前就完全沒有失步的現象
難道2.5EX零件配置和2.0升級2.5EX的情況會有不同嗎?
我有需要更新馬達﹑晶片﹑滑軌之類的,才能達到加速度1200嗎?

黃俊傑
2017-03-21 10:11:08

有調整過z-hop?

黃大丙
2017-03-21 10:49:11

F9000不就是150mm/s?好快喔

李派克
2017-03-21 14:50:27

G0 & G1........


原文網址 Charlie Ting
2017-03-16 21:14:45

[Proton - 準備著手改機]

今天把 Proton 的 Z 軸和 E 軸都換上較大扭力的42步進,然後又印了一下,漸漸可以感覺出這台機器的重點了。

不過,隨著投入的時間越來越多,購入的資源越來越多,是該來思考一下平衡收益的部份。

但是,在這個開源的時代裡,我想分享還是很重要的,至於購買或抖內,那就看每個人心裡怎麼評估。所以這篇會包括分享和預告未來會作的事情。

分享部份 ---

1. 偏心
目前拿到的光軸有蠻嚴重的偏心問題,所以進料輪基本上是以抖動方式在進料的,因此輸出時有明顯波紋。

2. 校正
目前的近接開關在校正上十分不便,因為這個裝法的近接開關和噴頭必須先維持一個理想的高低差,這樣歸零時才會準,但是這個調整動作應該要很容易進行,目前的設計不方便使用,所以這部份一定會改。

其次,當噴頭與近接開關的距離準了之後,平台的校正是靠四個角落的螺絲,這部份的難度不高,加個旋鈕之後就會很好用。

所以,只要校正得宜,這台印出來的平面甚至有可能比 ATOM 好。

3. 參數配置
在 Configuration.h 裡,我發現有些參數似乎不太符合實際狀況,修正後的數據如下:
# define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {266,80,800,97.472884}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {10000, 20000, 1000, 1000}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,500,500}

這樣跑起來比較不會像烏龜.....

4. 操作介面
Proton 的操作介面邏輯要跟 Delta 有相當程度的不同,因為它的 hub 基本上是不能快拆的,所以在調校或整理機器時,常常得費事把 hub 移開。所以應該至少要有幾個快捷功能是讓機器最大化的騰出空間方便檢修,又或者把機台縮成最小的狀態,方便攜帶。

5. 列印速度
這台我發現可以印得比 ATOM 更快許多,因為它平時主要只動 X Y 兩軸,Z軸動到的時機相對少,所以要超速的話,其實安全性算高的。

預告 ---

1. 這台已經想到很多可以改良成進階機的作法,這部份會親自實作驗證,但之後的 3D 檔會以付費方式出售,當然費用也不會捉太高,純粹是平衡一下投入的時間心力,同時也把自己認為比較穩定的機器架構提出來讓大家評鑑。

2. 會針對韌體作一些修正,讓它的操作更符合這台機器的特色。

3. 考慮針對進階版推出相關改裝套件。不過這部份只會針對已經有裝好 Proton 實機的人,因為基本的組裝得自己處理,有觀念之後再玩進階版。

蕭傑仁
2017-03-16 22:04:35

看來 我很有機會當你第一批的客戶 :P

James Lin
2017-03-16 22:42:13

我正在印,不知要不要先採煞車 ...
不過Proton 要印的東西真少,零件也是一個重點

楊明
2017-03-16 22:53:48

真好,我目前沒空玩!

陳神力
2017-03-16 22:55:16

甚麼!?!?你也有!!!

Charlie Ting
2017-03-16 22:58:27

案子多到忙不完....真好

楊明
2017-03-16 22:58:45

我只觀注啦!你們開的團也沒打算跟,一放不知又多久了,上次挖回來的很多東西一樣放在原地還沒整理,不過有包有差,還沒看到生繡。

Charlie Ting
2017-03-16 22:59:57

你還不用喔?我已經打算開始消化他們了

楊明
2017-03-16 23:00:05

Charlie Ting 工續多,人工作業多,只有利潤少 ?

Charlie Ting
2017-03-16 23:00:35

所以自動化很重要啊

楊明
2017-03-16 23:02:34

這行業,想太多了,除非大家都做一樣的東西,但是不可能,常常會要搞不一樣作法的東西出來,自動化難。

Charlie Ting
2017-03-16 23:03:36

我就是怕以後的市場變這樣,所以我現在要把所有的工作都自動化,建立SOP。

楊明
2017-03-16 23:15:39

行業別不同,我們不是大量,也不是少量多樣,是一項一樣這就搞的天翻地覆了,材質不同的結合體,畫圖時就要考慮後面入何製作,工法,和後續如需維修方便性!有時候光想就頭大。

陳神力
2017-03-16 23:24:58

但如果能把某個製程自動化,然後可以更動前後順序,又可決定是否需要某些製成...或許可行!!
ps.只是有時隔行如隔山,還有很多東西是紙上談兵沒考慮到的狀況了~~~

Charlie Ting
2017-03-17 00:18:40

楊明 我的作法是每一年都會花一段時間把該年最花時間,最常重覆作的事情簡化,或者自動化。久而久之,很多事就能很快處理。然後再加新的東西進來...

Moko Jenson Huang
2017-03-17 01:54:44

開個3DP自動工廠,賣自行開發的CNC套件或是代組裝,會不會比較快回收。

Charlie Ting
2017-03-17 02:21:29

如果以在工具機展裡看到的趨勢,代組裝是完全不考慮的,自行開發才是王道,但倒也不是CNC,而是要看想打那一塊的市場。
不過,現階段都是累積自動化工具機的過程,希望在半年內達到一定水準,之後就隨心所欲了。
所以這台 Proton 我只剩二星期可以搞定它了。

Shi Xinhui
2017-03-17 02:46:13

正也要著手開印 想順便問一下 Charlie Ting 大大 層圈跟填充設定多少較為恰當

郭俊志
2017-03-18 22:18:10

你好
請問您說換大扭力步進馬達測試出來比較好的原因是?
我是學機械的,再怎麼說用螺感+小力矩馬達要推動適宜簡很簡單的事情,想說我要節省成本,所以我想用小馬達。之前我設計的3DP也都35步進馬達當Z軸。
我覺得大扭力步進馬達測試出來比較好是因為響應比較快吧

Charlie Ting
2017-03-18 22:21:46

你仔細分析一下 PROTON 的四顆馬達分別面對怎樣的負載就會知道我的說法。

Bless Ma
2017-03-18 22:41:15

再加上列印件的誤差

郭俊志
2017-03-18 23:22:57

3顆給XYZ 1顆給extruder((擠出當然要大力舉
我想到時我試試看好惹

郭俊志
2017-03-18 23:31:53

還有電源的部分,我是使用ramps1.4改19V筆電電源供電,不知是否有影響,((小弟只是個知識淺薄的大學生,如有錯誤請多指教


原文網址 Kukoc Lin
2017-03-16 14:23:01

再跑一次300高度,
一開始沒問題,
但後續又有狀況,(類似又出料不順)
到最後較為嚴重,感覺連位置都跑掉了.
請問還需要調整哪邊呢?
請大家指導我!
謝謝!

施百鴻
2017-03-16 14:30:39

檢查整個進料系統
常見問題:喉管太久沒換 進料輪鬆動
位子跑掉 檢查整個機構有無鬆動還有步進馬達晶片電壓

Kukoc Lin
2017-03-16 14:38:52

喉管指的是噴嘴內的鐵氟龍管嗎?


原文網址 Alan Chen
2017-03-15 15:17:02

前面那兩顆小的好難印,失敗超多次,直到調整回抽高度才印成功...
附上連結 http://www.thingiverse.com/thing:2131579

戴士偉
2017-03-15 15:53:51

玻璃好乾淨~

廖新弘
2017-03-15 15:55:25

另一個圖檔可能比較好印

Kwok Tony
2017-03-15 16:06:54

怎樣調整回抽高度?

邢鳳言
2017-03-15 16:49:32

這個圖檔是有點挑戰性, 不夠準的機台真的會印不好

James Lin
2017-03-15 17:29:25

從發佈到現在,實驗證明不會刮線材 ~
(我有一直觀察附近,沒有削削)


原文網址 James Lin
2017-03-14 20:20:47

2.5EX平台調平很簡單,
我也是個很懶的人,很多方式都達不到,這個調整方式一定可以應付彈簧緊不緊的問題,
當打底兩側吃很深的狀況,用我方式做一下,Step:
1. 拿月曆紙(厚約>0.1mm),剪一個大圓直徑約245mm
2. Auto level,並找出點做記號
3. 兩側用口紅膠多粘兩層月曆
4. 中間幾個洞挖空(10mm x 10mm)
5. 紙拿到平台上,利用Adjust zero 功能,降下噴頭對準紙的中心位置
6. Auto Level
紙可以拿起來收好下次再利用~
最後一步加熱直接印了

這個方式適用於我中間列印區很準,旁邊吃很深的狀況,我相信有些人也有此現象,看要不要參考一下,^__^。

Estima Lin
2017-03-14 20:25:24

哈~港況欸…偶早就這樣做了!

吳水豚
2017-03-14 20:40:49

手動校正在人工校正????!

戴士偉
2017-03-14 20:45:46

我之前都是軟體補 XD

Alan Chen
2017-03-14 21:38:35

我應該可以試試看....謝謝

劉聖心
2017-03-14 21:42:21

如果可以,真心覺得官方做一個手動校正程序應該比較好.

李穆
2017-03-15 20:02:03

請官方把手動7點校正整合進韌體比較一勞永逸

Yves Hsu
2017-03-16 08:58:43

官方出個鬆一點的彈簧應該就好了


原文網址 Charlie Ting
2017-03-14 19:53:32

[Proton 首發? & 改版想法分享]

希望是囉,這種型式的不熟,搞的重點也不同。

有的改了~~~~

終於用有限的時間讓這台能印了,這當中發現許多小阻礙,也看到一些問題,所以接下來就是要正式改機了,在這裡分享一下自己看到的問題和打算改的方向。

1. XY Limit Sensor
我的 XY軸是改光學限位,因為手上沒有微動開關,當初回收場拆不少,自然就接了,使用上沒什麼難度,準確度好像蠻不錯的。若能跟結構融入的話,可以減少一些列印空間的浪費,現在是陽春固定法。

2. Z Limit Sensor
一樣是回收場版,12mm直徑。雖然說有更小的版本,但這邊能省的有限,沒特別想改,但得能融入結構和方便調整。因為以這個旋轉方式,要調整它的高度時,線材會扭轉,這是很不好的狀態。

另外,這個大多是吃 6V, 10V 或12V以上,所以這顆的電是另外供電,不能吃 arduino 的 VCC。

3. 配線盤
把 Z limit sensor 藏入結構後,目前空的這個地方我預計拿來放配線盤。

4. Hotend fan
這個風扇打算轉90度放,讓它介於近接開關和喉管中間。

5. Laser module
現在鎖風扇的地方打算直接開個孔,裝雷射頭。人家是玩雙噴,這台來搞混搭風,噴嘴+雷射雙功能。

6. 空心光軸
為了簡化列印頭的配線,所以這一根光軸打算改用軸承鋼製 12mm, 內孔6mm, 壁厚 3mm 的空心光軸,讓列印頭的配線全部透過這個光軸走到進料馬達那裡,再一起合束收入機殼中,這樣一來,整台機器只會有一根塑膠管,非常乾淨。

7. 進料管
因為把線材都收起來了,列印頭的部份只會有一條鐵氟龍管接到一旁的線捲上。因為是近端供料,預計在軟料方面也能有一定的表現。

8. 進料馬達
原本準備的 42電機是短版的,進料時常常失步,換了大扭力的之後就OK了。所以以這台來說,各軸的電機扭力是關鍵。Z 和 E 軸的扭力絕對不能小,不然很容易GG。

9. 調平
這台的鋁板螺絲應該像我這樣鎖才對。因為這樣才不會因為螺絲太長而和下方的底座產生干涉,另外也可以在螺母上加裝調整鈕,這樣你要調平時才可以很輕鬆的看出要轉多少角度,很快的調整好。還有,因為這台的結構是不會碰到那四個點的,所以不用擔心干涉問題。

10. 消背隙
目前的螺桿螺母沒有消背隙,誤差值偏大,孔位的作法也無法達到消背隙的功能。所以這個孔的作法會改為具有預壓效果的作法,然後再用華司去固定螺母。X軸和Z軸都有這個問題。

11. 頭重腳輕
目前預計把變壓器直接收入機殼中當壓艙石,放在鋁板的正下方,然後前方加裝一個進氣風扇。Z軸改用大扭力的42步進。
然後 arduino mega 收在Z軸電機旁邊,操作面板則在Z軸馬達的另一側(有 Proton 字樣這一側)這樣比較好操作。而尾巴則是電控配線和一個 110V 的電源插座。

12. 線捲位置
線捲位置會放在操作面板的對面那一側,這樣預計整台空間可以控制在 30*60 *40cm裡面,而且方便攜帶。

以上是目前覺得可以修正的作法~~

James Lin
2017-03-14 20:05:57

終於有人分享Proton~
期待神分享心得,^__^

一下悠然
2017-03-14 20:11:54

好大聲啊

郭俊志
2017-03-14 20:20:49

我也在想
用t8螺桿就要改成openbuile那種的
要不然虛位真的很大
哈哈我還在等團購
真好~已經拿到機器惹

一下悠然
2017-03-14 20:22:16

有沒有人比較neutron還是proton兩個的差別?

郭俊志
2017-03-14 20:24:40

大概像這樣

郭俊志
2017-03-14 20:24:51

Charlie Ting
2017-03-14 20:45:26

改版想法更新了。

Charlie Ting
2017-03-14 20:45:37

不同的叫聲.....>/////<

Charlie Ting
2017-03-14 20:46:30

這個會改作法,消背隙是重點工作。

James Lin
2017-03-14 21:58:46

零件未正式採購前,「幻想期待」看有沒有機會變 Proton v2.0 BOM List,不過社團高手眾多,可能意見相左要Final可能會很久


原文網址 Ian Liu
2017-03-13 18:31:58

想請問一下各位 我使用的是ATOM 2.5EX
校正完之後 還是會一直出現有的地方噴頭太靠近熱床 有些地方噴頭離熱床(85度)太遠 還有中間圓的部分料沒有完全接合(會有縫隙)
請問還有哪些地方要調整才能改善這個問題嗎?

Moko Jenson Huang
2017-03-13 20:03:23

不知道原廠韌體何時可以支援手動七點校正。真心推薦。

張建勳
2017-03-13 21:41:30

這問題我有發生過,一樣重新校正平面無效,但沒樓主的嚴重..建議確認一下三條皮帶的緊度是否一樣(我的是一條緊兩條鬆了),重新將皮帶緊度調整到一致後再跑一次auto level及z-offset就ok了....參考看看吧

Kwok Tony
2017-03-13 23:19:31

應該組裝有問題

陳昭綺
2017-03-14 00:22:52

重新校正一次,然後檢查每個點是否有確實點到或偏移跑位,我的之前也會一邊高一邊低,後來發現是馬達齒輪的無頭螺絲沒鎖好,導致其中有些點自動校正時會跑掉,後來重新鎖好校正後就正常了

Yves Hsu
2017-03-14 05:01:37

步進馬達齒輪的螺絲會不會鬆了

廖新弘
2017-03-14 09:33:54

熱床預熱下,去測Autolevel效果比較好


原文網址 蔡強
2017-03-13 12:06:48

各位大哥好,小弟又來請教,鐵塔不行改印大的.但只要是斜的部分都是不規則狀,平臺部位則都非常驚細,附上調整數據請前輩們指教,有一個角是我自己弄斷的不是印壞

洪瑞良
2017-03-13 12:14:27

我的

蔡強
2017-03-13 12:14:49

陳維德
2017-03-13 12:22:18

之前裝好時印的原圖縮小至80%,印的不好,速度要在慢一些才會印的好,現在不會想印,也是個回抽地獄,說真的還是先印些其他模型看看整個組裝的品質ok 了在來印這個應該會印的不錯才是

廖新弘
2017-03-13 12:32:36

回抽太慢,距離太短

黃大丙
2017-03-13 12:46:59

蔡強 你有用官方的Kisslicer設定檔嗎?官方設定就有一定水準了,起碼不會牽絲牽成這樣
http://www.atom3dp.com/....../KISSlicer_Win64_1_4_5_10......


原文網址 Moko Jenson Huang
2017-03-13 03:47:39

請問一下大家用甚麼工具調整8825的電壓
因為轉一點點電壓就跑很多
然後很希望自己有三隻手

黃俊傑
2017-03-13 10:17:59

只好幫你點播了,老師音樂降一key,謝謝。
https://youtu.be/E6dBjVxo-5U

Moko Jenson Huang
2017-03-13 10:22:08

讚噢~~~~突然發現我好久好久沒聽中文歌了。

Vincent Liu
2017-03-13 11:44:36

找個柄大一點的螺絲起子,把原本要接觸螺絲測電壓的探針想辦法綁在起子的金屬部分,然後看著電表,用打靶的方式控制呼吸慢慢轉,我可以轉到4.02~4.00V

陳維德
2017-03-13 11:51:23

之前5 個都換LV8729 也是慢慢調,來時預設1v 調到0.4v,熟能生巧

李穆
2017-03-15 22:35:58

[選我我最搞剛] 用步進馬達夾著螺絲起子轉,電錶接鱷魚夾夾著起子頭,馬達一次轉一步

柯紀維
2017-03-15 22:54:18

我是把負極探針卡在主板上,右手拿螺絲起子,左手拿正極探針去靠螺絲起子,很好調


 

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