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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 硬體組裝 保養 調校

原文網址 Hao Chun Chuang
2015-07-01 21:12:39

各位前輩 我這裡有個問題想請教大家
我用測試檔試印時都沒有太大的問題
然後我也依照使用寶典內KISSlier的設定值設定
但為何使用我自己的檔案時
卻會出現噴頭刮盤子的問題出現
請問我這想在設定裡是要注意哪幾項問題

Evan Lin
2015-07-01 21:26:29

Z軸要記得補償,GCODE的地方G29 Z+0.45,或是KISSlicer有個Z offset那邊也可以輸入0.45,兩者擇其一即可。官方的gcode檔裡面都已經有+0.45了,所以你印都正常。等你印出來後再依第一層的狀況來微調Z值

Hao Chun Chuang
2015-07-01 21:27:08

謝謝前輩

陳鴻鴻
2015-07-01 21:49:38

我也是這樣~測試檔OK~但是自己的要+到0.6財不會括板子......

Hao Chun Chuang
2015-07-01 22:01:25

但我現在又出現個問題 居然雖然不會刮板了 卻不會出料??

沈育廷
2015-07-01 22:06:11

我是有一邊高一邊低

Stanley Kuo
2015-07-01 22:16:12

Z軸要校正

Hao Chun Chuang
2015-07-01 22:24:48

請問 Stanley Kuo Ewan Lin 前輩們,我目前知道要提高z軸防止刮板,但卻不會出料是為什麼?

Evan Lin
2015-07-01 22:30:58

不出料原因很多,大多數是喉管卡料。但我猜測你之前一直刮板的關係,料出不去但擠料馬達仍持續轉動,你檢查看看是不是PLA已經被擠料輪挖了一個凹洞了。如果是這樣就依照退料的步驟把料重新整理,或是鬆開擠料輪手動推料一把讓他進去。

陳鴻鴻
2015-07-01 22:45:06

我剛調太高也出不了料~不過從下面看才知道堆在噴嘴口~後來調到剛剛好出料可以黏到底板就OK了~不過還是會有一邊有料~一邊刮底板~

Evan Lin
2015-07-01 22:50:23

你切片的層高多少?Auto level沒辦法很完美的調平,當小於0.1mm層高有機會在靠近三軸的地方機不出料或是刮板。如果層高0.2mm還刮板,檢查看看機構是否有鬆動了,例如馬達的齒輪。

陳鴻鴻
2015-07-01 22:51:15

切0.1mm~所以這樣算是正常的嗎?

洪瑞宏
2015-07-01 22:51:44

二版要補償到0.6真是令人驚訝。

Hao Chun Chuang
2015-07-01 22:53:36

我也差不多要補償到0.8左右

Evan Lin
2015-07-01 22:53:42

我的經驗是,大面積列印件如果真的要切0.1 mm以下,可以學習使用cura軟體切片,因為他可以單獨設定列印第一層的層高;另一個就是你要很細微的調整z值的小數第二位,找一個不會刮板的平衡點。

Stanley Kuo
2015-07-01 22:54:34

太低出不了料,卡料也出不了,看擠出輪狀況,可以判斷一些⋯^_^

陳鴻鴻
2015-07-01 22:54:51

我剛也在想怎麼才可以單獨調第一層的厚度~

Evan Lin
2015-07-01 22:59:25

其實印表機只是一個工具,真正要印得好需要下功夫累積經驗,懂得機器的調教、設切片參數,才能將機器發揮出應有的水準,多爬文多看看。亮宇大的blog非常實用喔, http://diy3dprint.blogspot.tw/2014/01/cura.html
請開始盡情的爬文列印調整爬文列印調整爬文列印調整.....

Clarence Lee
2015-07-02 08:57:30

第一層多增加多少在這...

陳鴻鴻
2015-07-02 09:24:51

太讚了~下班來試試~

Evan Lin
2015-07-02 10:06:37

謝謝Clarence Lee前輩的分享,一直以來都只光看字面意思沒去理會,剛剛點進去看說明,原來KISSlicer稱為"養肥?",所以是原本層高再加上Bed Roughness設定的值就是1st layer的層高嗎?

Evan Lin
2015-07-02 10:14:23

自解:沒錯,就是第一層多增加的層高。其他層不影響。
http://diy3dprint.blogspot.tw/2015/01/kisslicer.html

Hao Chun Chuang
2015-07-02 10:23:08

Ewan Lin 前輩因為還是有無法出料店問題,剛注意看我頂端的入料部分發現帶入料的轉軸轉的很奇怪,感覺都沒轉料進去,想請問這部分入料前輩都如何設定的。

Evan Lin
2015-07-02 10:35:40

沒有照片也很難判斷。建議你先加熱噴頭,然後左手壓擠料彈簧把擠料輪放鬆,右手以手動方式推料看看,如果料依然不出來,那就是喉管卡料了,往噴頭去檢查,之前已經有不少po文以及官方提供的噴頭組裝影片。如果手推得動那就是擠料機構問題,最簡單的方式就是擠料機構拆掉再重新一步驟安裝看看,順便把擠料輪上溝槽裡的料屑清乾淨。


原文網址 Stanley Chen
2015-07-01 15:18:58

最近球頭斷裂災情慘重
特別要來跟還沒組裝的朋友宣導一下
球頭鎖緊時
防鬆螺母與移動平台中間是會有個小小的GAP的
千萬不要再用力逼緊啊!!

車振華
2015-07-01 16:52:35

剛好裝到這,一直卡住...
1.球頭的螺紋可穿過螺母的包膠處嗎(圖紅色處)?一直試了很久,好像沒辦法穿過,即便只將球頭與螺母單獨接合(不組裝移動平台,排除球頭與螺母中心沒對上的問題),仍是沒辦法,再用力鎖,我想也會步上斷裂一途. / \
2.承1,球頭與螺母間之空間大於動平台的厚度(圖藍色處),所以球頭是鬆動的.
以上要如何解決,請高手幫我解惑,感恩!

Stanley Chen
2015-07-01 18:44:05

球頭鎖到包膠處是沒有問題的(這樣才有防鬆效果)!
如果沒辦法的話可以試看看將螺母反過來所(先鎖包膠處)

車振華
2015-07-01 18:45:50

鎖到包膠...是可穿過嗎? 有反過來試過,但鎖不進去... / \

翁士捷
2015-07-01 18:58:36

反過來 不是先套到塑膠圈 沒有牙很難鎖喔

車振華
2015-07-01 20:12:43

對啊,反過來鎖,試了很多次,還是鎖不進....
Stanley Chen ,請問還有其他的方法嗎?

Stanley Chen
2015-07-01 20:34:19

每個螺母都不行嗎?

車振華
2015-07-02 10:33:32

已解決,我發覺應是球頭或螺母的尺寸精度不夠,有的球頭直接放入移動平台孔時(先不放螺母),竟也要用扳手轉入,有的則是放入即可.後來我先將球頭與螺母單獨接合(不組裝移動平台),用鉗子將螺母固定,以扳手轉動球頭,一直轉一直轉(要用些力,但很怕斷裂),轉到球頭螺紋穿過螺母(如上貼圖紅色框框),要多穿過一些,因為球頭螺紋前端較窄,之後將球頭與螺母卸開,再依 Stanley Chen 注意方式組合球頭,移動平台和螺母,就完成了.(最好一開始將球頭和螺母一組一組分好,磨合後,與平台組裝時也是原來一組球頭和螺母裝在一起會比較順)
將螺母反過來鎖,會先碰到包膠處,沒有螺牙,真的很難鎖入.(不建議)

陳明谷
2015-07-02 13:32:45

我直接把孔挫大一點

Rickey Yang
2015-07-03 11:54:53

為何平台上不直接攻牙
不知有什麼其他考量

Ch Lee
2015-07-03 15:02:29

我的沒有斷因為板手給我斷先

車振華
2015-07-03 16:20:05

Charles Lee ,先將球頭或螺母磨合後,再與平台組合時,用手就可以轉到一定程度了,然後用板手就不用出太大力.


原文網址 Kevin Chen
2015-07-01 14:17:56

[問題]目前的卡料狀態是需要拆噴頭換鐵氟龍管嗎?

Hi 有問題要請教版上先進們~
我換線時,線材完全推不出來,把噴頭上方的快速接頭卸除後目前整段線材卡住,完全進退不得。我也試過加熱到機器最高上限(260)試圖用手把料推出來,但是都無動於衷,這樣是鐵氟龍變形要拆噴頭了嗎,還是有其他解法

真希望哪次我是PO個漂亮的成品和大家分享而不是問題 囧

Kevin Chen
2015-07-01 14:18:57

這是我找到Mark大在論壇發表的文章,不過噴嘴好像是一代的?
http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=23......

魏世昕
2015-07-01 15:24:40

進退不得的話把噴嘴風扇電源拔掉,噴嘴上面卡住硬掉的PLA就可以加熱軟掉了,然後再把鐵氟龍管拔出來清理會比較簡單也不用拆噴頭

戴士偉
2015-07-01 15:47:23

Kevin Chen
2015-07-01 16:49:26

感謝各位提供的資訊!剛剛鼓起勇氣拆開了,發現是一個碳化的雜點很頑固的附著在鐵氟龍上,卡住線材膨脹端所以進不去也退不得,後來用六腳板手把它弄下來,沒有換到鐵氟龍管!


原文網址 Jason Zhou
2015-06-30 23:08:36

在印官方的迷你铁塔,我也碰到一粒一粒的问题了。已经调过了皮带,PID,Z值。kisslicer切片,0.1层高,温度200,速度30,40,50都试过,destring三项数值8,8,5。还应该调整哪里?

Peter Wu
2015-07-02 18:00:03

先試試這個吧~


原文網址 陳智翔
2015-06-30 19:18:57

請問各位大大,我剛裝好2.0,很開心做了測試,但是發現溫度卡在190度上不去,經過爬文之後,做過M303 S200,也做過PID校正,測試M303 S200 跟PID溫度就可以到200,但是一般預熱卻不行,是哪裏出了問題?

陳明谷
2015-06-30 20:18:45

你有開冷氣或多或吹著電風扇嗎???

陳智翔
2015-06-30 20:25:47

有吹電風扇~~因為很熱==!\

陳明谷
2015-06-30 20:51:05

要不要關掉試看看

戴士偉
2015-06-30 21:01:05

上面的擋風片有裝嗎?

陳智翔
2015-06-30 21:03:10

有的,不知道哪裏出問題,如果是電阻壞掉,照理說應該是不能加熱,PID也做過了~感覺一直在那10度上下

蕭閔吉
2015-06-30 21:21:54

做出的PID值有存到控制板裡頭嗎?

陳智翔
2015-06-30 21:22:31

有用面板打進去,數字不知道正不正常

蕭閔吉
2015-06-30 21:26:36

我的1.0之前也發生過類似情況,很多大大的幫忙,貼了這個給我,我按此操作就改善了~~ http://diy3dprint.blogspot.tw/2013/08/marlin.html

陳智翔
2015-06-30 22:23:39

我剛在做一次m303 c8 s200,結果溫度卡在197在197上上下下了

廖新弘
2015-06-30 22:29:00

電線有壓到破皮嗎

陳智翔
2015-06-30 22:30:06

看來我得大拆來檢查了

陳智翔
2015-06-30 22:37:11

我想請問各位大大,我的那三條紅色線,很容易從接線器鬆脫...是否這狀況跟那紅色線有關?..還有要怎麼接緊啊?那三條紅色線太細了

陳明谷
2015-06-30 22:50:01

紅線?你是說風扇嗎?

陳智翔
2015-06-30 22:54:11

側吹風扇的線很容易鬆脫,但我發現好像跟溫度上不去沒甚麼關聯..

陳明谷
2015-06-30 23:18:29

我沒有用那個夾具!
看了一下線的粗細
就直接把兩條線都塞進端子台中

陳智翔
2015-06-30 23:24:30

現在我做M303 C8 S200 溫度也上不去了...已經不知道哪裏出問題><

陳明谷
2015-06-30 23:25:07

你有嘗試直接上240嗎

陳智翔
2015-06-30 23:34:30

上240溫度維持在200..卡住

陳明谷
2015-07-01 00:25:33

可以拍一下噴頭照片嗎

陳智翔
2015-07-01 00:29:32

陳明谷
2015-07-01 00:34:16

看不清楚u型擋風片

陳智翔
2015-07-01 01:14:13

陳明谷
2015-07-01 07:48:13

你有裝u型擋片嗎?

戴士偉
2015-07-01 08:26:02

擋風片看起來沒裝阿?

陳明谷
2015-07-01 13:49:48

看起來是沒裝

陳智翔
2015-07-01 15:52:26

我要跟大家三叩首~我真的沒裝擋風片(蠢到很想挖洞),裝好以後溫度就正常了...

陳明谷
2015-07-01 16:31:31

沒關係 改天也期待你來拯救其他人

陳智翔
2015-07-01 16:33:18

感謝各位大大幫忙


原文網址 Chu Ching-lin
2015-06-30 18:19:01

SOS,用下載檔案

Effiel_Tower:底部為20mm*20mm,高45mm的小艾菲爾鐵塔,

連續印三次,有調整進料馬達讓進料順暢,也有檢查噴頭也沒阻塞,

一直印一半就不出料了,跪求解法Help me~~

Clarence Lee
2015-06-30 19:23:05

先檢查擠出機的搖臂的螺絲有沒有鎖太緊

Chu Ching-lin
2015-06-30 22:09:53

有檢查過進料部分搖臂是可以動的歐,主風扇不會動有沒影響呢?

李穆
2015-06-30 22:14:45

噴頭旁的擋片沒裝,噴頭吹風著涼了?

Chu Ching-lin
2015-06-30 22:19:52

原本是有裝,後來依樣有問題,又一直卡料所以就拆到了,我再裝上試試

李穆
2015-06-30 22:21:28

抱歉沒看到二樓訊息,主風扇不動喉管溫度會一直往上啊,當然會卡料,檢查一下壓線器有沒有壓到線皮導致風扇不過電

Chu Ching-lin
2015-06-30 22:25:09

好的,我再試看看,感謝您了

吳泰鋒
2015-06-30 23:12:55

用旋鈕調慢速度到40%以下,之前的經驗是覺得這個檔案回抽多,很容易抽過頭就不出來了

Chu Ching-lin
2015-07-02 13:17:47

有用成功了,感恩大家


原文網址 Steve Huang
2015-06-30 16:41:08

請問一下
三支線性滑軌有其中一支有微微間隙是否正常??

Coby Huang
2015-06-30 18:34:47

請搖晃滑台看會不會搖晃,若不會是正常的不需更換~

Steve Huang
2015-06-30 19:44:52

是晃滑台才發現到的! 滑台目前是不晃!


原文網址 Sola Lu
2015-06-30 14:01:16

小弟想請教大家一些問題 <(_ _)>
1. 時列印速度較高的時候,機台會有明顯震動聲音?? 如何減少噪音??
2. 列印底層時,移動中常常會聽到輕微玻璃撞擊聲(列印正常XDD)??
3. 藍色紙膠帶哪裡可以買??
4. 列印完風扇冷卻完,可以有啥指令可以關機或者停止風扇運轉嗎??
5. 列印的東西斷裂後,大家都怎麼黏接起來??
6. 馬達跟機身造成的震動要怎麼降低到最小??(想印很小的東西,也想高速印XDD)

-------------------
上週去上課的時候作的筆記給大家參考(感謝Peter Wu老師)
1. 調整噴頭的微動開關(噴頭太低刮玻璃,太高料會黏不住)
2. 酒精+口紅膠(幫助均勻塗抹)
3. 調整噴頭溫度(溫度太高會霧、溫度太低擠出輪會有卡料聲)
4. G29 Z+0.4 (微調噴頭高度數值)
5. 參數inset surface(表面補償尺寸)
6. 列印小東西的話destring數值要調小
7. 推薦meshmixer的教學網站:INPLUS
8. 擠出輪右上角的螺絲不能鎖太緊
9. 側風扇不轉動,二原因,灰橘色接線器壓到線皮、碳纖管影響風扇轉動(磁性),面板control -> temperature -> fan(全部拔掉碳纖管測試風扇運轉)

Sola Lu
2015-06-30 15:24:54

Voronoi model 拆下時好容易斷


原文網址 Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 08:49:52

本來印好好,為了要更精準重新調整機台後自動校正就出問題
怎麼校正怎麼印都會刮玻璃
或是印到某一層就開始出料不順
之後發現是自動校正的水平不平(應該是)
要怎麼辦?
還沒調整之前都沒這些問題

Lawrence Lee
2015-06-30 09:44:42

大概改過哪些地方呢?

Evan Lin
2015-06-30 10:08:19

先把噴頭上的殘料清除乾淨再執行校正,然後重新確認Z要加多少。校正後會刮基本上就是與上次校正的條件有改變,所以每次校正建議都要檢查噴頭有無殘料。

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:09:31

1.鋁擠的下方的密合度重新貼合(已重新校正鎖緊5.6次)
2.皮帶再鎖緊到彈的音頻是一樣的(2~3次)
3.Z軸滑軌沒有左右置中、重新調整(1次) …… 查看更多

Kevin Chen
2015-06-30 10:11:53

你的第一層是會深淺不一嗎?我發生過一樣的事情,後來發現原因是因為微動開關的螺絲鎖太深,自動校正後會發生邊緣的部分噴嘴必須要壓得比較深才能觸發微動,所以校正之後完全是傾斜的。解決方法是把螺絲調整到輕輕壓一下噴嘴就能觸發的狀態,供你參考。

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:14:26

Ewan Lin 我知道有料的時候自動校正會有問題,所以這部分我有處理過,只是沒有改善
Kevin Chen 噴頭的微動開關我也有處理過,狀況時好時壞,只要刮到玻璃後,印同一個檔,不管有沒有設定G29都會刮

Kevin Chen
2015-06-30 10:19:47

調過之後有再做一次自動校正還是會發生嗎

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:23:16

基本上是我使用官網下載的軟體更新
用LCD內的AUTO LEVEL再列印就會刮板,不管幾次都一樣
如果不用G29的話

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:24:16

使用G29時間太久,水平線也會有點不平,如照片
但是不太會刮玻璃(但是低的地方還是聽得到聲音)

戴士偉
2015-06-30 10:27:31

LCD 內的 AUTO LEVEL 只是 "G29", 並沒有 "+Z0.x" 所以會刮是正常的...

所以我把LCD那個改成了"G29 +Z0.5", 在我的機器使用就很ok了~

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:28:45

戴士偉 所以我需要再更新的軟體先修改好再燒錄的意思嗎?
如果不是用GOCDE的話我要在哪邊修改?

Lawrence Lee
2015-06-30 10:29:14

如果用LCD的auto level 後,在kisslicer 要設定Z offset 這個相信您也設定了?

Lawrence Lee
2015-06-30 10:29:23

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:30:12

這個部分有設定
因為不知道哪一個會貼平或是太低
所以一次做了0.3 0.35 0.4 0.45 0.5的檔案去測試 …… 查看更多

戴士偉
2015-06-30 10:30:12

樓上說的是正規作法... (我都偷懶XD)

只是不想讓生出來的 GCode跟機器有關係~

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:31:27

機器調整校正前是用0.35
戴士偉 基本上我現在能正常印就是佛祖保佑了="=

Lawrence Lee
2015-06-30 10:32:34

我自己的習慣還是用 G29 Z+0.X 。 Yu-Hsuan Hung 這樣也刮嗎?

Kevin Chen
2015-06-30 10:32:56

我也有類似的困擾,昨天測試得好好的結果要退料不小心按到auto level之後z-offset全部重來 orz...也是長高了,之前設定0.4~0.5都能列印,現在至少要0.5起跳

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:34:53

G29 Z+0.5跟Z+0.45不會刮
但是現在就變成照片的水平問題,跟某一層就會不正常供料(或是因為水平不平造成料沒貼上去)
而且不太理解一樣的方式為什麼G29 Z+0.X的方式就不會刮?

Estima Lin
2015-06-30 10:38:03

這個問題真是相當困擾?
目前印艾菲爾鐵塔一直失敗刮板沒辦法印!
其他測試檔都OK!

Evan Lin
2015-06-30 10:39:37

請問您列印的層高?

戴士偉
2015-06-30 10:42:40

+0.x 主要是因為校正機構是這樣設計的, 校正到的位置不是表面真正的高度, 而是有一個偏差值

這樣的設計很不錯, 個人非常欣賞~ …… 查看更多

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:44:34

我都已經用預設值印50*50
沒校正前都正常

李穆
2015-06-30 10:50:38

其實下壓出力值控制在上蓋與下蓋間壓合的預力值,當下壓力大於該預力值微動就會因掀蓋而觸發,只是我發現2.0套件組裝後的預力較大,所以下壓時足以造成玻璃向下的形變(皮帶可能也有發生延展),隨距離玻璃夾具(支承)越遠,形變越大(不過因為板殼力學的效應,有些位置的形變會因為支承連線的交會而變小),但是控制板並無法得知這個形變,於是在校正後玻璃回到原位面時,輕則貼板,重則刮板。這也是之前不少新同學要z+0.8~0.9才能不刮的原因。當我把上蓋掀鬆一點(但是還是要保持上蓋鼻部能貼合下框)之後這些問題就再也沒有發生過了。

Evan Lin
2015-06-30 10:51:29

我的列印中心與角落即使校正完也會有0.1 mm左右的落差,層厚越薄越明顯,所以如果要列印面積較大的0.05 mm層厚物品,我就用cura切片,因為可以設定第一層的厚度。不過你的層厚0.2 mm還會不均勻,看來歪很大。是否有自動調水平與第一層列印的影片讓大家參考?

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 10:52:20

目前沒有拍,要等下班再去測試拍

Lawrence Lee
2015-06-30 11:16:34

還是要確認螺絲要剛剛好頂到,自動校正的時候最好是蜻蜓點水般的輕快最好,不過你印到一半不出料又是另一個問題了,後吹風扇和進料機構都需要檢查一下

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 11:41:34

如果噴頭有輕微塞住的話,哪邊可以看到清噴頭的教學嗎?

Pihiko Lin
2015-06-30 12:13:32

我也是印官方鐵塔的GCODE檔會印一下就塞住不出料......這該怎辦?自己設定GCODE用200度印?

Pihiko Lin
2015-06-30 12:16:01

Yu-Hsuan Hung 我猜你噴頭前面那根螺絲過鬆或是過緊,才會導致噴頭定為的時後要用力往下壓才能觸動微動開關,這樣測定的距離就會超越底盤的位置了

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 12:24:13

Pihiko Lin
噴頭的那根螺絲已經調整很多次囉
如果是這樣的問題反而會覺得轉得不夠緊 …… 查看更多

Pihiko Lin
2015-06-30 12:46:33

那根螺絲上端其實不用轉緊,只要剛好觸動微動即可,這真的很難以文字說明XD

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 12:50:24

Pihiko Lin 我知道你說的,就剛好轉到觸發到的一瞬間就停下
一兩次看起來好像可以,但是印的時候就沒擠出料(或是沒有塗到第一層)
或是校正到一半就空中爬樓梯了 …… 查看更多

Yu-Hsuan Hung
2015-06-30 12:52:05

說不定我整個一次把所有問題全部都處理好
就變調校達人了~哈哈哈

戴士偉
2015-06-30 12:53:23

我的習慣,
轉到搭一聲後, 再繼續轉 90度(1/4圈), …… 查看更多

Yu-Hsuan Hung
2015-07-01 07:59:01

確定50x50vase_for_calibration.gcode的G29過後是正常不刮玻璃的
但是使用內建的AUTO LEVEL跟切片的G29後都會刮玻璃

Yu-Hsuan Hung
2015-07-01 08:01:33

目前的解決方法是先用50x50vase_for_calibration.gcode檔案去自動校正過後先看料會不會太高(我的太高)
另外做只有Z offset 0.3 0.35 0.4去測試最剛好的高度
只有這樣才會正常 …… 查看更多

Evan Lin
2015-07-01 10:11:26

50x50vase_for_calibration.gcode可用記事本開啟,裡面有寫G29 Z+0.45,層厚0.25 mm。atom噴頭是往內壓去碰微動開關的方式來測深度,往內壓所消耗的行程就是我們要做的Z補償值,官方建議作法是綁在gcode裡,就是切片的時候要加進去,就如50x50vase_for_calibration.gcode這個檔案一樣是+0.45,這是官方測試出來的平均值。而auto level的結果只是補償玻璃平面的差異修正並存在機器韌體裡,並非在做Z補償喔。另外0.45只是參考,因為檔案用的層厚是0.25mm,對於z軸補償精確度的容忍度比較高,如果要切0.05mm~0.1mm那Z軸補償就要微調。


原文網址 Pihiko Lin
2015-06-30 08:16:32

目前測試的一點心得,現在預計會進行機器的微調,但又有點難以下手,想請教各位先進,機件部分除了上潤滑油之外,還有什麼部分可以微調的?另外噴嘴附近如果有沾黏一些PLA有沒有什麼方便清除的方法?

陳明谷
2015-06-30 09:41:49

買支扭力扳手 哈哈哈

蘇聖惇
2015-06-30 14:21:58

你可以找塊海棉清噴嘴外圍 超好用
一抹就乾淨

蘇聖惇
2015-06-30 15:40:22

支撐的話我建議可以玩玩看meshmixer的樹狀支撐
很多時候很好用XD