管理員
統計數據
原文網址 James Lin 2015-10-27 17:05:37
請問若Layer 0.2mm 可以順利印完,想要改印 0.05mm 一般需要調整哪些相關參數? ps. 我只改 0.2-->0.05mm 一個參數印第一層就放棄了,因為印不出平整面,都是捲毛
Charlie Ting 2015-10-27 17:07:56
照片看看
李英任 2015-10-27 17:17:19
Bed rough可以設0.15,讓第一層變0.2比較穩
James Lin 2015-10-27 17:27:34
我當時直接鏟掉,我回家再印失敗的照片上來討論,Thx
辜元志 2015-10-27 17:34:48
我之前遇到這狀況都會調G29 Z+
James Lin 2015-10-27 18:00:52
我依手冊建議G29 Z+0.4 , 看來至少需要往下 0.15 + - 0.05
James Lin 2015-10-27 18:07:00
Bed Roughness這值原本要設為0(平整平台), 設為 0.15會有什麼預期效果?
李英任 2015-10-27 18:12:55
等於他會以平台為0,高出0.15mm擠出線材,所以第一層會變成0.2也就增加了第一層的平穩性
Charlie Ting 2015-10-27 18:46:06
如果從 0.2 換 0.05 就印不出來, 代表你的 G29 Z+xx 太小. 如果是用藍色膠帶, 在0.05的情況下,應該藍色膠帶會陷進去一點點, 但有一層淡淡的料線.是可以印上去的. 試過0.025也OK. 反之, 如果你0.2才剛好OK, 那你的噴嘴固定鐵片要弄鬆一點點, 然後噴嘴的偵測開關螺絲也要調一下. 基本上這問題就這些因素造成的. 個人建議調螺絲最簡單~~
James Lin 2015-10-27 18:53:33
我一直在想噴嘴的微動開關感覺上應該要為光學式會較準ㄧ點
Charlie Ting 2015-10-27 18:58:33
James Lin 捉準它的節奏之後, 其實就會覺得無所謂了. 你如果在微動開關的螺絲上裝個這個, 列印時有沒有跑掉, 要不要修正一下, 都很方便. http://www.thingiverse.com/thing:955600
Yu Shu Huang 2015-10-28 08:42:34
我0.2改0.1就會會刮膠帶了...
James Lin 2015-10-28 09:35:35
Charlie Ting Thx , 這個昨天有下載印來裝上, 需要放大 4%我才裝得上去 ~ 我才想到我從來不知道我的機器的精確度,可能我現在還不太需要這麼精密,先順利再求精
劉宏威 2015-10-29 11:03:45
我的經驗是要往上加,給你參考我的數字。 0.25→Z+0.45 0.2→Z+0.55 0.1→Z+0.6 0.05→Z+0.7 這些數字都是試出來的,所以可能不會非常準確,但是是我的機器印的順暢的狀態。
辜元志 2015-10-29 11:17:03
我的經驗是往下減耶⋯@@,因為我的情況是層厚變小後感覺第一層就黏不太住檯面
劉宏威 2015-10-29 11:23:42
我的猜測是,層高越低,噴頭離玻璃越近。 應付玻璃不平的能力變差,所以需要調高Z offset。 調整後還要加上遠本的層高,我在 0.25時0.25+0.45+=0.7 0.2+0.55=0.75 0.1+0.6=0.7 0.05+0.7=0.75 也就是說,噴頭高度幾乎都是在0.7跟0.75兩個數字之間。 很可能正確的算法是就是噴頭跑最順的高度(0.7) - 層高(0.05)。
原文網址 James Lin 2015-10-27 14:09:38
請問風扇問題? 1. 各位風扇是否也是滿大聲如何處理? 或改裝? 2. 請問風扇規格? 電壓? 大小我回家量好了,有標準規格嗎? a. 側風扇 b. 後風善 c. 吹主機風扇
Thanks ~
廖新弘 2015-10-27 14:19:44
A.35*35*10 DC12V側吹風扇取得不易,掏寶比較多。B.25*25*10 DC12V 。C.沒有限制,只要DC 12V都0k
原文網址 戴士偉 2015-10-26 12:44:22
Zebra Plate (ZP) 用的平台夾~ (直接疊上ATOM 2.0原廠黑玻璃)
戴士偉 2015-10-26 12:46:07
印象中要用 M3 20mm 的螺絲鎖~
原文網址 賴威銘 2015-10-26 00:48:30
小弟在噴頭組裝完後~~~故意先不將送料管擦上執行G29~速度降至10%(因送料管有韌度怕在跑點時會影響到噴頭組的觸發開關)~~~ 然後再使用上電測試軟題去移動Z軸~將Z軸提高到可以輕鬆於平台插入一張A4的紙為主~所得到的數值再去減掉0.1mm為Z Offset的數值(A4厚度約為0.1mm) 原本試印了一個50*50mm厚度0.1mm的檔案很漂亮~~~但在抹了兩層口水膠開始正式列印時卻發現一切全跑針了....(Z值過低)
這時才知道........原來口紅膠的影響也是很大的!!!
請問各位大大神人們是如何克服這個問題的ㄋ??這網址後半段的方法就是小弟參考用的....只是不會把它套用到手動G29去得到更完美的底盤數值...希望對於大家的"Z值"能有個幫助^^
Eric Lee 2015-10-26 09:56:46
我是用3M的藍色膠帶,只要膠帶不爛的話都不用更換,每次z值就可以一樣了
MoMo Yang 2015-10-27 01:59:35
從ATOM下載的Firmware中, G29和G30實作方式是一樣的, 你的不一樣嗎?
原文網址 Shih Mu Jung 2015-10-25 19:25:59
第一次試印 左,後風扇正常 右邊風扇沒有轉動 但每秒會上下跳一下 這是否正常
鄭政浤 2015-10-25 19:28:39
桿子的方向換一下試試
Shih Mu Jung 2015-10-25 19:52:29
你指的是哪一個桿子?
廖新弘 2015-10-25 19:59:50
連桿上強力磁鐵的極性干擾側風扇,測試檔往上跳動是正常
Shih Mu Jung 2015-10-25 20:05:29
@新弘 所以測試檔只program 開起左邊風扇嗎?
廖新弘 2015-10-25 20:15:36
開啟側風扇應該同步,連桿調換後還是只動一邊的話,那就要檢查電缐是否有接好,或者另外測試方法 進入選單的Control->Temperature->Fan Speed, 然後把數值設成255....風扇就會開始轉了....
Shih Mu Jung 2015-10-25 20:36:59
Shih Mu Jung 2015-10-25 20:37:01
確定是磁性干擾,可以了,謝謝
鄭政浤 2015-10-25 20:38:10
原文網址 Charlie Ting 2015-10-24 23:09:46
[集思廣益]
最近太忙了,想想反正自己又沒想要從套件賺錢,所以把心中的想法拿出來跟大家討論,看看大家有什麼建議,有興趣的人也可以自己實作看看。
就是之前測試軟料後,我發現徹底解決遠端進料系統在軟料(但其實不限任何料)的使用上,需要在進料馬達那邊加上一個外掛模組。
這個模組會在線料的前後各有二個感應器去偵測進料長度和出料長度,從中控制線料在進料馬達中的壓力和變形量。一旦進料太多,就透過觸發的方式讓進料馬達反轉退料。這部份可完全於機器和切圖程式隔絕,完全不受影響,只要修改一下 Marlin透過某個腳位控制即可。
目前比較沒時間收集和研究的是,怎樣的光學編碼器最合適(不用搞太大),以及偵測的頻率上限(避免 Prime/Suck時造成偵測失準),然後再透過 Arduino nano 去處理即可。(若直接裝在機板上,不確定中斷的發生頻率是否會影響列印過程。)
這個模組的概念很單純,在我測試軟料的過程中,唯一的變數就是線料變形卡死而已,其他就是順順的印,跟其他PLA都一樣,只是料性比較特別點。因此,只要作好這個模組,等於 ATOM 就從此不需再說自己是遠端進料。因為本質上跟近端進料差異不大了。(只剩回抽的線料變形變數 L偏大而已)
偵測方面,希望精度能到 0.1mm 左右。因為線料壓力大概在三個齒距內都還穩定,若超過三個齒距就開始可能變形。
我個人覺得,如果 ATOM 要推軟料,那麼這個模組要先著手開發。不然軟料發售後,將是災難的開始。反之,若有模組可用,使用軟料就像如履平地。
Rickey Yang 2015-10-24 23:13:45
不知道會不會有控制慣性的問題存在 ,在回抽時
Charlie Ting 2015-10-24 23:18:08
覺得還好,因為控制馬達的部份還是走 Marlin 的函示庫,這個模組主要是解決目前 3DP 在供料部份都是用理論值的方式計算,卻跟實際用料和材料特性脫勾,造成使用者只能用試誤法來列印。 但是,只要供料穩定,回抽或抹除就足以解決很多牽絲和溢料問題,等於不容易出錯。這樣使用者才能把心思放在模型設計和支撐上面。而不會因為線料的問題而失敗~~
鄭政浤 2015-10-24 23:18:40
我之前有想過(對! 又只有想orz) 要是能做一個把進料馬達 保持在噴頭上方的裝置 不是跟噴頭固定而是跟噴頭一起上下移動 減少遠端進料的距離 這樣在進料控制跟誤差會小很多 只是想拉....... 本來是想在滑軌上再加一組移動滑塊 但不知步進馬達力量夠不夠
Charlie Ting 2015-10-24 23:23:18
這我也有想過,但是我發現有更多問題會發生。 結構的問題不大,但是問題沒有根本解決(供料不準無法修正) 另外,未來如果多噴頭的機構成熟了,那麼空間是否足夠。還有,未來也有可能一般PLA、軟料、可溶解塑料一同列印。這時,多種特性不同的線料同時上場時,使用者會不會瘋掉? 還有列印風險會不會大到根本無法成功? 所以我希望的根本辦法是徹底解決線料供應的風險,剩下的愛怎麼作都無所謂。
李穆 2015-10-24 23:23:21
我之前有想過從快接頭游隙端的壓力來測試管內材料的應力,或是從擠料馬達輸出電流來反推,不過最近工作太忙了沒什麼時間靜下來研究實做的方式,先把靈感丟上來
Charlie Ting 2015-10-24 23:24:12
good idea, 值得想想~~
Kevin Chen 2015-10-24 23:27:18
擠料馬達輸出電流這個想法讚~比較安全穩定。
李穆 2015-10-24 23:27:56
機電跟程式的部份我大外行,不知道主板支不支援直接用函式計算擠出機電流電壓,也許可以不用作硬體改裝就達成了,不過這對我來說要從頭學起,目前還在摸基本的程式語言.......
Charlie Ting 2015-10-24 23:30:05
Kevin Chen 電流這部份的執行難度應該不低,而且可能失準。
Kevin Chen 2015-10-24 23:32:40
那我提供另一個想法,改機構而不用加偵測裝置。把擠出機彈簧改為可調式,並且把齒輪改為平滑輪避免擠出機推不動的時候刮傷線材,只要把彈簧張力調到線材變形前會夾不住而打滑,就能保障線材提供的背壓保持在最大,避免用回抽控制造成背壓不穩定而出料不穩定~這個概念還是有衍生的問題就是了
李穆 2015-10-24 23:34:43
這樣的話我會聯想到直接降擠出晶片的電壓,這樣寧可擠不動,也不會硬擠?
Kevin Chen 2015-10-24 23:35:02
會認為馬達電流是個不錯的想法是因為我們在合成這些高分子時其實也是由馬達的Kw值來判斷熔融態高分子黏度,如果能用馬達先確認各材料的變形前的最大電流值作為警戒線,或許也是一個方案(但難度真的就..我沒有電機背景真的無法想像XD)
Charlie Ting 2015-10-24 23:36:19
這個概念我有想過,但與其這樣作,我會寧可改滾輪兩側的金屬件,讓它沒有多餘的空間讓線料變型,這樣更單純。 因為現在主要的問題是線料進太多,只要能退出去就不會出事。然後盡量不傷線材即可。
Kevin Chen 2015-10-24 23:47:38
Charlie大說的改兩側金屬輪無多餘空間和Clarence大之前提過的PTFE管包夾概念類似,但其實壓力過大只要有縫它就會變形(被逼到絕路,和人一樣XD),如果沒有隙縫可以鑽也會因為阻力過大推不進去被進料齒輪刮壞~您提到的回抽控制方案其實對不卡料很有幫助,只是可能擔心會造成出料不穩定,我在長時間和極限條件列印時偶爾會手動把擠出機構鬆一下讓線才能把變形部分自行回彈,但觀察列印件就會發現我動手的地方反而出料量減少造成列印品有縫隙;李大用調降晶片電壓是怕你換回PLA又要再調過一次,會有點麻煩
李穆 2015-10-24 23:53:58
利用包裝內附的備用擠出晶片先調好TPE用的電壓設定,可以換插晶片或是利用第二擠出晶片的插槽搭配開關切換
Kevin Chen 2015-10-24 23:54:46
另外提到衍生問題,如果線材會有阻力造成變形而沒被擠出,其實代表實際出料量比軟體計算應該需要的出料量來得少,我會認為這代表輸出量無法滿足計算量可能會有壁厚偏差的問題(如果要求到這種程度的話...),所以基本上我都希望能盡量靠避免阻力累積,讓軟體進料量等於實際出料量,也就是最佳列印速度與溫度配合
Kevin Chen 2015-10-25 00:04:09
其實input=output壓力還是會累積喔~但那會是合理的背壓讓材料能穩定持續的出料(從塑膠加工的觀點來看的話),造成線材變形的背壓就是進料量太大以至於出料端來不及消化掉而持續累積,如果是塑膠押出成形用的螺桿押出機,就會看到口金壓力超過界線然後強迫停機~只是3D列印機沒有這樣的偵測裝置,如果不是考慮鐵氟龍管壽命把噴嘴溫度升到260搞不好可以看到這隻軟料在遠端機種上達到新境界
李穆 2015-10-25 00:05:22
抱歉我剛想了第二遍才想通,就把無腦的問題發言砍了
Kevin Chen 2015-10-25 00:11:01
別這麼說啦.如果3D列印的玩家都像您們幾位那麼認真,我就不用抓最佳條件抓得那麼辛苦了~我是因為對於控制系統還有機構沒有底子,沒辦法像你們幾位用控制系統的概念去解這些問題,還有很長遠的路要學習..
Charlie Ting 2015-10-25 00:21:16
Kevin Chen 所以我才想作一個能偵測供料壓力的機制,我在列印軟料時花很多時間在注意加壓臂。而且我發現只要在鬆開它之前,先施予後端線料一定壓力再鬆開。這時擠料輪那邊的壓力大,它還是會退出,但是不會造成背壓下降而使列印出變化,完全無感。 所以我的構想是使用者可以設定一個背壓上限,當它超過了就自動回轉,但並不會造成背壓不足。也不會影響到回抽的機制。進料也是正常進料。 因為兩者是獨立的,這個模組是避免失敗的保護機制而已,跟列印的部份可以完全獨立開來。
鄭政浤 2015-10-25 01:09:00
像這種保護線段的機構?(圖網路找的
Mike Chiu 2015-10-25 09:15:10
畢竟...是軟料嘛....
廖新弘 2015-10-25 10:16:02
https://www.youtube.com/watch?v=Z11h-RIfMQQ
Tsan-Tang Chou 2015-10-25 10:54:21
如果只是把擠出機彈簧換條磅數較小或少個幾圈,讓進料提早打滑,不知道行不行(小弟我還沒試過軟料…)
鄭政浤 2015-10-25 12:32:57
好醜......而且穩定度感覺好差
Charlie Ting 2015-10-25 12:34:05
這還是有缺點,如果雙噴或三噴,整個結構會變的很搞笑。
李穆 2015-10-25 17:33:57
我倒是覺得那顆馬達很逗趣
汪之逸 2015-10-26 10:44:14
為什麼不從拿掉回抽去思考?回抽不僅減慢列印速度太頻繁也容易卡料....
Charlie Ting 2015-10-26 10:48:46
are you sure?
汪之逸 2015-10-26 11:08:07
回抽主要是為了解決甚麼問題?可是衍生了甚麼新的問題?回抽我看起來就只是個workaround不是root cause.
Charlie Ting 2015-10-26 11:11:03
這問題我不覺得和回抽有關, 單純處理材料即可.
Lawrence Lee 2015-10-26 11:17:23
某種程度我同意拿掉回抽,有一間公司就用頂針來封閉噴嘴
Charlie Ting 2015-10-26 11:24:41
Lawrence Lee 在軟料的問題上,最大的風險來自它的材料強度不足以及軟體在計算需料量的不夠精準。問題發生在進料機構,而非噴嘴端。 若是要優化列印效果,減少溢料、牽絲,用頂針的方式是簡單有效。
Lawrence Lee 2015-10-26 11:26:30
同意 看完WASP 我整個忘了這是軟料討論串
汪之逸 2015-10-26 12:57:30
軟料在近端送料沒啥大問題,拿掉回抽遠端和近端送料還有差異嗎?
Charlie Ting 2015-10-26 20:22:18
大概想好結構怎麼作了,基本上還是以現成的材料來組比較省事。敬請期待~
原文網址 Kevin Chen 2015-10-24 20:39:55
請教版友們電腦配置,我的筆電最近切些大檔案還有開3D繪圖軟體(123D design)還蠻頓的,以我的用途來說CPU/GPU/主記憶體哪個消耗量會比較大? (3D繪圖軟體不知道吃cpu多還是吃gpu多,我只確定很吃主記憶體),
目前筆電配備: cpu:core i5 M540 主記憶體:4G(會優先升級到8G) GPU:intel內顯 HDD:SSD 256G
Charlie Ting 2015-10-24 20:45:48
記憶體吧,4G有點少
李穆 2015-10-24 21:27:34
開個系統資源監控軟體(例如 http://www.azofreeware.com/....../moo0-systemmonitor...... )就知道是哪裡卡了
Kevin Chen 2015-10-24 21:29:32
喔喔~感謝,我用很電腦內建的工作管理員看,幾乎都是吃記憶體,但不知道cpu和gpu是不是堪用,畢竟是2010年推出的規格了
Tsan-Tang Chou 2015-10-24 21:46:35
算圖比較吃cpu…平常比較吃記憶體…
許兆宇 2015-10-24 22:21:31
一般3D繪圖軟體不太吃顯卡,我用Pro/e測試,一張上萬元的繪圖卡跟內建顯示在旋轉圖形的時候表現差不多
陳明谷 2015-10-24 22:43:12
跑動畫吃CPU 但現在速度都夠用 畫3d算面數吃記憶體 反正一次工 又不貴 能插滿就插滿吧
Kevin Chen 2015-10-24 22:47:00
感謝大家的提供的喔~這樣我就知道方向了,我看了一下資源占用發現cpu的占用率都不高,我猜是軟體不支援多核心,所以單核心效能變得蠻重要的。記憶體升級到飽應該是目前最省錢有感的升級方案了,可惜這顆cpu最高也只支援到8G的記憶體 囧
陳明谷 2015-10-24 22:50:37
不然就跟我一樣換台筆電
原文網址 Pihiko Lin 2015-10-24 00:27:06
裝盔甲和進料轉盤前,想說把機器調整一下,一番敲敲打打後,測試列印長寬仍然有0.05mm的誤差,即長50.05寬50(我的游標卡尺最多也就是量到0.05mm),想請教各位經驗者這樣子的誤差該忽略不管,還是應該要朝什麼方向去調整機器才好?
張不凡 2015-10-24 00:32:31
我比較偏向合理誤差可以接受這樣, 因為 FDM 不是精密加工, 也不適合當成品... 所以 =.* 只要合理的誤差我就接受了... 至於什麼是合理... 就各自認定了...
姜智勻 2015-10-24 00:36:51
我的誤差怎麼調也沒你的這麼精細了~~~但我也不知道怎麼辦,就作罷...XD
Charlie Ting 2015-10-24 00:39:57
實際使用的誤差和變數遠大於此,知道調整方向即可,不用執著。這數字主要是改韌體比較有效。
MoMo Yang 2015-10-24 00:50:44
說真的 50x50.05已經很準了
Stanley Chen 2015-10-24 00:58:14
覺得根本厲害
Pihiko Lin 2015-10-24 01:00:53
了解,我有用手冊上寫的調整DELTA _DIAGONAL _ROD,才有目前的結果,所以還可以改哪裡嗎?感謝回答!
李穆 2015-10-24 02:44:48
0.05的誤差基本上光是你游標卡尺自己的變形量+PLA的變形量就超過了,不要想太多,遇到動態失步的誤差都比這個大,我差0.2都在印m4螺栓當零件了,也沒有什麼問題
廖新弘 2015-10-24 06:51:51
0.05已經很恐怖了,CNC加工也是有公差,更何況自己組裝的東西,加上PLA有點彈性直徑也不可能百分百是1.75,所以有公差是正常的
Samael Lin 2015-10-24 06:57:18
你這台調到5條還不滿意? 把縮水算進去吧,然後去買分厘卡
Mickey Chuang 2015-10-24 16:11:52
我對我這台 atom 2.0 的看法是這樣的, 我壓根就沒有想過要印很精密的東西出來. 重點是, 你要印的東西能不能符合實際需求? 印個筆筒/公仔... 需要堅持幾條的誤差嗎? …… 查看更多
戴亙泰 2015-10-25 20:43:42
已經很厲害了,畢竟這不是精密加工件,誤差0.05已經很厲害了
高北熊 2015-10-25 21:41:06
0.05?這是炫耀文吧
陳曉澔 2015-10-26 08:13:35
這種游標卡尺是看不出 0.05的公差在的....要使用電子式的才勉強看的出來...而且電子式游標卡尺非常準的公差也有 0.03.....不怎樣的普通卡尺的公差就大上許多,還比0.05大的多囉....0.05已比上市櫃的大電子廠產品檢測標準嚴刻許多了。
原文網址 林舜順 2015-10-23 21:10:42
請教一下,機器重新校正後容易在第二層開始於角落產生熱堆積,而且暫停時會熔到第一層的路徑,這樣的問題應該要調整彈簧螺絲還是調G29?
Charlie Ting 2015-10-23 22:17:05
要看參數,不然不準。
原文網址 張不凡 2015-10-23 19:39:47
分享一下這兩天交件的作品, 因為是廠商的檔案, 就不提供檔案分享了! 請見諒... 機器開始還卡卡進料不順, 失敗一次後縮短調整回抽距離就好多了... 高約 10cm 層高 0.1mm 工時約 6hr 請小力鞭 :# 下台一鞠躬...
蘇恆誠 2015-10-23 20:00:16
如果能用石膏白,層次感會更棒。
張不凡 2015-10-23 20:03:09
哈, 不好意思, 東西是白色拉, 我改了白平衡和對比, 所以像黃色 :D 實物是石膏白
Mariel Diaz 2015-10-28 06:00:43
Did you scan this?
討論主題
全不選 主題相關關鍵字