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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 Kevin Chen
2015-10-08 15:10:23

[軟料回抽參數測試]
牽絲是由於噴嘴在列印過程中,材料由噴嘴持續流出,在列印物件中兩點橫跨移動所造成,會影響成品外觀與並使後處理不便。除了改變材料特性外,還可藉由切片軟體參數進行調整。

本實驗將以列印溫度(Temp)、列印速度(Print speed)、回抽/推距離(Prime/Suck)、噴嘴回抹(Wipe)、回抽/推速度(Desting speed)、風扇(Fan)、移動前噴嘴抬高距離(Z-lift)作為變動參數設計下列實驗。

測試機台:ATOM 2.0
實驗設計:參考下圖
列印模型:模型為直徑5mm、高20mm、距離40mm之圓柱體,模擬噴嘴在兩點間移動之牽絲,以infill=100%列印。

[列印溫度]
由NO.1~5比較可知,隨溫度下降,牽絲數量逐漸減少,尤其在NO.5的200oC有明顯效果。推測可能因溫度降低導致材料流動性降低而減少材料移動時從噴嘴流出的比例。

[列印速度]
由NO.2,6,7比較可知,隨列印速度下降,牽絲數量逐漸減少,推測原因為速度降低使得噴嘴背壓降低,減少材料被擠出噴嘴的力道而減少牽絲現象。

[風扇]
由NO.8可知,軟料在高溫列印下若冷卻不足容易造成列印物件變形,除非列印路徑長度足以使材料自行冷卻或沒有跨橋等要素,或是僅列印外觀輪廓等狀況,才會將風扇關閉。

[噴嘴回抹]
由NO.2,9可知,開啟Wipe可有效降低牽絲數量,顯示在噴嘴移動前回抹能有效降低噴嘴殘料流動。

[移動前噴嘴抬高距離]
由NO.10,2,16可知,Z-lift=0時牽絲數量有稍減,推測效果類似Wipe,當Z-lift=1mm時,牽絲的模式有所改變,在牽絲區域中結成塊狀的情形大幅減少,顯示移動前抬高噴嘴可降低噴嘴回沾牽絲區域造成累積結塊,但整體而言Z-lift變化對牽絲數量

[回抽/推距離]
由NO.2,11,12可知,增加回抽距離對於牽絲減少之效果不顯著,但從3mm(NO.2)至6mm(NO.11)仍有減少的趨勢,將回抽距離增加至9mm(NO.12)效果不顯著,且增加回抽長度有可能導致頻繁回抽時線材彎折卡料的風險,因此選擇6mm為較適當之回抽長度。

[回抽/推速度]
由NO.(2,13)(11,14)(1215)可比較不同回抽距離在低速(30mm/s)與高速(60mm/s)之差異,結果顯示並無因回抽速度提高而有明顯效果,因此若列印檔案回抽頻率不高,可考慮使用高速回抽,否則以低速回抽較能確保降低卡料機率。

[抗牽絲參數最佳化]
綜合以上測試結果,以200oC、列印速度10mm/s、回抽距離:6mm回抽速度:30mm/s開啟Wipe (3mm)、嘗試不同z-lift(10,2,0mm)得到NO.17,18,19之結果,牽絲數量明顯下降。wipe之效果要搭配低的z-lift才可得到顯著效果,然而過低的z-lift易造成列印過程物件微翹曲時撞倒的風險,應根據列印模型斟酌使用。

Charlie Ting
2015-10-08 15:15:50

太詳細了.....拜服!

Kevin Chen
2015-10-08 15:22:12

順帶一提~如果想看清楚牽絲的過程,可以把z-lift調成10mm,會看得很清楚XD

Clarence Lee
2015-10-08 15:23:49

z lift的速度可能也是個變數... (speed那頁的z)
還有xy speed (對映traveling speed)

Kevin Chen
2015-10-08 15:25:47

感謝 Clarence Lee 提醒,我應該要重新翻kisslicer的說明書把它摸熟一點...變數好多 囧

Hawke ChienSheng Liu
2015-10-08 15:36:58

超神的DOE

H-m Lin
2015-10-08 15:39:27

有神很用心,只能佩服


原文網址 Kevin Chen
2015-10-01 01:15:19

今晚小聚的朋友以及ATOM的朋友們大家好!很開心看到我們公司與ATOM合作的軟料發送到參與聚會的玩家手上,我是參與這支3D列印開發的工程師,我會對這支材料的特色和列印心得向大家做詳細的介紹。這個材料屬於工程級的彈性體,蕭氏硬度為40D(shore D=40),如果想趕快開始玩,可以從230~240度/20~30mm/s開始嘗試 :)

[特色]
(1) [與遠端進料相容性佳]:市售軟料在Delta結構的遠端進料列印速度大概只能在10~15mm/s左右,而這支材料在230oC以上用ATOM實測可以開到30mm/s,若列印時間極長建議開到240oC,至少我實測結果15個小時連續列印都依然順暢;有近端進料列印機的朋友可以直接把速度開到60mm/s也不會卡料。

(2) [耐熱性極佳]:下圖的兩個杯子是我用ATOM和這支材料印出來的,我將其中之一放在烘箱從80度升到150度(每一小時升10度)後,拿出來的時候我還捏了它一下再拍照比較,幾乎無法分辨。我自己的小列印機導風罩就是用這個材料印的,它離加熱塊不到3mm仍沒有變形

(3) [層間強度高]:3D列印這種層層堆疊的結構最脆弱的地方還是在熔合線,但這支材料在層間方向下打孔作負重吊掛(厚1.2mm)卻可以撐到7kg,是我測過的軟料裡最強的一支,有拿到這支材料的可以印個薄殼用手拉拉看。

(4) 細節表現佳:這支材料列印出來的表面特性是屬於光滑並帶有光澤的,如果沒有親自摸到會誤以為是PLA印出來的。

[使用技巧]
(1) 建議列印溫度:200~240,其實這支材料的熔點在185左右,但低溫慢速印,根據我測試的結果反而容易翹曲,而且溫度低列印速度就很難開快,若真的在特殊需求下要低溫列印,建議不要低於190,速度不要超過15mm/s,我比較喜歡的溫度是在230~240之間,如果要兼顧降牽絲的效果,230會是個不錯的選擇,速度在30mm/s以內應該沒什麼問題。

(2) 如果有熱床的朋友,開熱床確實有助於提升精度(可以當作是列印ABS),熱床溫度在100~120左右(玻璃底板+熱床)效果會比較顯著。

(3) 觀察噴嘴不再主動流料才開始印:軟料因噴嘴阻力過大而造成卡料,所以在進料時我都習慣升到列印溫度後,等料流完再開始印,確保噴嘴內累積的壓力被釋放。

(4) 第一層底板與噴嘴間的距離不要逼得太近:雖然一般而言我們都會將第一層貼得很低去壓迫擠出物攤平增加黏著力,但這個動作很容易使壓力回饋到噴嘴內導致阻力過大卡料,尤其是大面積底板很容易累積壓力,這點要注意。

(5) 回抽距離不要太大太快:我目前牽絲測試還沒做完整的測試,但我試過把Prime/Suck設到8,回抽速度設到60對抗牽絲效果仍不及降溫顯著,反而易造成軟料彎折,之後找到比較好的抗牽絲參數再和大家分享。

(6) 列印物件如果高,請放慢列印速度:軟料和硬料在印高的物件最大的差別在於前者會晃,而且高度越高會因為力矩越高而越晃,這時我就會放慢列印速度,並且設Z-lift,必要的話我甚至會取消wipe並且把噴嘴空走速度降至80mm/s確保列印件不受噴嘴移動而搖晃。

(7) 底板黏著性:棕色PI膠帶(Kapton膠帶)>玻璃+口紅膠>紙膠帶(3M 2090),基本上我習慣用玻璃+口紅膠並且開Brim,因為和PI膠帶黏太好反而在拆的時候很容易連PI膠帶也毀掉,只有希望列印件黏很牢我才會同時用上Brim+PI膠帶(雙面膠也可以),這時候膠帶就要當一次性消耗品了。

(8) Infill盡量低:軟料在天性上就比較容易有尺寸安定性的問題,尤其infill高更容易造成向內牽引應力造成形變翹曲,用軟料印就是希望物品軟,所以infill越低越能展現其軟的特性,除非物件必要,不然我很少開到15%以上。

(9) 列印前將噴嘴表面清乾淨:軟料在印一些刁鑽的地方很難如PLA有那麼好的成型精度,尤其是大角度薄殼其實多少都會翹曲(例如MOAI的下巴),如果噴嘴上有殘料,翹曲的部分就會碰到噴嘴而被汙染;有人介紹我用金屬毛刷(刷毛盡量挑軟的,去五金行找就有)升溫的時候刷個幾下噴嘴就乾乾淨淨,我覺得這招很好用,和大家分享。

雖然我和這隻材料相處得比較久,但畢竟還是新進3D列印領域的菜鳥,我的使用心得和參數供各位做參考,歡迎大家去做不同的嘗試,並且給予各項回饋。我很期待看到版上的高手們會拿軟料作出什麼我想都沒想過的創作,我印過的東西之後也會找機會和大家分享。

Charlie Ting
2015-10-01 01:22:56

我低估他的溫度了,用210,立馬踢到鐵板。
等復原後,應該會改用240測起了....
另外,回抽應該是可以關了,因為suck問題不大,prime 才麻煩。

Kevin Chen
2015-10-01 01:25:47

Charlie大感謝你今晚的分享~你真的很厲害! 時間不早了,有空再來玩這卷料吧~!

Kevin Chen
2015-10-01 01:27:08

忘記放照片XDD

林祐德
2015-10-01 01:38:40

有該成品的切片軟體的數據嗎~???

彭士瑋
2015-10-01 01:43:19

太美了 好材料

Kevin Chen
2015-10-01 01:43:33

有點久之前印的耶,沒記錯的話240/30 vase 回抽和wipe都關掉,到thingiverse 找valentine可以找到這個檔案

彭士瑋
2015-10-01 01:45:40

你提的第三點第四點都很不錯,值得嘗試,我自己倒是沒有等他不流出來再印,我會保持某種固定壓力下去印,然後軟料我沒有開回抽~ 軟料很好玩 推薦大家入坑

林祐德
2015-10-01 01:47:27

呵,我比較懶,站在玩家的立場是希望廠商直接提供成品與切片數據截圖與原理,我們可以直接基於該數據直接印以及原理下去做數據微調~~~

Clarence Lee
2015-10-01 10:15:20

@Kevin Chen 擠出機有改裝進料齒前後ptfe管包夾嗎?

Kevin Chen
2015-10-01 10:27:03

全機未改喔,但把擠出機間隙縮小確實有幫助,但我會建議先解決進料阻力,所以如果我能改的話我會先把鐵氟龍管縮短,然後把進料馬達移到中間,然後把快拆接頭朝下

陳明谷
2015-10-01 12:05:57

這樣嗎

Kevin Chen
2015-10-01 12:36:26

對對! 這算蠻理想的方式,然後盡量把鐵氟龍管長度縮減,把進料路徑縮短,搞不好你這台可以用40mm/s穩穩印也說不定,不過能把馬達改到中間放料卷的地方我會覺得更理想

陳明谷
2015-10-01 13:32:03

正中間的話電線會不夠長
線組就要整個重新做…

MoMo Yang
2015-10-01 14:51:54

我現在的鐵氟龍管剩不到50cm

Clarence Lee
2015-10-02 08:48:31

未加熱前線材不會太軟,的確好駕馭許多..
跟我之前用過得TPE TPU相比..
算是對遠端送料相容性頗佳....

ptfe管長低於50cm, 擠出機齒前後ptfe管包夾..
剛測列印溫度225, 速度30m/s 層高0.2 無側吹,無回抽,無wipe,有z-lift 0.2
但是個小物件, 印完也算比較不那麼軟的軟料?有點像之前測的原塑第一代軟料,但遠端相容性好多
對ZP相容性也沒問題,附著良好...

https://youtu.be/23-bX5XceeI
gcode: https://onedrive.live.com/redir......
STL: http://www.thingiverse.com/thing:463773


原文網址 Kevin Chen
2015-09-16 16:26:33

請問有人用過blender把svg檔匯入過嗎?我匯了半天都沒有匯進去,不知道是怎麼回事 囧

陳明谷
2015-09-16 18:57:56

他可能會浮在高空中或是縮到很小很小

Kevin Chen
2015-09-16 19:12:20

我看示範影片也是這樣覺得,但至少匯入之後不管再怎麼小都應該要出現在右方的物件列表才對,但卻沒有出現

陳明谷
2015-09-17 00:15:29

那你可以到blender社團問看看 那邊高手多


原文網址 Kevin Chen
2015-09-11 13:19:06

Hi 請教一個關於Kisslicer切片路徑的問題,我下載了一個花瓶的stl檔,丟到kisslcer後用選擇vase模式,照理說最簡單的路徑應該就是繞著外殼列印,但每次換層的時候他都有從中間跨越的路徑而非從同一點開始,導致外殼醜醜的,請問是哪個設定錯誤了嗎?(我把destring和wipe關掉好像也是走一樣的路徑)

Clarence Lee
2015-09-11 13:24:13

花瓶可以考慮用cura ;p
不過印象中要單層?

Kevin Chen
2015-09-11 14:57:27

確實,我用cura的印很漂亮(別台),可是我還是搞不定cura在atom沒辦法調整z offset,弄了整個上午還是會撞到底板 囧

廖新弘
2015-09-12 00:14:24

噴頭孔徑設定有點怪


原文網址 Kevin Chen
2015-07-25 11:23:59

[平台校正的可能方案?]
Hi 各位先進,我是剛入門的新手,硬體機構也是最近才剛研究,因此有錯誤的地方還請各位提出。

我在使用Delta機種時也因為平台校正吃了很多苦頭,主要的問題還是因為內外圈噴嘴施力不同導致,降低這個誤差的方法是把噴頭上的微動觸發調到非常敏感,後續也看到戴大提出的45點校正作為解決方案。

我想到4點校正方式想請對軟硬體熟悉的前輩評估是否可行,我還不知道軟體是怎麼用那些數據點建構平台的。

(1)首先是假設玻璃平臺是平整的,平均表面粗度低於ATOM最小精度(50um),這個對打磨過的玻璃應該不難,條件若大家覺得可以成立,就可以繼續下去。

(2)Atom的列印平台式約21cm的圓形底座(粉紅色部分),目前的校正方式是以幾乎覆蓋全範圍採點,卻又因為外圍的施力與內圈不同造成誤差,基本上越靠近圓心施力越準確(三個懸臂施力相等),因此可以試試看從半徑4cm~7cm不等決定一個圓(灰色部分),在圓周上取3個端點,分別與3個軸在同一直線上,由此三點作出一個共平面,這個共平面就決定了平台的傾斜程度,然後以圓心做為第五點,作為4點共平面的Z軸高度修正。

補充:選擇的圓的半徑越小,基本上噴嘴施力誤差越小,但半徑太小可能超出微動開關能判斷的最小差異,所以應該選什麼半徑做為參考圓周我也很苦惱

戴士偉
2015-07-25 12:33:21

計算一下力矩跟力臂, 可能會比較有效益

45點是偷懶作法, 補償量也是抓個大概而已

陳明谷
2015-07-25 12:37:37

還有碳纖維力臂的變形量也需考慮

李穆
2015-07-25 12:50:57

真的要認真算,要用有限元素分析軟體跑,我建模建到一半就放棄了.........

Kevin Chen
2015-07-25 13:32:27

戴大:這個對一個高中數學和物理年年被當的人來說太複雜了,還是交給你們專業的來。

Kevin Chen
2015-07-25 13:32:37

明谷兄:碳纖維利臂的變形在這個四點校正法應該可以被忽略,因為它採點的距離離原點不遠變形量應該不大,而且我挑選那三個點的位置就是為了讓三軸就算有變形但是變形都會一樣,再用原點補償應該可以拉回來

Kevin Chen
2015-07-25 13:32:48

穆兄:實際執行要那麼複雜啊~我原本想說用噴嘴上面三個點的座標就可以做出平面方程式ax+by+cz=const.,其他平面上的座標只要帶入x,y就可以算出Z軸高度,最後整個平面的Z軸偏差量再用原點的那個座標去校正。

李穆
2015-07-25 14:10:56

實際上因為觸發噴頭需要施力,所以受力導致的機構變形量也要作補償計算

Hawke ChienSheng Liu
2015-07-25 14:40:14

我想犧牲一點可列印高度,加長連桿來改善這問題

Eddie Huang
2015-07-25 22:24:29

個人覺得,玻璃要平整並不容易!

Kevin Chen
2015-07-25 22:38:53

我稍微找了一下資料,比較相關的就下面兩個連結,就我的理解,其實玻璃粗糙度大於50um除非是故意的,不然低於50um是很平常的。或許是我用"平整"讓人誤解,應該要說粗糙度,至於平台歪斜的部分就用圓周上三點的Z軸差異可以做出一個相應的平面
http://www.the-engineering-page.com/forms/dp/typ_eps.html
http://zhidao.baidu.com/question/529354187.html


原文網址 Kevin Chen
2015-07-16 16:38:36

請教版上先進,
之前我列印時機器很快就能達到穩定的溫度設定,後來不知道為何溫度會明顯的在設定溫度的+/-5度上下飄,我照著說明書P43頁更新後,上傳卻顯示timeout,不知道數據有沒有load進去,但目前問題仍重複發生,選擇檔案後20分鐘機器都還沒辦法到穩定溫度因此沒有辦法列印。請問是少了哪個步驟沒有更新到,還是說溫度不穩定的問題不再於韌體(因為之前都不會發生這樣的狀況)

廖新弘
2015-07-16 16:50:02

在上傳完韌體後,請記得到LCD螢幕點選control-> restore failsafe -> store memory,在執行後續的列印工作

Kevin Chen
2015-07-16 16:51:11

都有執行喔~懷疑是不是上傳失敗

Kevin Chen
2015-07-16 16:53:10

會卡在這個畫面卡很久

廖新弘
2015-07-16 17:00:43

上傳失敗了

Kevin Chen
2015-07-16 17:01:32

這個也是上傳失敗了...只是不知為何失敗 orz...

Clarence Lee
2015-07-16 17:02:53

一則沒裝driver,
http://www.ftdichip.com/....../CDM%20v2.12.04%20WHQL......
另一個可能是沒選對com port跟正確的board type

Kevin Chen
2015-07-16 17:04:38

Clarence Lee 是指第一張圖嗎~我發現是選錯port沒錯(真是隔空抓藥大師)但第二張圖的錯誤我就不知道問題何在了

Clarence Lee
2015-07-16 17:04:38

20分鐘機器都還沒辦法到穩定溫度
先確定擋風片兩片有沒有裝好?...上面那片沒裝好大概又吹太冷...

Clarence Lee
2015-07-16 17:05:07

board類型有選mega2560 ?

Kevin Chen
2015-07-16 17:05:38

是的~也到裝置管理員把driver灌好了

Clarence Lee
2015-07-16 17:08:24

把usb 直接接進去,不要過機殼到板子那段的轉接線看看...

Kevin Chen
2015-07-16 17:08:27

Arduino的數據更改我是把那三個K值輸入新數值後直接按上傳~這樣的步驟是有問題的嗎

Kevin Chen
2015-07-16 17:10:10

如果是線的問題就糟了,手邊沒有其他這種規格的傳輸線可以交叉測試

Kevin Chen
2015-07-16 17:36:54

Arduino:1.6.5 (Windows 7), 板子:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"

建置選項已變更,重建所有 …… 查看更多

Clarence Lee
2015-07-16 17:39:54

你是不是pronterface or repetierhost 連接著?.要先disconnect斷開..不能同時有兩個軟體在對COM5存取

Kevin Chen
2015-07-16 17:45:32

真的被你說中了~把Pronterface關閉之後就能上傳了,不過傳完之後機器掛了...XD 看來我明天再來研究怎麼把ATOM官網上的韌體燒進去好了,希望在老闆的客人來之前我能把它搞好。 Clarence Lee 感謝你! 如果有機會見面讓我請你喝杯飲料吧:)

廖新弘
2015-07-16 18:37:35

你的噴頭擋風片有裝嗎

Kevin Chen
2015-07-16 22:12:06

有裝喔~上下都有,不過因為清噴頭我來來回回拆過4~5次,其實有發現sensor的絕緣外層有點受損,不知道會不會有影響。目前我把官方的韌體重灌成功,溫度校正的3個K值也輸入進去了,穩定溫度的時間目前暫時還在可接受範圍內,雖然不像剛開始那麼快了...

Clarence Lee
2015-07-16 22:33:30

絕緣一定要做好, 要避免造成意外短路...
還有拆多次要注意有沒有固定好加熱片
太鬆熱傳導不良. 太緊會裂... …… 查看更多

戴士偉
2015-07-16 23:44:09

短路會很慘... (慘痛的記憶 Q___Q)

陳明谷
2015-07-17 11:43:09

爆炸嗎!

Kevin Chen
2015-07-17 11:57:53

我也想知道慘痛有多慘痛!噴嘴周遭的訊號線有些都已經很脆弱了,如果知道下場很慘我會鼓起勇氣自己試著重新焊接新訊號線~


原文網址 Kevin Chen
2015-07-02 22:09:07

[心得]卡料問題檢查分享(卡在擠出輪)

因為更換材料時曾發生過一次嚴重卡料,原以為拆噴嘴清鐵氟龍管後問題解決,沒想到迎來的是接連近20小時以往可以順暢列印的參數連個屁都印不完...以下是我檢查問題的流程,和大家分享一下。

[硬體]:擠料機構、步進馬達、擠出輪、鐵氟龍管、噴嘴、溫度sensor
[參數]:溫度、z-offset、速度
[材料]:軟硬度、線徑穩定度 (這個就不用多說明了吧!)

硬體:
(1) 鐵氟龍管:將鐵氟龍管從兩端快速接頭拆開,把線從鐵氟龍管進料端塞入後,用手慢慢推,嘗試感覺是否有阻力,如果很輕易就能推到另一端,那鐵氟龍管就沒問題。
(2) 擠料機構:將擠料機構彈簧按下鬆開,使線材可以順利穿過直到穿出快速接頭到鐵氟龍端,一樣用手來回推抽動線材感覺是否有明顯阻力,並且檢查擠出輪凹槽與進料機構的兩個孔是否在同一直線上。
(3) 噴嘴:將噴嘴升溫至線材可熔溫度並將上方快速接頭拆開,把線材直接塞入,此時料應該可順利流出,但會感覺明顯阻力。但有料流出來不代表沒問題斷,因為如果不是卡到完全擠不出來其實料還是出得來,最徹底的方法還是要拆噴頭檢查內部是否有阻塞和鐵氟龍管是否有變形造成進料阻力增加。
(4) 溫度sensor:其實這個部份我沒有接觸式溫度計不知道該如何檢查,如果sensor因為拆噴頭後動到顯示假溫度,尤其是顯示溫度比實際溫度高的話,就會造成已過低的溫度列印使阻力大幅上升。

參數:
在處理檢查噴嘴是否阻塞時,將線材塞入感到的阻力,是線材從熔化到可推出時所造成的。當阻力大到一定程度就會有兩種情況,一種是步進馬達因為推不動發出答答聲卡住;另一種情況是線材因兩端受力折彎(阻力和馬達推力),導致卡料,常常是進料輪擠料機構那邊折彎而卡住,這現象尤其在列印彈性線材特別容易遇到。要降低阻力可以
(1)將溫度升高
(2)降低列印速度
(3)適當的z-offset。
前兩者很容易理解我就不說明了,Z-offset則是設太低時會在列印第一層時擠出物受到太大的壓迫而噴嘴出料不易,在列印軟料時就真的有遇到僅調整z-offset就有卡料卡到死和順利印完的兩種結果。

Kevin Chen
2015-07-02 22:11:04

其實我的問題還沒完全解決,以往可以順順的用30mm/s列印的軟料,在一次嚴重卡料拆噴嘴後(退PLA時忘記升溫就按unload,換PETG就卡了)現在到20mm/s都很容易卡,不知道同步輪進料量除了由軟體控制之外是否有寫在硬體裡的參數,有沒有可能是因為開關機不正常造成硬體數據跑掉?感覺現在進料輪都推很兇,推到線材都彎掉卡住....orz

麥麥
2015-07-02 22:24:07

你PETG列印溫度用幾度呢?

Kevin Chen
2015-07-02 22:25:47

230速度20,不過各家的PETG列印的感覺不太一樣,我也有用過不同品牌210順順印的經驗

麥麥
2015-07-02 22:27:13

再拉5~10度這邊吧


原文網址 Kevin Chen
2015-07-01 14:17:56

[問題]目前的卡料狀態是需要拆噴頭換鐵氟龍管嗎?

Hi 有問題要請教版上先進們~
我換線時,線材完全推不出來,把噴頭上方的快速接頭卸除後目前整段線材卡住,完全進退不得。我也試過加熱到機器最高上限(260)試圖用手把料推出來,但是都無動於衷,這樣是鐵氟龍變形要拆噴頭了嗎,還是有其他解法

真希望哪次我是PO個漂亮的成品和大家分享而不是問題 囧

Kevin Chen
2015-07-01 14:18:57

這是我找到Mark大在論壇發表的文章,不過噴嘴好像是一代的?
http://www.simplyalt.com/atom/viewthread.php?tid=23......

魏世昕
2015-07-01 15:24:40

進退不得的話把噴嘴風扇電源拔掉,噴嘴上面卡住硬掉的PLA就可以加熱軟掉了,然後再把鐵氟龍管拔出來清理會比較簡單也不用拆噴頭

戴士偉
2015-07-01 15:47:23

Kevin Chen
2015-07-01 16:49:26

感謝各位提供的資訊!剛剛鼓起勇氣拆開了,發現是一個碳化的雜點很頑固的附著在鐵氟龍上,卡住線材膨脹端所以進不去也退不得,後來用六腳板手把它弄下來,沒有換到鐵氟龍管!


原文網址 Kevin Chen
2015-06-23 10:03:54

請教各位,我家atom換過噴嘴重新接線後,執行自動校正卻變成是在半空中,請問是哪裡做錯了嗎?

廖新弘
2015-06-23 10:06:40

調整微動開關的接觸螺絲

Kevin Chen
2015-06-23 10:06:46

目前看到是線太緊或是空中就造成觸發,不過有什麼方法可以確認嗎?
http://www.simplyalt.com/atom/archiver/?tid-575.html

Hawke ChienSheng Liu
2015-06-23 10:16:27

微動開關的螺絲先旋出來使之不頂到微動開關,然後慢慢地旋進去,愈慢愈好,直到剛好聽到一聲「搭」,完成。

Hawke ChienSheng Liu
2015-06-23 10:17:18

確認方法?就把噴頭往上推,聽聽看有無「搭」一聲。而且,是推上去少許就觸發,這樣就完美。

Kevin Chen
2015-06-23 10:24:16

感謝樓上兩位喔~剛剛發現問題所在,原來是感應線從接頭脫落,也就是說在讀不到訊號的狀況下它也會在空中校正,難怪怎麼調整螺絲它都固定在同一個高度做校正,而且微動開關我有請Mark大幫我調整過,觸發聲也都正常所以才沒有先懷疑是微動出問題,如果線接好之後問題解決我會再回報! 感謝

Kevin Chen
2015-06-23 10:27:05

線接好之後做動正常,感謝各位:)

Kevin Chen
2015-06-23 13:34:43

再請問一下如果只是動了微動開關螺絲會造成那麼大的噴嘴傾斜差異嗎? 還是根本要調整皮帶了


 

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