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原文網址 Kris Cheng 2015-04-23 23:25:13
第一次印這個手機殼,線軸打結,人不在家,卡到碳纖管脫落剩兩根吊著噴頭,這是第二次列印,降低速度到60%印製,之前試印測試檔案,速度100%有出料不順還有偏移問題。 另外atom有計劃出水冷噴頭嗎? 風扇的高頻聲音有點困擾,會吵到家人,只能在出門上班期間才能印....
昭堂張 2015-04-24 08:08:41
風扇高頻聲困擾+1,求解。
Yu Shu Huang 2015-04-24 08:59:09
不知道盔甲+壓克力板包起來之後會不會安靜一點...
Kris Cheng 2015-04-24 09:34:08
裝上壓克力一定能有改善,能改善多少就得看壓克力厚度跟機體密閉程度,不知道這套盔甲在原設定上是使用多厚的壓克力板?
賴威銘 2015-04-24 13:51:31
壓克力板~~~不會隨著印太多次而高溫變形或氧化嗎??
戴士偉 2015-04-24 16:13:51
http://zh.wikipedia.org/wiki/噪音 "一般密度小、孔隙多的材料,吸聲效果好;結構緊密、光滑、堅硬的材料,吸聲效果差。"
原文網址 曾俊維 2015-04-22 22:59:44
和各位請教一下,有人印過pla的花器嗎?或者拿來裝水的東西,因為看到大家說pla的料很容易受潮,不知各位印好的東西有放了很久變型的例子嗎?我想拿來印花盆,不知有沒有人試過?
H-m Lin 2015-04-22 23:05:04
沒試過~~不過最基本應該可能要再列印件上做'防水表面處理~
陳順得 2015-04-22 23:28:14
我印了一個花瓶,現在拿來ˋ重紅蘿蔔
原文網址 吳昭昌 2015-04-21 16:40:41
使用Slic3r設定,溫度由200降到了180 已經嘗試整個星期了,怎樣設定都牽絲,請各位前輩救救
陳順得 2015-04-21 17:35:59
回抽,10, 0.1, 120(or100), 0, 10, 打勾,打勾
陳順得 2015-04-21 17:37:15
移動速度100~150, 看你的共振帶跟會不會失步
陳順得 2015-04-21 17:38:20
溫度我個人是185,建議你慢慢試
吳昭昌 2015-04-21 17:38:50
感謝您的指導,修正後重新列印,有好的狀況再向您報告
原文網址 廖晉緯 2015-04-20 11:32:38
請問各位大大們我擠出的料好像會有氣泡(一出噴頭就這樣,有試過降溫但是把溫度調低到185會卡料)請問有解決的方法嗎?
廖晉緯 2015-04-20 11:34:46
用這樣印的0.1第一層很明顯 但同時0.2就又ok Orz......
Clarence Lee 2015-04-20 11:47:07
有別捲線材可以測嗎?
陳星元 2015-04-20 11:52:43
出料有泡泡就是因為線材濕度太高! 先前列印的經驗!
廖晉緯 2015-04-20 12:00:52
感謝樓上兩位,我正在試別卷,但是我自動退料目前也無法自己用擠出馬達退出,這樣的狀況有可能是噴嘴那邊有卡嗎?
廖晉緯 2015-04-20 12:03:30
剛已經這樣好幾次..... :(
廖晉緯 2015-04-20 12:05:24
剪掉膨脹的頭,放入用手推ok,然後再用move axis也還ok,但就是看起來有氣泡(我原來的問題),然後比如說測試0.2mm印ok,側一些其他的比如說0.1mm印或是自動退料就又會變成料卡在裡面的狀況...
陳星元 2015-04-20 12:18:44
之前就是因為、料濕度高 然後產生氣泡 接著就噴頭卡料 清噴頭 不斷地獄的循環 建議料件儲存要放除濕機。
廖晉緯 2015-04-20 12:21:21
感謝!一般清噴頭試如何清阿?我只有用0.4的鑽頭通過,不過目前看起來好像需要更麻煩的清理,請指教了
Clarence Lee 2015-04-20 12:24:58
加熱..推看看,,也可以用小隻的六角板手幫忙推... 最慘的情形就是要分解噴頭了...
陳星元 2015-04-20 12:26:23
重點是去換不潮濕的料試試看、光清噴頭沒有用、清不好報消就gg了...
廖晉緯 2015-04-20 12:31:11
換色真的比較好! 但這還是手推,現在來試試看機器
戴士偉 2015-04-20 12:33:43
不建議用鑽頭, 會傷到噴頭
廖晉緯 2015-04-20 12:36:59
那可以用鑽頭的尾端嗎(沒有刀刃的部份)? 目前換色好像就沒有泡泡了 測試中
戴士偉 2015-04-20 12:42:58
建議拆噴頭, 從送料端去排除, 加熱後, 手動用料擠, 或用小隻的六腳板手推.
廖晉緯 2015-04-20 13:01:44
0.1 變好很多但路徑尾端還是不理想
廖晉緯 2015-04-20 13:03:11
0.2mm 還是很好 是因為0.1mm extrusion width 要調低嗎? 我一直用0.4
廖晉緯 2015-04-20 13:08:26
拆噴頭我很怕會把噴頭弄壞 有人有拆過的照片嗎? 我沒有「要拆到怎樣的程度-》正確的修法 」的概念 抱歉 謝謝各位回答新手問題
廖晉緯 2015-04-21 01:03:13
回覆一下也許有人之後也碰到,應該真的是水氣+我上一個東西被撞倒後我有轉到噴頭微動------->>所以再把灰色料放到防潮箱一整天之後再拿出來用+微調zoffset之後,又開始順利列印中:) 感謝各位的救援!
原文網址 吳沂霆 2015-04-18 10:10:01
左邊100%速度印,右邊50%速度,結果各有有優缺點,左邊下巴懸空處無皺紋,頭部封頂不佳,右邊剛好相反
曾俊維 2015-04-18 10:34:51
那就開75吧
Stanley Chen 2015-04-18 11:31:41
正解是100%封頂時轉慢
吳沂霆 2015-04-18 11:34:48
哈哈,我這兩尊都是丟著就不管他拉,,所以沒特別去轉速度~
Clarence Lee 2015-04-18 13:17:33
tune min layer (s)
原文網址 楊朝舜 2015-04-14 23:47:11
機體:1.99版 韌體:已更新至最新 並重置儲存! 前言:排除掉進料問題後 出現新的問題了! 新問題:列印測試檔300height 一開始是正常 但是洗個澡回來後就變成影片的樣子。 散熱風扇停一下轉一下,溫度狂掉,然後列印投『走鐘』 請問這是晶片電壓的問題嗎?
Mark Chen 2015-04-15 09:09:00
電壓問題 電壓可能高了一點 前面都正常 但是列印一陣子之後 但也有可能是晶片散熱不足 導致 上多個風扇吹應該可以解掉
楊朝舜 2015-04-15 10:26:08
謝謝Mark Chen. 但我還有另一個問題就是列印前一定要預熱,直接用檔案印校正後溫度上升很慢,噴頭的小風扇會轉一下停一下。這會是電壓的問題嗎?
原文網址 劉義瑋 2015-04-14 16:08:25
不知道為什麼會出現失步的問題,最後快印完的時候還無法順利出料,另外kisslicer的預估時間跟實際時間不一樣是正常的嗎?預估時間是22小時,實際時間是16小時50分,列印的時候沒有再調整速度一樣是100%,不知道有沒有人知道可能是什麼原因造成的?
Lawrence Lee 2015-04-14 19:02:40
沒看到失步的部份,如果你是指中間那條線的話,應該是出料不順的情況。可以提供更多info嗎?
原文網址 吳昭昌 2015-04-14 09:59:20
請各位前輩幫我看一下,為何列印出來無法向各位前輩那樣漂亮 使用的是Slic3r, 溫度為195
原文網址 劉宏威 2015-04-10 11:40:43
透明料超好玩 用不同列印速度做出的效果
原文網址 謝明昆 2015-04-09 20:36:28
請問我的ATOM 2.0開機時螢幕上溫度數字由6,7百度一直爬升. 螢幕最下端文字顯示ERR:MAXTEMP 壓下旋鈕.也無法切換到其他頁面 .是否是熱敏電組壞了? -----請問如何排除此狀況----謝謝
Wei Wang 2015-04-09 20:44:00
檢查一下熱敏電阻的絕緣有沒有包好...
謝明昆 2015-04-09 20:49:44
感謝你!那是否要將噴頭拆ˊ開才能看到.又何種狀況才是有包好?
Wei Wang 2015-04-09 20:51:22
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203738723058132&set=gm.1596068517298104&type=1&theater
謝明昆 2015-04-09 21:39:55
感謝!熱敏電阻問題已解決.因為後方風扇壓迫電線關係
謝明昆 2015-04-09 21:43:19
再請問我做自動校正時.為主噴頭只再半空中動作.但卻沒點擊到底板----請問如何排除此狀況----謝謝
廖新弘 2015-04-09 21:59:01
噴頭微動開關沒有條好
高北熊 2015-04-09 22:01:37
自動矯正的微動開關調整螺絲過高或過低,造成自動矯正微動開關無法順利觸發。故噴頭會懸在半空無法順利矯正。 1.確認上蓋左右兩顆螺絲要完全緊鎖。 2.上蓋由下往上輕推推不動是正常的,需要一點力,盡量在最短的距離可以觸發微動開關即是最佳狀態。
謝明昆 2015-04-09 22:07:49
感謝!!我再試試!!!
謝明昆 2015-04-09 22:29:17
還是不行!我量了噴頭高度約為100mm.而螢幕上的z也是100
謝明昆 2015-04-09 22:29:55
請問是否有相關
謝明昆 2015-04-09 22:31:12
圖如下
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