• 3D列印服務
  • COSPLAY 3D 建模
  • #maker+t=market
  • 1
  • 2
  • 3

ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 列印問題

原文網址 陳維德
2017-03-30 23:23:15

0.2的雙色列印,也試出換料柱跟印的層高所需的大小有關
試印的方格是縮小至40% 換料柱18mm
在0.4 的噴頭印雙色時都是用0.2 層高去印
所以用的柱的大小15mm 是很夠的
但在0.2 的就不夠了,0.15 層高用到18mm 才算免強ok
用到20mm 會比較換穩定
試0.1 0.12 0.15 同樣大小的換料柱如下圖

換料要用的量是固定的,所以不同層高,孔的大小就會有不同的距離來擠出
0.2 的噴頭在換料時,不知是料的問題還是就是比較容易不順
退料時會變大頭跟細絲卡在一起進料敲木魚
手動轉時也是很緊或是跟本進不了料
試了好多次調整進退料速度才能正常進退換料印完
有可能一些料,不太適合0.2 ,用在0.4 沒問題,但在0.2 上
其他線可能可以用到20 的速度但它只能用到15 不然很容易敲木魚
我在試這兩個色時,同樣的速度白的線就很ok
粉的就會小敲木魚就要降速配合它來印

黃大丙
2017-03-31 02:17:30

所以Cura用體積設定才是對的 ~~

陳維德
2017-03-31 12:17:19

cura 的印完了0.2 的噴頭,層高0.15 換料柱設定50mm ,出來的結果跟s3d 設定18mm 差不多,cura 的算法很奇怪呢長度是18.65 左右,對角線是26.6 左右,怎看都沒有跟50mm 有關係,所以 黃大丙 cura 也不能說是用體積來設定才是,因為換料柱高度還是要看模型的高是多高用多少層高去印,也是跟s3d 一樣要看參數來決定換料柱的大小,所以 邢鳳言 (Phil Xing) 用的20mm 跟我s3d用13mm的大小是差不多的才對

邢鳳言
2017-03-31 12:45:57

0.2*0.2/4*3.1415926=0.031415926平方mm, 這是0.2 MM噴嘴的截面積, 要達到30立方mm, 需要的長度是30/0.031415926=955mm, 大約是邊長30.1 MM的正方形的面積


原文網址 育旻
2017-03-29 21:20:51

問一下Simplify3D的搭橋 大概都設定多少?? 溫度 速度 等等~~

Shih Han Hsu
2017-03-29 22:54:19

Default printing speed: 3600 mm/min ~ 2400 mm/min 架橋都很穩定

黃大丙
2017-03-30 03:42:22

Simplify3D的搭橋,隨便設就好,因為他第一層根本不會照你搭橋速度跑....而是用外層的低速在跑

育旻
2017-03-30 08:08:04

昨天印的時候看一開始第一層那兩條外圍的很不錯~~但印第二圈的時候被風扇吹到彎曲@@ 之後的都下垂了QQ

黃大丙
2017-03-30 08:26:56

有空我再抓個圖解釋S3D的搭橋問題好了

黃大丙
2017-03-30 21:06:02

圖解搭橋來也~

黃大丙
2017-03-30 21:09:44

搭橋一開始的時候,也就是最重要的救命線
S3D就只是當作一般外牆在畫,一點緊張感都沒有
從圖型顏色可以看出來,跟底下外牆一樣都藍色的

黃大丙
2017-03-30 21:11:26

然後開始畫內餡的時候S3D才突然想起,啊~我好像該搭橋哼?
於是就搭了起來(黃色的部份)

育旻
2017-03-30 21:12:45

都在黃色這塌陷QQ~~然後外型一起塌陷

黃大丙
2017-03-30 21:13:30

所以修改S3D的搭橋速度會變成這種好笑的情況
用列印速度的顯示模式來看
故意把搭橋速度設成4倍,紅色比較好認
可以確認外面一開始最重要的兩根是用一般外牆的藍綠色速度在印
只有內餡有在認真幫你搭...

黃大丙
2017-03-30 21:14:59

所以我後來也就懶的特別改他速度了,就設100%吧


原文網址 チェン 幸せな
2017-03-29 20:43:53

狀況已解除,自己拆噴頭太暴力,把兩條藍色線的接頭扯掉了,感謝幾位熱心回覆的大大們!

詢問:
已確認陶瓷加熱片無故障,外表無破損,電錶量測阻值都是2.5內
那無法升溫我因該檢測哪裡?
溫度設定後有量測電壓,但無輸出電壓,那我該往哪個方向去作檢測?

吳水豚
2017-03-29 21:05:47

沒電出來~mos吧

Estima Lin
2017-03-29 21:34:51

電壓量測點是哪裡呢?
若是線材接頭處,查看看是不是線材有問題?
若是主板端子處,那主板mos可能GG了...

チェン 幸せな
2017-03-29 21:41:05

@@要換主板??

Estima Lin
2017-03-29 21:47:53

其他功能正常嗎?

游正宏
2017-03-29 21:48:47

恩...這跟我第一次組好遇到的問題一樣
主機板沒事
倒是加熱片還是掛點了
買個備品測試看看吧

チェン 幸せな
2017-03-29 21:57:28

目前我只知道熱敏電阻正常,溫度有出來,陶瓷加熱片上的接點如果絕緣沒做好會導致MOS燒毀嗎?

チェン 幸せな
2017-03-29 21:59:18

已有陶瓷加熱片破裂的經驗,所以備很多片....已確認不是加熱片問題.

Estima Lin
2017-03-29 21:59:22

我上次加熱片短路,一加熱就是重新開機...

游正宏
2017-03-29 22:02:56

因為我這個問題
前後寄了原廠三次
最後原廠測試才跟我說事加熱片掛掉 = =|||
加油吧~~祝你能順利解決!!!

チェン 幸せな
2017-03-29 22:04:37

因為我回想了一下,我有拆噴頭有扭到加熱片,然後我想說原廠組裝說明接點要朝下(原本我是裝朝上),所以我翻面裝回去就沒法升溫了,來去檢視主板了.....

Estima Lin
2017-03-29 22:08:59

鐵氟龍膠帶有破損嗎?(造成加熱片焊點短路)

チェン 幸せな
2017-03-29 22:23:23

囧了,狀況解除,太暴力線的接頭被我扯掉了,好感謝你的熱心.

チェン 幸せな
2017-03-29 22:25:30

狀況解除,自己拆噴頭太暴力,把兩條藍線的接頭扯掉了,虛驚一場.....感謝所有回覆的大大們!!

Estima Lin
2017-03-29 22:25:59

恭喜!狀況解除...


原文網址 蔡強
2017-03-29 10:13:21

七八次調整參數最後成功了,
調到最後終於有點淺薄的概念,這是剛剛出爐的鐵塔沒清理牽絲的狀態,總牽絲量不到三十條,
細節部位有些疙瘩 整個透空部分目測有一根交叉沒印好而已 .順便問一下底版那一層每一圈都只有稍稍碰到沒連起來,是我噴頭稍稍阻塞了還是?

黃大丙
2017-03-29 10:37:26

牽絲這樣要再調,不能有粗絲。brim的話可能z offset拉遠點會改善

蔡強
2017-03-29 19:46:32

官方設定只改0.1層高我印這個失敗


原文網址 Sam Lou
2017-03-29 09:52:43

不好意思問一下,有kisslicer的設定檔可以下載嗎? 或是要怎麼存入每次的設定參數呢? 目前都是每次開啟都重新輸入參數...

黃俊傑
2017-03-29 10:06:55

可能跑掉 建議您重新解壓縮最頂層的資料夾 別用中文命名...

廖新弘
2017-03-29 10:14:04

原廠提供的放在同一個kisslicer 資料夾,就可以套用,不用每次重新設定


原文網址 吳宜霖
2017-03-29 01:08:08

有明耀料的ATOM2.0的設定嗎?
我現在列印會牽絲很嚴重耶!之前的料不會。
198度
48度熱床
速度21.65(Kisslcier 63)
層高0.2

施百鴻
2017-03-29 01:18:55

線材受潮?

Charlie Ting
2017-03-29 01:19:04

重點可能是那一個顏色的料,他們的料應該不至於太難搞。然後198可能偏熱

王家豪
2017-03-29 02:02:57

試試看把溫度降到180

何珈霖
2017-03-29 07:47:23

你可以試試從180開始 手動推料 175 170直到推不出來 在往回升溫 直到試出順順出料 不滴口水的溫度 就是那個線材與目前溫控的最佳搭配


原文網址 James Lin
2017-03-28 20:36:37

第一次嘗試PVA當Support,線材一拆封就聞到滿酸的味道,超軟的線所幸2.5EX進料夾的改善軟料可以順利進線,不知結果會如何~

剛設計的手旋轉器 ^__^ (實驗中...)
http://www.thingiverse.com/thing:2209644

沒想到~印1小時夢就醒了,明知是軟料我速度用PLA就出事了,也可能是PVA牽絲超長所致
-__-"


原文網址 Jason Lin
2017-03-28 12:13:57

請教一下 ATOM 2.5EX 印 http://www.thingiverse.com/thing:515765
會發生兩個情形, 不知道童友建議如何?
1. 直條 / 斜條紋, 但其實CURA切片圖 看起來都正常 溫度都蠻穩定 190+-1
2. 底層還是有些破碎的空格 不確定是不是因為出料不順 還是回抽太高, 之前因為印雙色堵住 重裝了一次Y進料管

用的是CURA15 + 原廠設定+細部更改

邢鳳言
2017-03-28 12:24:46

shell thickness要改0.8試試嗎? 還是0.75是有原因的?

Jason Lin
2017-03-28 12:27:08

邢鳳言 (Phil Xing) 之前好像某位大大友分享噴頭0.375比較適合, 這邊只是單純x2 = 0.75

Morgan Chang
2017-03-28 14:54:28

1. 直條 / 斜條紋 :這是Cura 常見的問題, 填充的紋路透到表面來了. 把shell 加厚一點, 或是Infill overlap 降低一些 看看

Efun Lai
2017-03-28 16:02:11

填充紋路唷,我之前也這樣

Jason Lin
2017-03-28 18:10:43

原來如此謝謝 Morgan Chang Efun Lai

Jason Lin
2017-03-29 01:24:16

試過厚度設定到1.125 (三層) overlap從15%設定到10%好像沒甚麼改善 反而三層讓紋路變更明顯了 還可以摸得到突突的線條 請問大家的cura設定值都怎麼處理這個情況

Jason Lin
2017-03-29 01:24:46

對了底層破洞的問題我把溫度升到200就解決了 看來這捆料要200才適合


原文網址 施正偉
2017-03-28 06:37:42

美國是當今世界能夠製造高精尖裝備的大國之一,也是現在3D列印技術的發源地。無論是產業發展上,還是技術上,目前美國都處於遙遙領先的地位。美國3D列印產業發展的成功經驗具有文中幾個方面⋯⋯


原文網址 橘子腦師
2017-03-26 09:34:20

羅的電話蟲,X1列印,層高0.12mm,明燿雪白
http://www.thingiverse.com/thing:2204162

許正燊
2017-03-26 19:33:46


 

全不選 主題相關關鍵字