• COSPLAY 3D 建模
  • 3D列印服務
  • #maker+t=market
  • 1
  • 2
  • 3

ATOM 3D Printer Group 造訪社團 » 硬體組裝 保養 調校

原文網址 何俊宏
2015-07-10 11:35:20

請問各位大大,喉管堵塞有什麼方法可以解決嗎,大概多久要清理一次??
(耐熱膠帶已撕開,噴頭溫度200度,室溫26度)

Jeff Lin
2015-07-10 11:51:43

Over heat

何俊宏
2015-07-10 11:57:09

列印物件溫度都設定在195度,這樣會太高嗎,還是要更低?

Oliver Hong
2015-07-10 12:01:12

我也遇到這問題,求大師解救!

Jeff Lin
2015-07-10 12:02:37

目前你可以試試看把噴頭跟散熱片中的擋片拿掉

何俊宏
2015-07-10 12:04:43

擋片已經不見很久了XD

Wudi Lin
2015-07-10 12:04:57

簡單的說不想要讓他融的地方就是加風扇吹 就不會卡料了

Wudi Lin
2015-07-10 12:38:15

這是高手作的介紹~看完你的功力有多一甲子~

Jose Tseng
2015-07-10 13:07:45

大推這篇,我也是看完後修正,現在都不卡弓

Jeff Lin
2015-07-10 13:12:13

Atom2.0 能做的有限

廖新弘
2015-07-10 13:32:36

好的缐材也是有關,我己經至少二個月沒有清噴頭了

Jeff Lin
2015-07-10 14:08:56

大陸料便宜歸便宜,品質不予置評

Mark Chen
2015-07-10 14:41:17

看圖說故事 就我看來 此圖的形狀 感覺像是換料時 沒有先推再拉導致 如果已經是噴頭堵塞 LCD面板UNLOAD 也沒用卡料可以再來討論

Mark Chen
2015-07-10 14:41:40

如果是列印溫度設定太低 其實也會累積性卡料

Mark Chen
2015-07-10 14:42:42

為什麼說是累積性呢 因為你溫度不夠 料推進去的流量有上限 所以你的幾料輪就"間接性的打滑" 在PLA上每隔3-5公分就出現一小點打滑的痕跡 這就好像幫你的汽車裝雪鍊一樣

Mark Chen
2015-07-10 14:43:02

累積到一定的量 連在4*2送料管內滑動都有問題

Mark Chen
2015-07-10 14:43:19

這樣就會造成噴頭卡料的假象

Mark Chen
2015-07-10 14:44:05

其實卡料不外乎幾點

Mark Chen
2015-07-10 14:44:30

1.噴頭散熱風扇(全黑背後那顆)失效了 不吹了 或是裝反邊

Mark Chen
2015-07-10 14:44:53

2.鐵氟龍館內阻力太大(原因有可能是我說的那種 不過不排除其他原因)

Mark Chen
2015-07-10 14:45:19

3.進料馬達出現異樣

Mark Chen
2015-07-10 14:45:36

4.進料輪沒有對中 沒有鎖緊

Mark Chen
2015-07-10 14:46:17

已上都排除的話 我還沒有遇過噴頭自己會卡料過

戴士偉
2015-07-10 14:51:33

我都卡在送料的鐵氟龍管上~ (料太爛, 線徑不穩 XD)

何俊宏
2015-07-10 14:54:03

感謝各位大大的幫忙,結果主要是因為噴頭裡卡殘料堵住,已經用六角把它給通乾淨,目前運作還算正常~^^也想請教各位大大是如何清理噴頭的?

何俊宏
2015-07-10 14:56:57

http://tieba.baidu.com/p/3290618577
看到這篇說把噴頭放進丙酮溶液洗會比較順嗎

廖新弘
2015-07-10 19:57:10

卡料原因我認同Mark所述,我提供我的想法,就是確定卡料後,不要急著想把料抽出來,而是噴頭再加熱,然後再將卡住的料擠出去,手擠順暢再把料抽回,比較好

洪宗甫
2015-07-11 19:24:40

PLA 在丙酮裡幾乎不溶 要用氯仿

陳明谷
2015-07-11 22:24:35

加熱清比較好…溶液用完後可以倒哪

洪宗甫
2015-07-11 22:29:38

絕對不要倒水槽 易燃液體放室外通風處 很快就蒸散了


原文網址 蕭傑仁
2015-07-09 23:11:49

頭疼阿~~
話說上個月拿到atom 迫不及待的一直使用
終於前天噴頭堵住了....

今天花了很多時間終於把噴頭拆開
並重新換上新的鐵氟龍管 興高采烈的列印
結果.... 列印的出來的東西有問題阿
我明明是要列印一個表面光華的四角形零件
怎麼印成類似海綿寶寶的空心東西呢?
有哪位大大可以告訴我該怎麼處理嗎?

廖新弘
2015-07-09 23:16:04

資訊太少無法回應

Odinson Thor
2015-07-09 23:16:24

跟我發生的慘劇一樣,推測是到了某一高度擠出量變少的關係,先把層高設成和擠出頭寬度一樣的0.4看看

Charlie Ting
2015-07-09 23:17:33

直覺進料不順

Charlie Ting
2015-07-09 23:18:16

先把溫度拉到220,手動進料,確定能出料後再印,先不要印太快。

蕭傑仁
2015-07-09 23:19:25

在噴頭沒有堵塞前 一切都是美好的 自己清除噴頭後 除了做過一次 auto level 什麼參數都沒有變動過 就這樣了 虧我上禮拜還花了一些功夫做進料架呢

陳明谷
2015-07-09 23:21:03

期待越高 傷害越深…

廖新弘
2015-07-09 23:21:12

你清理噴頭有照mark貼的影片下去做嗎

蕭傑仁
2015-07-09 23:23:07

沒看過也不知道mark的影片.... 我是放棄後 放空才無意間加入這個fb的

Jeff Lin
2015-07-09 23:25:10

這只有組裝,沒有清潔不是嗎?

Charlie Ting
2015-07-09 23:25:15

小問題啦,別擔心。

廖新弘
2015-07-09 23:25:40

更換鐵弗龍管時,噴嘴是否有清理

蕭傑仁
2015-07-09 23:25:48

有 完全是照這影片換的

Odinson Thor
2015-07-09 23:26:09

請問有影片的網址嗎?

Jeff Lin
2015-07-09 23:26:29

建議你好好清一下,不然還是會塞

蕭傑仁
2015-07-09 23:26:31

噴嘴內側就六角版手進去統一桶而已....

Jeff Lin
2015-07-09 23:27:02

這樣沒用,要用鑽頭轉一轉

廖新弘
2015-07-09 23:29:20

你先不要裝送料的鐵氟龍管,然後將噴頭燠熱至240度,直接塞一段PLA進去,看看會不會很順利出料

廖新弘
2015-07-09 23:31:32

噴嘴要用0.3mm鑽頭

Jeff Lin
2015-07-09 23:32:29

積碳不清,毛病還是會一直存在

蕭傑仁
2015-07-09 23:33:24

Jeff Lin 你的意思是前面用0.3mm鑽頭統一桶 後面也要用3mm的鑽頭統一桶是吧 好 明天來桶 另一個問題是 你好像有用溶劑 是用什麼阿?

廖新弘
2015-07-09 23:34:54

裡面不要通,直接用火烤PLA去黏積碳

Jeff Lin
2015-07-09 23:35:13

前面不用裡,是後面

蕭傑仁
2015-07-09 23:35:22

廖新弘 我今天有做過你說的方式 但是是用200 度去擠 擠的很順利 但要用點力氣 (因為以前順的時候沒擠過 不知道現在的用力是否是用力) 積碳要怎麼清阿? 會不會買一個新的頭比較快?

廖新弘
2015-07-09 23:36:35

建議用240去擠

蕭傑仁
2015-07-09 23:37:12

Jeff Lin 你說的前面 是噴頭那邊 還是 鐵福隆那邊?

廖新弘
2015-07-09 23:37:58

那個噴頭我已經用很久了,經過的無數的拆裝,還是很好

廖新弘
2015-07-09 23:43:20

還有你的鐵氟龍管記住不要讓它變型,剛剛照片好像已經變形

蕭傑仁
2015-07-09 23:44:16

照片中的 是卡住的 不是新的

Jeff Lin
2015-07-09 23:49:21

鐵氟龍管是要換新啦,我比較暴力,我是把鐵氟龍管拿出來後,直接用電動起子把裡面的髒東西清掉,清超多的,畢竟料有很多我們不知道的物質

蕭傑仁
2015-07-09 23:50:59

水 原來還有這招 明天去買鑽頭 來用電鑽鑽看看

Jeff Lin
2015-07-09 23:52:40

我只是沿著壁面去把髒東西弄下來,不是把噴頭鑽壞,不要用力鑽阿

林鼎鈞
2015-07-10 00:02:29

如果這是印千層酥就一百分了~!

Estima Lin
2015-07-10 01:24:15

使用時數大約多久就要保養了呢?

Chunchih Chen
2015-07-10 16:47:18

順道請問一下
噴頭組裝影片中
貼在加熱陶瓷環上的膠帶
是叫做"防焊絕緣膠帶"嗎?
感覺應該買一捲備用

Clarence Lee
2015-07-10 17:09:09

PTFE 矽膠帶

蕭傑仁
2015-07-12 00:24:04

我覺得我這個留言要負責任的把它結束
今天我終於修好了 也順利列印了
因為我特地去買了一個0.3mm的鑽頭
用手輕輕的把料口清乾淨
然後也用起子把內管牆壁刮乾淨
還很用心的用led燈從0.3mm那邊往管內打光
肉眼確認管壁都是乾淨的後
切了一個35mm的新鐵福隆管放進去
放進去前還特地確認鐵福隆管的兩端切口是垂直的
就這樣"搞岡"後 問題就解決了
謝謝大家給的建議


原文網址 辜元志
2015-07-09 21:51:26

有人預到這問題嗎?不開支撐跟柱子,印起來邊緣都會翹曲,導致噴頭撞到失敗,開了柱子,切片時KISSlicer卻會跳掉-_-#

Wa Henry
2015-07-09 22:04:45

我是開支撐選grid切片時會擋掉,你換別的支撐方法看看

辜元志
2015-07-09 22:30:58

感謝!的確是底部支撐的問題,不過還是會翹曲,有什麼辦法解決呢?

Wa Henry
2015-07-09 22:34:03

你說的翹曲是指?不曉得有沒有照片。

辜元志
2015-07-09 22:39:20

邊緣都會翹曲,繼續印下去噴頭就會把物件撞掉

Wa Henry
2015-07-09 22:44:15

這我也無解XD

陳明谷
2015-07-09 22:53:34

冷縮造成的問題…
底部打密度高一點的支撐架試看看

辜元志
2015-07-09 23:09:44

冷縮?所以是冷卻太快造成的?還是冷卻太慢?

陳明谷
2015-07-09 23:16:25

依照邏輯推測
第一層印好後印下一層時
剛印下去同樣長度第一層是已經冷縮完的
第二層卻是剛開始降溫正在冷縮
等第二層冷縮結束就像是拉扯第一層一樣
兩層的冷縮後長度不同就造成向內側翹
方法是讓第一層有東西可以抗向內拉力
等層數夠了不會再被拉扯變形就沒這問題了

許馨方
2015-07-10 09:26:30

速度再調慢看看,我之前印圓形會蹺曲,途中調整再慢點,就改善了


原文網址 黃政
2015-07-09 19:08:05

分享一下列印中間簍空件的小技巧,原本怎麼印表面都會有疙瘩(右邊的模型)。在列印時發現,是travel時噴頭移動抹到模型所造成的,後來做了以下調整:
1. kisslicer的material欄位中 z lift 設成0.1
2. 溫度從原本的210度降為200度,以減少多餘的流動
3. X,Y travel speed 加速到150

就印出表面滑順的左邊版本囉!

戴士偉
2015-07-09 19:22:04

幾爸婚!

李穆
2015-07-09 19:36:10

水喔!感謝分享!

游仁亨
2015-07-09 20:25:36

這碗糕我當初也有印,我還跑去買小鋼珠!結果它並不會一直轉,一直轉,一直轉!遺憾

Vincent LM Yeh
2015-07-09 21:19:14

Chunchih Chen
2015-07-09 21:31:17

謝謝分享寶貴經驗

賴文章
2015-07-10 16:38:34

這個 永動輪 會永動嗎

黃政
2015-07-13 10:52:12

手要幫他轉


原文網址 蝴蝶妖
2015-07-09 18:44:20

請問大家的捲線馬達都這樣運轉嗎?

Clarence Lee
2015-07-09 18:45:05

回抽的動作...

蝴蝶妖
2015-07-09 18:47:01

所以我的不正常!?還是設定的問題

李穆
2015-07-09 18:51:10

這有suck但是沒有prime

洪宗甫
2015-07-09 18:53:05

題外 進料輪是有方向性的 您的應該是裝反了

Chen Guan Ting
2015-07-09 18:54:33

有方向性!?,不過迫緊螺絲沒正確在鍵槽上面

蝴蝶妖
2015-07-09 18:56:28

你是說螺絲要鎖在平面軸那面?

黃政
2015-07-09 18:57:09

無頭螺絲沒鎖在平面上,然後進料齒輪鎖反了喔

陳明谷
2015-07-14 22:10:26

解決了嗎?

蝴蝶妖
2015-07-14 22:11:18

解決了,謝謝


原文網址 Charlie Ting
2015-07-09 17:08:48

[想法徵詢]

打算來試一下 ABS 材質,但聽說降溫後尺寸會縮小。
但目前的 ATOM 2.0 並沒有加裝熱床,所以有個突發奇想的用法,想聽聽大家的看法。我今天會作個試驗。

1. 用布膠貼在玻璃上,一來它很黏,二來可隔熱。
2. 全程關閉風扇,減緩降溫速度。
3. 減輕機器週邊的對流,最好形成密閉空間。(或許用紙箱圍起來)
4. 加速列印速度。

理想的狀況是讓相鄰的輸出層溫差不要差太多,然後讓每一層還是能接得起來,然後自然降溫。

因為我之前用另一台印 ABS 時,會因為長時間的熱床造成底部的翹曲和密度上升問題,覺得很不好用。所以如果可以不用加熱直接印,或許會是可以測試的作法,但不確定它的變形量和溫度的關係。

Cadmus Zeng
2015-07-09 18:18:36

紙箱圍起來然後用烘被機應該是好辦法XDDDDD

陳順得
2015-07-09 18:44:20

把側裙開大一點

戴士偉
2015-07-09 19:22:32

上快乾!........................................................... (也沒啥用)

王祥豐
2015-07-10 17:08:50

ABS的收縮率為0.5~0.8%,遠超過PLA的0.2~0.4%,因此既使使用保溫箱,打印出來的變形率跟收縮率也難以控制。


原文網址 Odinson Thor
2015-07-09 16:28:07

自從入手後列印過程一直很不順,今天有點想法想請教各位先進:

1.有關玻璃板的彈性,即使鎖了四角的固定器,但玻璃板是否仍有相當的垂直彈性? 這會不會影響噴頭Auto Level時的校準?

2.玻璃四角的金屬固定器,必須將螺絲鎖緊到一個有點誇張的程度,才能讓固定器由上下夾住玻璃,最後只好讓4個固定器在水平方向將玻璃迫緊,這是正常的嗎?

3.噴頭上用來調校微動開關的螺絲,是否會因震動而鬆轉? 影響噴頭在Auto Level時的準確度?

4.我發現靠近X軸這一半的玻璃面似乎比較高,不管怎麼Auto Level、G29或將X軸的皮帶調緊都沒用,請問有什麼可能的原因會造成這種現象?

5.玻璃板如果已經被噴頭撞得傷痕累累,再使用藍色膠帶會有影響嗎?

不好意思,有些問題可能很初階,請多包涵。

Charlie Ting
2015-07-09 16:39:33

1. 讓機器的自動校正去處理,不用想太多。
2. 水平方向要頂住是正常的。這部份的設計是有些簡略,但對自造者來說這反而有出手的空間。
3. 應該不會。這部份有些簡略,但這個機構其實有設計者的巧思和容錯規劃。若是有更好的感測器的話,這整個機制算是相當理想。

Odinson Thor
2015-07-09 16:40:54

謝謝回答,又另外補充了4和5

辜元志
2015-07-09 16:46:15

回覆一下5,我換了藍色膠帶後就沒有撞傷問題了....也比口紅膠方便

Odinson Thor
2015-07-09 16:48:20

謝謝,確實撞傷問題減少了很多,也比口紅膠好用太多(虧我還去買了8根口紅膠回來要用XD),不過今天撞了一下特別嚴重,除了把藍色膠帶刮開外,玻璃又多了一條....(三條線)

Charlie Ting
2015-07-09 16:49:46

檢查一下三軸上方的感測器間隙,這部份會有影響。
上方三點會構成一個平面,然後往下壓開始測距,這部份

Charlie Ting
2015-07-09 16:50:38

如果官方像調張力一樣設計一個機構,以後這部份的調校會好作很多。

Odinson Thor
2015-07-09 16:52:07

露拍看到有人在賣鋁基板,表面可以噴砂處理,不知道能不能解決玻璃板垂直彈性和難以附著的問題,甚至連藍色膠帶都省了?

Odinson Thor
2015-07-09 16:53:55

謝謝,這樣說來可能是我的X軸微動開關位置略低,不過我在組裝時有很確實的頂到底,晚上再重鎖一次好了,最怕是微動開關彈簧片的問題

Charlie Ting
2015-07-09 17:12:02

撞車問題我也發生幾次,但事後檢查 gcode 主要是速度設定沒捉好,結果速度太快,它似乎因為慣性而脫離。這點改天再跟大家分享另一個 ATOM 的極限問題。這些東西雖然不是那麼難搞,但在使用時還是要有概念,會得心應手很多。

李穆
2015-07-09 19:10:57

針對1的部份我也有遇到,只要把上蓋鼻部與下框間的接觸力放鬆(將上蓋向上扳鬆一點,但是仍要保持與下框接觸),可以大幅降低微動觸發時玻璃及皮帶受力,使校正誤差縮小到可以接受的範圍,但是注意如果放太鬆的話,可能會因為線路拉扯或是上蓋金屬潛變造成校正時提早觸發而飛天,所以要定期調整噴頭螺絲。

Odinson Thor
2015-07-09 20:15:43

Charlie Ting 速度問題我也有注意到,幾次心急直接在面板旋鈕拉高速度,沒多久就翻車了超慘

Odinson Thor
2015-07-09 20:16:15

李穆 已在噴頭螺絲上做記號,觀察一陣子看它會不會鬆弛

Odinson Thor
2015-07-09 20:18:13

話說回來,噴頭好粗勇阿,玻璃都傷痕累累了,它還活跳跳

Charlie Ting
2015-07-09 20:21:43

還是要避免撞車,我現在都寧可速度設慢點,然後再看情況轉旋鈕加速,但振動偏大就會收一點回來。
噴頭最好不要常撞,畢竟出口是最細的地方,強度最低,如果撞到變形,應該會影響成果品質。

Odinson Thor
2015-07-09 20:24:50

現在應該都不敢再調快了


原文網址 林文和
2015-07-09 16:06:51

昨天想說矯正不會脫落了,就隨意的畫了一個東西列印看看,參數就依照寶典的設定,一開始列印還算漂亮,但到了上層發現裡面的支撐架好像有融掉的感覺,還與外殼形成高低(因該是沒有接好崩塌了),最後完成時外殼竟然沒黏緊,輕輕一扳就開,另外尺寸原86變85有縮小,寬跟高有精準,就20跟8,請教長邊縮短跟上層列印不順這是要調整哪裡作改善呢?(300高跟50*50因為atom已經設好參數,所以測試有準)

Estima Lin
2015-07-09 16:26:55

出料不順似乎是新手的障礙~
目前我也是為了這個傷腦筋!

江榮泰
2015-07-09 16:58:59

先不要用回抽 慢慢玩上手再來調整這個 會有大收獲

Danny Kuo
2015-07-09 17:14:52

我覺得是 積熱造成的耶~ 單層列印時間很短的話~開測吹風扇30~50趴應該就可以了


原文網址 Estima Lin
2015-07-09 11:12:08

出料不順已調整到鬼擋牆…
進料輪右上角螺絲非鎖緊,手臂活動自如!
快接頭已插入列印的小工具防回抽間隙!
手推線材出料正常!
驅動晶片已調整至0.4V!
但是出料就是時好時壞?
列印速度設低會比較好,但列印時間超長?
預擠與回抽設定超過5以上問題比例增大?
已經設到不會設了,手臂有好多出料不順!
身體部分還好,但還是有部分問題~

Stanley Chen
2015-07-09 11:15:13

擠料輪有沒有卡料
後吹風扇有沒有動
噴頭鐵弗龍是不是該換了

陳柏翰
2015-07-09 11:18:17

這隻是baymax嗎XD

Estima Lin
2015-07-09 11:25:35

Stanley Chen
卡料有清,後吹風扇正常
很不想拆噴頭!
再不行只好拆看看了~

Estima Lin
2015-07-09 11:27:21

陳柏翰
是baymax
倒着印頭變形,只好拆件印~

Kevin Chen
2015-07-09 13:11:02

可以分享小工具嗎!? 想看看是什麼東西

Estima Lin
2015-07-09 13:18:28

什麼小工具?拍謝沒講清楚,是小墊片啦~
https://www.facebook.com/groups/atom3dp/1605464206358535/

Charlie Ting
2015-07-09 14:04:04

這尺寸多大?印速?

Estima Lin
2015-07-09 14:09:39

高度50mm,列印速度25

Charlie Ting
2015-07-09 14:29:18

我的出料也算時好時壞,目前朝向降低線材阻力的方向修正。
感覺機器在 auto home 之後有回抽線材,有空時作個實驗測試。
然後 auto level 時有再推出。

目前的作法是把 Inflate Raft 的值放大,讓它在列印前先出多一點的料,確保進料確實。或者改用 Grid

Estima Lin
2015-07-09 14:54:31

請問一下噴頭內的鐵弗龍管若要更換要用多長呢?

劉宏威
2015-07-09 17:00:15

溫度幾度?
我的經驗,出料不順常常跟溫度有關係。
另外有用陪林料架也會有差。


原文網址 蝴蝶妖
2015-07-09 10:05:39

請問大家有遇過這問題嗎,原本兩個風扇都會動,卡料我拆下來清理,裝回去就不會動了……排線那些也沒動過,設定那些也沒動過,這麼會這樣呢?

陳明谷
2015-07-09 10:17:55

中間一定有斷路…

蝴蝶妖
2015-07-09 10:21:11

喔……謝謝

陳明谷
2015-07-09 10:21:30

你會用電表嗎

蝴蝶妖
2015-07-09 10:22:33

不會……

陳明谷
2015-07-09 10:24:37

兩個風扇都不會轉?

陳明谷
2015-07-09 10:26:06

檢查一下平台底部的轉接夾看看
有沒有因為在拆時拉扯到鬆脫了
也檢查噴頭端接頭有沒有插緊

蝴蝶妖
2015-07-09 10:28:13

兩個都不會轉

蝴蝶妖
2015-07-09 10:28:22

好!謝謝

陳明谷
2015-07-09 11:08:38

可以到五金行買個電表!!再教你怎麼用

盧威廷
2015-07-09 12:29:09

平台先不要接上桿子, 看會不會轉, 如果會, 就換下桿子的排列順序就好.

陳明谷
2015-07-14 22:10:51

解決了嗎