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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 速度

原文網址 Roy Lo
2017-01-14 14:10:04

不知道是不是天氣太冷, 執行 PID Autotune
發生PID Autotune failed! Temperature too high

上網查了故障排除
建議修改(降低)韌體中 PID_MAX 的值(預設為255)
降低 PID_MAX 為 200 , 上傳... PID Autotune問題依舊...
降低 PID_MAX 為 125 , 上傳... PID Autotune OK !

在列印過程中, 發現第一層溫度非常穩定
直到側風扇開啟時, 溫度開始飄移, 而且溫度也上不去

於是反覆實驗....

終於....

把韌體中 PID_MAX 的值 改回 255 並上傳
先執行 M106 S20 (啟動側風扇)
再執行 M303 C8 S200

PID Autotune OK !!!!
而且不管側風扇的速度快慢, 溫度也變得很穩定 ^_^

ps. 加速度為 900 , 大面積列印, 溫度穩定度需再實驗....

廖新弘
2017-01-14 16:08:21

其實MK2我不管有沒有加擋風片,在測PID值我都會把側風扇打開

Estima Lin
2017-01-14 16:17:22

請問為什麼側風扇只開20而不是開255呢?

黃大丙
2017-03-09 15:56:36

推上來一下....我也試試看開風扇調PID


原文網址 Bless Ma
2017-01-11 09:09:19

因為ATOM的料架剛好高了那麼一點點
放不下我的空間裡
所以將料架改到兩個側邊
固定方式如圖
請按讚後自取
http://www.thingiverse.com/thing:2027836

改造完後測試過PLA + TPE列印
速度40
我用的TPE還是特軟的材質 手感才會好(?)

水溶性支撐材因為手邊沒有無法測試
但我相信也不會有任何問題

PS1: PLA + TPE的結合比我想像中還完美
修整一下上點色可以做到看不出來

PS2: CURA支撐的長法竟然是一色一層,也就是說將來使用水溶性支撐時,支撐必須要自己畫才行

Hawke ChienSheng Liu
2017-01-14 00:41:04

Cura 可以指定支撐材由E0, E1或 Both 擠料機供料。


原文網址 Charlie Ting
2017-01-09 04:55:17

[關於雙色噴頭的使用心得]

終於把工作忙到一個段落,也把雙色噴頭的使用大致找到 SOP 和穩定的用法。

在閱讀以下內容前,不論你是老鳥或菜鳥,建議都先 open your mind,重新檢視列印這件事。因為以我使用 ATOM 約一年半的時間,整個從一開始拿到,到現在的使用觀念,又產生了很多化學變化。

前提說明:

1. 我拿到的噴頭確認是 0.4mm 口徑,不過採用了 Stanley Chen 介紹的 0.3mm 印法(改設定以提升細膩度)。

2. 我是用 KISSlicer 1.5 版,沒有使用換料柱或 wall,而是自己在 Printer G-code 中加入控制換料的語法。

3. 就目前觀察,用換料柱是相對簡單的作法,但可能會有點浪費;用我的方式不一定比較省時省料,但應該有不少機會會比較有效率。

使用雙色噴頭的注意事項:

1. 材料適用溫度
最好這些材料的適用溫度是相當的,不然容易產生一些問題。受潮狀況也不能差太多。能用新料印是最好。

2. 材料染色狀況
這部份建議先看色差,然後再實際檢驗交互出料時的染色狀況,從這點可以估算出換料柱要多大根,或者洗噴頭要洗多久。

3. Seam hiding
全部設為零。Trust me, just do it!

4. Perimeter speed < Loop speed 50%

5. 縫線跟著換料線跑
試著旋轉角度和調整 Seam angle.

6. 開啟 wipe 功能,但不用太長。

7. Destring
距離通常會縮短,考量的點要把不同色視為不同的區塊。回抽的速度放慢,<40。

8. 盡可能都開風扇。
以不同顏色的剖面為準,而不是整個物件剖面。

風險控制:

使用雙色噴頭的難度和成本遠比單色要來得高,因此如何把風險控制作到一個極致,是決定你能開心雙噴,還是一次又一次重來的關鍵。所以風險控制基本上是從頭到尾、由始至終每一項都很重要。

1. 線料供應一定要非常穩定
2. 管線一定要確認順暢
3. 兩色馬達的進料力量也要相當
4. 換料時,應該先擠出舊料→抽回舊料→送入新料→洗噴頭→回抽→繼續列印。這部份的細節很多,也是最難控制的部份。

本次作品(照片後補)

黑白摩艾
材料:極致黑(明燿)、雪白(ATOM原廠)
溫度:180度
速度:Perimeter 15mm, Loops 30, Solid & infill 33.75mm
口徑:0.3mm
壁厚:1.2mm
層厚:0.15mm
填充:Hollow

結論:

雙色或多色列印是非常具有挑戰性的用法,但難度至少比單色列印高上數倍,要注意的事情也非常多,印得出來可能問題不大,印得完美那就要花很多心思了。

以這樣的應用,我想會激勵很多人去作更多的設計,因為花的成本高就不會想隨便亂印;而巧妙的設計也會給人更大的視覺衝擊,最後,不是人人都能挑戰也會變成一道門檻。

在攻克雙色輸出後,再來就是挑戰四色版了,哈哈哈哈!

Charlie Ting
2017-01-09 17:51:15

黑白分明

Charlie Ting
2017-01-09 17:52:07

用料超省!旁邊米粉就是換料時洗噴頭的

MoMo Yang
2017-01-09 19:55:30

我有跟你做一樣的事, 不過我用紙板~~
你改gcode是手工改嗎? 我是寫了一個程式來改


原文網址 Morgan Chang
2017-01-08 23:00:18

2.0升級2.5EX 花了一天半,又花了一天把Simplify3D 設定檔搞定.目前成果算是及格, 設定檔的重點如下

1.進料方式參考原廠測試檔, 先手動進到快速接頭, 開始列印時會先測試雙邊擠料, 設定在Scripts->Starting Script

2.使用外牆(Ooze Shield) 代替換料柱, Additions ->Use Ooze Shield
Ooze shield Extruder = "All Extruders"
Offset from Part = 2.0mm
Ooze Shield Outlines = 3 (請自己根據物件大小.斟酌增減)
Sidewall Shape = Vertical (請不要設定 Waterfall, 或是Contoured否則最上層可能跑的路徑太短會混色)

3.換色時退料長度/速度, 設定在Advanced -> Tool Change Retraction->Tool change retraction distance ,
Tool change retraction distance = 90mm 若要修改.請同步修改第1步Starting Script 這一行: G1 F3000 E-90

4.換色時進料 設定在Scripts->Tool Change Script

5. 換色時,進料長度為90-0.5mm, 設定在 Advanced -> Tool Change Retraction->Tool change extra restart distance = -0.5mm
避免流口水

Morgan Chang
2017-01-08 23:10:14

腰部缺一條線, 因為線材掉出線盤被料架卡住了, 雙色列印換色退料次數多, 線材常常亂跑, 不知道有沒有什麼建議?

Jared Lin
2017-01-08 23:27:42

很棒耶~!!

黃永貴
2017-01-08 23:38:42

Cool ~

陳神力
2017-01-08 23:42:14

讚耶!!!

Roy Lo
2017-01-08 23:53:57

太強了, 我剛好需要S3D 的設定檔, 感謝~

Morgan Chang
2017-01-09 00:30:44

若您測試有什麼心得也麻煩告訴我. thanks

Roy Lo
2017-01-09 00:32:08

預熱溫度的code 是不是要加在start code 裡呢?

陳順得
2017-01-09 00:34:00

我的S3D還在調整,用黑白來試,雙色物件跟支撐分料都會有混色的問題....,3.1.1版本的該回抽不回抽也無法解決,開了牆之後,牆跟物件之間就是不回抽,不知道這部分有找到解嗎??

Estima Lin
2017-01-09 00:42:42

印出來好像比CURA好很多耶~
只是S3D太複雜了,不會設定,又沒免費版…

陳順得
2017-01-09 00:46:21

不用,在溫度設定那邊把預熱完再開始打勾就好~

Morgan Chang
2017-01-09 00:52:15

我也找不到.目前利用第5點. 換色時,進料長度-0.5mm 來降低牽絲,

Morgan Chang
2017-01-09 00:54:03

其實也還好啦, 剛印好感覺只有60分 ,清理完勉強75分

陳順得
2017-01-09 00:54:17

其實目前分色算是不錯了,我設柱邊長20mm,但是考量到可溶支撐要是混進去了,不知道溶解的時候會發生甚麼預期外的事情,還是想徹底弄到黑白分明再上..

陳順得
2017-01-09 09:03:05

試到現在的小結是,預設的換色方式真的太鳥了,應該試著改成原訂換料程序寫去換色那邊,不然熔融的部分實在太多,殘留量是個巨大的變數及障礙。

如上述,接下來測試的方向會從抽換料的殘值開始,先擠多少才會乾淨跟空擠出在哪(這邊看的是操作時間及擠出壓力),然後總會有留的部分,再看牆要設幾層才能把剩餘的洗乾淨。

會這樣想的其中一個原因是,換料牆或柱的擠出壓力似乎太低,因此流量不足以把殘留在神秘空間的料帶出來(低→高)。

Morgan Chang
2017-01-09 09:24:11

你的意思是,希望換色時先擠出產生壓力, 再快速回抽嗎?
這樣會有一個問題要先克服:
S3D換色時,是在物件上方進行 舊色回抽+新色進料 ,然後才移到牆上開始清噴嘴

Morgan Chang
2017-01-09 09:24:35

擠出的料會落在物件上

陳順得
2017-01-09 09:29:49

所以在我們寫T[new tool]之前,要先針對T[old tool]做出變化,像是移到某空位快速空擠出然後抹掉,再切去做換料長回抽之類的。

壓力的產生,要在遠離物件的地方,不然除了污染,就是一團亂,甚至硬化之後把物件撞走

Morgan Chang
2017-01-09 09:52:18

沉睡得 對喔, 我用了T[new tool]卻忘了有T[old tool]

Roy Lo
2017-01-09 10:14:32

抄筆記中....

Morgan Chang
2017-01-09 22:22:34

如同 沉睡得 說的, S3D在物件與換料柱或外牆 之間不回抽,
S3D論壇上已有好幾人反映,但原廠沒有回應
有人建議Advanced -> Only retract when crossing open space 不勾選, 就可解決, 但代價是多了很多不必要的回抽, 且表面凸點增加
我還沒試過

陳順得
2017-01-09 22:51:31

目前想到丁大那堆廢料山,我改個思考方向,看能不能把牆或柱的flow加大,僅那邊。

Morgan Chang
2017-01-10 00:01:53

用換料柱比起用牆. 後處理的時間少一點, 因為牽絲都集中在同方向,

H-m Lin
2017-01-29 13:07:48

弱弱的詢問一下~如果不使用雙噴功能~單噴~一樣也可以套用此設定檔使用嗎?還是必須把第二個噴頭的部分刪除

黃大丙
2017-01-29 15:46:46

請問一下牆跟換料柱比起來有什麼優點?因我總覺得牆好大,所以都用柱子

黃大丙
2017-01-29 15:49:06

我也弱弱問一下設定檔在那啊?怎麼沒看到

H-m Lin
2017-01-29 15:56:20

社團檔案區內有~~Atom 2.5EX - test.fff

黃大丙
2017-01-29 15:57:14

感謝~~

黃大丙
2017-01-29 15:58:56

我自己作的設定檔是有分單噴雙噴可以套用

H-m Lin
2017-01-29 16:03:15

雙噴還搞不懂該怎麼設定~官方好像都不太熱衷討論切片軟體這部分

黃大丙
2017-01-29 16:08:04

官方感覺對Kisslicer和Cura的支援好一點,我一開始是學Kisslicer也是因為官方有範例

黃大丙
2017-01-29 16:09:44

剛看一下這設定檔應該是雙噴專用的,進料只有雙噴的方式

H-m Lin
2017-01-29 16:10:39

刪掉第二個噴頭設定檔~單噴會有問題嗎??

黃大丙
2017-01-29 16:11:45

不會~其實不刪也可以

黃大丙
2017-01-29 16:12:04

但start gcode可能要自己改一下

H-m Lin
2017-01-29 16:12:17

喔喔~感謝!!~

黃大丙
2017-01-29 16:12:48

只需要單噴的話用官網的2.0設定檔也可以啦

H-m Lin
2017-01-29 16:12:52

看來要好好學學~g-code這部份了

H-m Lin
2017-01-29 16:13:10

明白了~~謝謝!!

Morgan Chang
2017-01-29 17:02:42

我試過幾次後還是改回換料柱了,因爲牆的優點不明顯,而且牽絲比較嚴重

邢鳳言
2017-01-30 03:05:10

牆在沒地方放柱的時候可以派得上用場。


原文網址 Yves Hsu
2017-01-07 00:03:39

請問 PLA 的 0.2mm 層高, 大家建議的列印速度是多少? 另外最底層的列印速度建議是多少, 需要特別慢嗎?

目前我用的是預設值(30mm/s & 10mm/s), 感覺好慢喔, 之前用 Cura 2.3 好像沒這麼慢

黃俊傑
2017-01-07 00:07:28

一切都是要看印的物件下去做調整阿...

Yves Hsu
2017-01-07 01:31:42

了解了,謝謝

Charlie Ting
2017-01-07 02:49:22

30~60


原文網址 Marco Lai
2017-01-04 12:11:55

各位大大,最近小弟正嘗試列印 ATOM 的軟料,但往往都出現一個問題;擠料輪會有附圖的情況產生(示意,小弟先清除了,怕被擠壞),列印速度20mm/s,溫度215,回抽5mm,回抽速度30mm/s;懇請有經驗的大大解惑!

Bless Ma
2017-01-04 12:17:48

擠出是列印到一半才被擠出
還是根本進不了料?

如果是後者
鐵氟龍管的毛邊清乾淨一點,讓入料順暢

Marco Lai
2017-01-04 12:20:46

開始列印後(不一定到否一個層高),才被擠出來。

Bless Ma
2017-01-04 12:21:37

溫度再高一點試試看

Bless Ma
2017-01-04 12:23:33

也可以用手推料到Y型管試試看有沒有明顯阻力
因為進料的壓力比這裡還要高,才會從這裡被擠出

Stanley Chen
2017-01-04 12:25:35

就是近料快過出料所以就再擠出機那邊糾結了XD
剛剛Tag你一篇范大的參數設定可以參考
把速度調慢擠出量減少然後回抽回抹調很低應該比較容易成功~

Bless Ma
2017-01-04 12:26:23

20mm其實已經夠慢了...
我另一台改過的可以用40mm列印軟料

Jared Lin
2017-01-04 12:51:58

阿騰 擠出輪對面那顆 不是用培琳? 而是一般的螺絲嗎@@?

Bless Ma
2017-01-04 13:02:42

Jared Lin 2.5是培林喔,之前的我不知道

Stanley Chen
2017-01-04 13:03:57

之前的也是培林啊~

Marco Lai
2017-01-04 13:33:28

那邊有培林,只是拍照的角度問題,不好意思沒拍好~!!

Jared Lin
2017-01-04 13:46:30

喔喔 原來是線整個彈出來 ... 我誤會了 趴謝趴謝

Jared Lin
2017-01-04 13:48:39

Marco Lai我會建議先用LCD將噴頭加熱 然後用LCD控制E進料
直到軟料可以被擠出來 接下來調整溫度, 看哪種溫度擠出來軟料比較順 如果溫度太低表面粗糙且容易發生捲線 如果溫度太高表面容易有氣泡 不好看~

Bless Ma
2017-01-04 14:01:55

不愧是大神,這樣測試果然又快又簡單

Marco Lai
2017-01-04 14:10:06

感謝!我先試試看過火溫度在哪邊,然後再看看結晶低點溫度

Kevin Chen
2017-01-04 19:45:50

溫度可以再高一點,如果要高速列印,230度是個蠻好的選擇~

Marco Lai
2017-01-04 23:04:39

感謝


原文網址 洪瑞宏
2017-01-04 11:05:50

請問要怎麼去控制列印成品的尺寸精度,成品是躺平列印(圖1)
(圖2)尺寸原本設定是13mm,印出成品13.4左右,請問要從哪裡去修正(XY方向尺寸都大0.4左右)
層厚0.2
壁厚0.8
速度45
溫度185
熱床70
無支撐

黃俊傑
2017-01-04 11:10:37

先印方形的校正試試看,你這檔案 有可能是室溫收縮問題
https://atom3dp.squarespace.com/advanced....../......

廖新弘
2017-01-04 11:38:07

鋁擠型有間隙也會造成尺寸誤差


原文網址 Charlie Ting
2017-01-04 06:59:52

[ATOM 2.5 雙色輸出初步心得]

*本心得尚未完全攻克,且只針對 MK3 噴頭 0.3mm 口徑,請小心服用*

在裝上 MK3 的雙色噴頭後,使用上與過去的噴頭有不小的出入,所以個人建議以後討論列印時,請務必先註明是那一版的噴頭和口徑,不然很可能討論方向完全錯誤!!

我的目標是盡可能不用換料柱(免得綁定軟體,又浪費時間和材料),所以雖然它目前看來是比較簡單可行的作法,過程中也不會太雜亂,但我還是希望改個作法。

‧層厚

以 MK3 0.3mm 噴頭來說,層厚就不宜再用過去的 0.2mm 了,因為 0.4mm噴頭用 0.2的厚是一半,但對 0.3 噴頭來說就是 0.67,那會讓列印品質下降。所以,層厚平常應該是以口徑的一半以內為宜。

‧回抽

MK3 的噴頭嘛,我個人覺得回抽的長度會出現在巨大的變化,理想情況(可能要再作點小改變)可以達到10~20mm(太長也沒意義),所以在用 MK3 噴頭時對回抽的想法可以放寬些,多點嚐試。

‧換料

目前我的換料作法是把噴頭移開,抽回舊料,送入新料,然後 suck / prime , suck / prime , suck / prime ..... (N次)
原本 suck / prime 只作一次,在黑色印完換白色後,大概得到 50度灰。之後改作三次,大概得到 20度灰。這突顯幾件事:

‧換料 - 細節一

因為噴頭前方的空間不小,所以 prime 量至少要 10mm。(這有它的好處,但也會造成一些問題,所以觀念要大改)

‧換料 - 細節二

因為舊料在融熔狀況中並不會乖乖的被新料擠出,所以只能用時間換取空間。以換料柱的作法,它就是一直擠出新料讓它帶走舊料,但是還是很難完全清乾淨。我的多次 suck / prime 作法,目的是造成渦流,讓新料把細縫處的舊料帶出來。這樣的好處是它可以讓整個清洗的過程變成由幾個參數去控制,看起來雖然複雜些,但是會比較有著力點。這包括了洗的次數,洗的速度,洗的力道和時間。目前估計,大概洗5次就可以蠻乾淨的。

‧換料 - 細節三

洗噴頭的動作好不好作,跟舊料的輸出量有關,這點當二種或多種顏色的同一層輸出量差異越大時,就會越明顯。所以簡單的作法就是用保守的洗法,但會比較浪費料。

‧ z-lift

在多色輸出時,移動噴頭基本上都要作 z-lift,避免把其他顏色混到一起。

‧縫線變多

原本 FDM 難免都會有每一層累積下來的縫線,在多色之後變得更明顯了,所以整體後製的時間會更長些。但不同顏色的接縫基本上把突出部份的地方刮掉也就不會太誇張了。

‧後製

在多色列印的情況下,後製的作法也會修正,基本上不會上補土,也不會上漆。所以主要會是直接打磨、火烤復色、然後上透明漆或 epoxy,若能用溶劑讓表面光滑也可,但時間的掌握要很準。

‧ NEXT STEP

從 MK3 噴頭的設計來看,其實它已經昭示了未來的多色噴頭是更加容易達成的,但這部份就先保留了,大家先把 2.5 玩熟了再說會比較有交集。

黃俊傑
2017-01-04 07:01:36

先搶頭香! 媽我在這... 早安呀!!! 丁大

Estima Lin
2017-01-04 07:32:26

丁大終於出手了!受益良多~
但是你的MK3為什麼是0.3mm口徑?

James Lin
2017-01-04 07:57:53

上圖摩艾,我倒覺得切片軟體路徑跑對了,混色會消失⋯⋯
但怎讓切片軟體盡量跑完單色層再換色,這要好好研究一下

Lawrence Lee
2017-01-04 11:14:02

幫丁大補充一下,因為丁大是我們封測用戶所以拿到的是 prototype MK3 噴頭~ 等丁大量產版 MK3 收到後應該又會不一樣的結果囉~ 我相信拿一模一樣的 Gcode 直接試就馬上看得到改善

Harry Cayne
2017-01-04 21:53:43

Hi, did you try the dual extruder with Simplify3D?


原文網址 Hawke ChienSheng Liu
2017-01-03 04:35:11

我一直覺得 ATOM 2.0 噴頭溫度不太穩定,200度可以甚至+10 / -20 的程度,只要跑長直線(Shell、Top/Button infill),溫度就會猛然掉下去、再猛然衝上去。
這問題,我一直是以列印官方50x50x20mm的方塊來檢定,列印速度 35~60mm/s (by Cura),層厚0.2mm,風扇從0.5mm厚度開始就全速。印第一層速度只有15mm/s,不會漂。第二層以上開始漂移。當然,PID有校正過,M303 S200 C25,校正結果可以在 +/- 5度以內。
有人認為是SD卡速度問題。官方附的SD卡,讀取速度大約20MB/s出頭,是不怎麼樣,我換上可以達到80MB/s的卡片做驗證,覺得沒有太大差別,溫度不穩程度依舊。
在試用官方最新版韌體時,似乎也是這狀況。但有一台機器在換韌體時 Accel 預設值 1200 我沒改成慣用的 500,發現溫度漂移的程度可以在 +/-5度內的程度。回頭去把前一台機器如法炮製,差不多也是這樣,至少不會誇張到掉15~20度。
似乎這是答案了。

黃俊傑
2017-01-03 07:45:03

因為等待的時間 會沒辦法加溫 所以...

橘子腦師
2017-01-03 08:41:15

我的也是溫度漂很大,我的accel 也是改成500,所以accel改大,可以減少溫度漂太大的結果

Roy Lo
2017-01-03 08:43:35

最近發現在移動XY時會有異音, 加速度也是500 (大面積填充溫度也會飄), 改成 900就好多了, 溫度飄移倒是沒留意 ^_^

戴士偉
2017-01-03 08:46:12

因為它是軟體PID, real time 性能不足造成, 改硬體 PID 就沒事了~'

橘子腦師
2017-01-03 08:47:23

我的連旋鈕轉不同選項時,反應也慢啊~這有關係嗎?

Morgan Chang
2017-01-03 10:58:08

十月的時候曾有類似的討論, 我當時實驗的結果跟Hawke 的結論一樣, 調加速度解決. https://www.facebook.com/groups/atom3dp/search/......

Moko Jenson Huang
2017-01-03 11:11:04

看見了2017年的第一道曙光。我的acc也是改了500。

Hawke ChienSheng Liu
2017-01-03 11:16:48

還有個方法也可以減輕溫度漂移又能維持低加速度,就是把 DRV8825 從32微步改為16微步,這個在 hackpad 裡有提到,我試了確實也有改善。


原文網址 Charlie Ting
2017-01-01 15:27:04

[元旦,圓蛋]

2017 的首印當然是要應景一下,來印個圓蛋啊。

不過發現雙噴的換料穩定性是很高了,但是使用上還有其他挑戰,就是洗噴頭的乾淨度,和溢料的控制,以及列印速度的優化。

目前的作法是自己設的參數,透過預擠來洗噴頭,然後再跑一圈 wall。整體效果並沒有換料柱的作法來得好。但理想中的作法是只用預擠洗噴頭,會省掉 wall,頂多是開 single pillar。

這樣就有機會省下很多時間和材料。

這個再找時間試了~~

PS. 要試這種大量回抽的物件,建議先準備好不鏽鋼進料輪,不然可能很傷原廠的那顆,會心痛。

Coby Huang
2017-01-01 15:55:54

2.5系列都是出不鏽鋼的囉~

林志誠
2017-01-01 16:10:17

2.5的升級套件也是不鏽鋼的!!

Pinocchio Faken
2017-01-01 22:29:43

這印綠色的感覺就文旦了...

Moko Jenson Huang
2017-01-02 07:00:06

有機會,我想印印melon

Alan Lan
2017-01-02 12:12:46

不鏽鋼輪可到哪裡買呢?


 

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