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ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 用戶發文

原文網址 湯登登
2016-08-12 16:59:12

[請問Z offset 調到零後,噴頭還是太高怎麼辦?]

新裝好的那台,執行完Auto Level 後,Go to zero 時噴頭會高於平台0.7mm左右( Z-offset = 0.50 ),所以當我將 Z-offset 調低到+0.00 時噴頭大概距離平台有2mm(兩張紙)的距離,試過用10%速度執行Auto Level、把整個平台墊高、把調整螺絲再鎖緊一點( 讓微動開關晚點觸發)、改deploy_z_probe()。結果都沒有成效。困擾了兩天 ...

戴士偉
2016-08-12 17:01:31

鎖太緊了, 要越鬆越好, 輕輕碰到就能觸發的狀態

另外 Go to zero, 實際上是走到 Z0.1 的位置, 並非 0.0 的位置.

湯登登
2016-08-12 17:28:08

有調到輕輕碰到就能觸發的狀態,再Auto Level 過了。Go to Zero 時去夾一張A4紙,永遠調不到夾到紙的狀態(Z offset 已調到+0.00)

戴士偉
2016-08-12 17:30:41

上面有說, zero 非 0.0, 有空隙是正常的~

Clarence Lee
2016-08-12 17:38:47

怪..看要不要 usb 接pronterface跑Home之後跑G29 然後把log貼上來看看..
有可能跟MANUAL_Z_HOME_POS 還有你現在整個環境的Z max距離有關

Clarence Lee
2016-08-12 17:44:38

韌體版本是?

湯登登
2016-08-12 17:47:51

現在是2.0.7 ,我試過 2.0.6的版本。也是調不到可列印的位置 。 另外 pronterface 等我一下 QAQ

湯登登
2016-08-12 17:48:02

QAQ 可是他沒辦法列印

湯登登
2016-08-12 17:56:35

註:校正第一下調整螺絲會摩擦到平台,其他都不會

Clarence Lee
2016-08-12 18:04:55

怪 不太應該會碰到...
且通常行程應該要造成測完之後你goto zero其實是壓到過深一點的才對...
換完韌體有restore failsafe再store memory ?

湯登登
2016-08-12 18:35:11

有~ 有先restore failsafe再store memory~

戴士偉
2016-08-12 18:36:32

太高?

湯登登
2016-08-12 18:39:54

恩恩 噴頭太高

Clarence Lee
2016-08-12 18:40:38

測的時候z offset先是0嗎?
我覺得可以先看2.0.6
or 試試看這版本
https://drive.google.com/....../0B5ytSOkCHsoSYUlp....../view

戴士偉
2016-08-12 18:40:38

最新版韌體不知道有沒有加上我的修正, 可以讓 Offset 調負值~

湯登登
2016-08-12 20:17:33

2.0.6c 是改 MANUAL_Z_HOME_POS 350 嗎 ~??

Clarence Lee
2016-08-12 20:26:39

Clarence Lee
2016-08-12 20:28:27

還有部分2.0.7的變更,但只留必要的。不過那是搭熱床你其實可觀察看看調這值應該對你g29結果有影響

湯登登
2016-08-12 20:38:53

340 以下G29 噴頭碰不到平台 矩陣都寫-20 。
350~365 G29 噴頭可碰到平台 但是Z=0.1還是太高
366~370 G29之後,Z=0.1會撞底板 但可以調Z-offset解決, 但是會先用力撞往上撞天花板(抖動?!)之後再去Z=0.1

Clarence Lee
2016-08-12 20:51:44

那你就是需要設定程366~370 左右
應該是你的組裝起來 玻璃放得更低了 造成Z總高度比預設還要高...

auto home抖動問題有點怪..但實有所聞...我覺得應該是某處造成的bug ..據說2.0.7有修 但....
你可以考慮用看看我另外主要維護的分支版本..應該無此問題..
https://github.com/cyberbsd/Marlin-deltabot

湯登登
2016-08-12 21:13:29

有試過用墊片墊高玻璃平台,但是情況還是相似

Clarence Lee
2016-08-12 21:13:59

怪怪的
可能要看到你機器全景照 還有噴頭 z min觸發部份特寫照看有沒線索

湯登登
2016-08-12 21:26:45

我設定MANUAL_Z_HOME_POS 367 -> G29 之後 -> Home -> G1 x0 y0 z366 會跟下面那個影片一樣

湯登登
2016-08-12 21:27:05

Clarence Lee
2016-08-12 21:31:13

那是因為Z366根本過頭吧 ..
你一則用尺量實際上Autohome之後噴頭尖端到下面玻璃距離多少mm 那就是實際的manual_z_home_pos
基本上大約對G29應該就要能正常運作..
你會測到變成Z offset需要用負值有點怪... 因為那不合理.. z min有行程...本來就會吃太深才對 不應該反向
manual_z_home_pos 比實際Z 需求高度略少1~10mm基本上G29應該都要能正常運作

廖新弘
2016-08-12 21:35:24

2.0.7版是給有裝熱床用的,所以機器原點有修改過

湯登登
2016-08-12 21:59:17

廖新弘 我另外一台用 2.0.7的韌體,沒有熱床也可以動QAQ 就新來的這台鬧彆扭

廖新弘
2016-08-12 22:02:10

湯登登 說真的要看噴頭與玻璃的高度

Clarence Lee
2016-08-13 16:31:16

湯登登 應該有某處有問題...但關鍵可能要看真相(照片)才知道了....

湯登登
2016-08-15 15:01:37

感謝 戴士偉 Clarence Lee 廖新弘 熱心回答
最後發現是步進馬達的邊邊卡到三角連結,如圖。
所以步進馬達有稍微失步的現象360mm+-1mm的失步

黃俊傑
2016-08-15 15:25:14

這圖作的不錯ㄟ~ 借來用!!! XD

Clarence Lee
2016-08-15 15:25:26

可以一路對齊一下 皮帶盡量一路垂直...

禹佑霖
2016-08-18 05:07:39

差別在哪裡 還是搞不懂?? 能說明一下嗎?


 

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